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1
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN
TESIS DE GRADO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA
SISTEMAS ORGANIZACIONALES
TEMA
EVALUACIÓN DE LOS CICLOS DE CONVERSIÓN DE
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO Y PROPUESTA DE
MEJORA EN LA EMPRESA PROCARSA
AUTOR
GARÓFALO CARREÑO MILTON LUIS
DIRECTOR DE TESIS
ING. IND. CORONADO WINDSOR OMAR KAYYAN MSC
2014
GUAYAQUIL - ECUADOR
ii
“La responsabilidad de los hechos, ideas, doctrina expuestas en esta tesis
corresponden exclusivamente al autor”
GARÓFALO CARREÑO MILTON LUIS CI: 1206148429
iii
DEDICATORIA
Con gratitud para Dios, por haberme permitido culminar mi carrera
profesional como Ingeniero Industrial. A mis padres por la confianza
brindada en mí a lo largo de mis estudios y al apoyo incondicional de
ellos. A mi mamá, por haberme apoyado en todo momento, por sus
consejos, valores y la motivación constante que me ha permitido
desarrollarme a lo largo de mi vida.
A mi abuela (†) que siempre me apoyo moralmente para avanzar mis
estudios universitarios.
iv
AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por haberme dado la sabiduría y el entusiasmo para
culminar mi carrera profesional a mis padres por la paciencia que me han
tenido.
A la empresa Productora Cartonera SA, por haberme permitido implantar
este trabajo, al personal de Producción por los consejos y la información
suministrada.
Al Ing. Ind. Omar Coronado Msc quien con su apoyo profesional y moral
hizo posible la elaboración de este trabajo.
V
ÍNDICE GENERAL
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
Descripción
PRÓLOGO
Pág.
1
N°
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
1.9.1
Descripción
Antecedentes.
Contexto del problema y la empresa.
Descripción general de la empresa
Localización
Estructura organizacional
Identificación según Codificación Industrial Uniforme
Productos y/o servicios que comercializa
Filosofía Estratégica
Visión
Misión
Objetivos
Objetivo general
Objetivos específicos
Planteamiento del Problema
Justificativos
Delimitación del problema.
Marco teórico
Fundamento conceptual
Pág.
2
4
4
5
6
7
7
8
9
9
9
9
9
10
10
11
12
12
VI
CAPÍTULO II
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
N°
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
Descripción
Fundamento histórico
Fundamento ambiental
Fundamento legal
Fundamento referencial
Metodología
Pág.
14
16
16
18
19
N°
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.1.1
2.2.1.1.2
2.2.1.1.3
2.2.1.1.4
2.2.1.1.5
2.2.1.2
2.2.1.2.1
2.2.1.2.2
Descripción
Situación actual del problema
Producción y Mercado que atiende
Volúmenes de producción
Volúmenes de Ventas
Tamaño y participación de Mercado.
Capacidad de producción instalada y utilizada
Procesos principales.
Análisis interno de la empresa
La Cadena de Valor
Actividades Primarias
Logística Interna
Operaciones
Logística Externa
Marketing y Ventas
Servicio postventa
Actividades de Apoyo
Infraestructura
Gestión de Personal
Pág.
21
21
22
23
23
24
26
26
26
27
28
30
41
44
46
47
48
49
VII
CAPÍTULO III
SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS
N°
2.2.1.2.3
2.2.1.2.4
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
Descripción
Investigación y Desarrollo
Adquisiciones
Definición de Fortalezas y Debilidades
Matriz E.F.I ( Evaluación de Factores Internos)
Diagnóstico
Análisis e Identificación de los principales problemas,
el origen sus causa y efectos
Representación Gráfica de los problemas (ISHIKAWA)
Análisis de la frecuencia de presentación de
problemas(Pareto)
Costo asignados a los problemas
Pág.
49
51
52
53
54
54
57
58
62
N°
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2fui
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
Descripción
Propuesta
Planteamiento de alternativas de solución a problemas
Costos de alternativa de solución A.
Costos de alternativa de solución B
Evaluación y selección de alternativa de soluciones
Factibilidad de la propuesta
Evaluación Económica y Financiera
Plan de inversión y financiamiento
Análisis de la inversión
Flujo de caja
Tasa Interna de retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)
Periodo de recuperación de la inversión (PRI)
Pág.
65
65
66
67
68
70
71
67771
73
73
75
77
78
VIII
3.2.7
3.2.8
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
Coeficiente Beneficio/Costo (B/C)
Resumen de criterios económicos
Programación para puesta en marcha
Planificación y cronograma de implementación
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Recomendaciones
GLOSARIO DE TÉRMINOS
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA
79
79
80
80
80
81
82
IX
ÍNDICE DE GRÁFICOS
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Descripción
Ubicación de la empresa
Distribución de toneladas facturadas 2013
Participación de mercado toneladas facturadas 2013
Cadena de Valor Michael Porter
Análisis de la Cadena de Valor – Logística Interna
Análisis de la Cadena de Valor – Operación
Características del perfil del cartón ondulado
Coeficiente de Ondulación C
Tipos de Perfiles de Ondas o Canales
Análisis de la Cadena de Valor – Logística Externa
Análisis de la Cadena de Valor – Marketing y Ventas
Análisis de la Cadena de Valor – Servicio Post Ventas
Diagrama Causa Efecto Tiempo Improductivo
Pareto de Paradas por Tiempo Improductivo
Pareto de Paradas por Frecuencia
Pág
5
21
24
27
28
30
32
32
33
41
44
46
55
57
58
X
ÍNDICE DE CUADROS
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Descripción
CIIU sección división grupo clase y descripción
Volúmenes de producción
Volúmenes de ventas por trimestre 2013
Capacidad de planta
Espesor del cartón según tipo de onda o canal
Vista general esquemática de un tren corrugador
Fortalezas y Debilidades Procarsa
Matriz (Evaluación de Factores Internos)
Descripción de Paradas por Tiempos Improductivos
Descripción % de Paradas por Tiempos Improductivos
Exceso de Horas por Set-up Imprentas
Análisis de Costos y Margen de Utilidad
Análisis de Costos Incluyendo la Hora-Máquina
Análisis de la Afectación del Problema
Costo de la alternativa A
Costo de la alternativa B
Criterios para evaluar alternativa a seleccionar
Escala de valor a calificar
Matriz de selección de alternativa
Cuadro comparativo de alternativa
Ahorro de la Alternativa B
Costo fijo de la inversión
Depreciación anual de la inversión
Costo de operación de la propuesta
Flujo de caja para implementar la propuesta
Interpretación para la comprobación de la TIR
Comprobación del VAN
Periodo de recuperación del capital
Pág.
7
22
23
25
33
34
52
53
56
57
59
61
61
62
66
67
68
68
69
70
71
72
72
73
74
76
77
78
XI
ÍNDICE DE ANEXOS
N°
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Descripción
Estructura organizacional PROCARSA
Diagrama de Reposición de Pedidos Cartón Flauta “C”
Diagrama de Análisis de Recorrido
Diagrama de Flujo del Proceso Fabricación de Cajas
Horas Programadas Imprentas 2013
Rendimiento Global de los Equipos OEE 2013
Rendimiento Global de los Equipos OEE 2013
Diagrama de Pareto Corrugador BHS Paradas por Tiempos
Improductivos Enero-Diciembre
Diagrama de Pareto Imprenta Simon 230 Paradas por
Tiempos Improductivos Enero-Diciembre
Diagrama de Pareto Imprenta Martin 618 Paradas por
Tiempos Improductivos Enero-Diciembre
Diagrama de Pareto Imprenta Koppers 4 Paradas por
Tiempos Improductivos Enero-Diciembre
Diagrama de Pareto Imprenta Koppers 5 Paradas por
Tiempos Improductivos Enero-Diciembre
Diagrama de Pareto Imprenta Koppers 6 Paradas por
Tiempos Improductivos Enero-Diciembre
Diagrama de Pareto Imprenta Koppers 7 Paradas por
Tiempos Improductivos Enero-Diciembre
Diagrama de Pareto Imprenta Ward 1600 Paradas por
Tiempos Improductivos Enero-Diciembre
Diagrama de Pareto Corrugador BHS Paradas por Ajustes
Enero-Diciembre
Análisis de Exceso de Horas perdidas por Set-up
Costos de Fabricación Imprentas 2013
Pág.
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
XII
N°
20
21
22
23
24
Descripción
Costo de la hora- máquina imprentas 2013
Horas pérdidas netas (tiempo Improductivo) imprentas 2013
Dólares Perdidos por horas de Máquina Parada (Tiempo
Improductivo) Imprentas 2013
Procedimiento para realizar el Set-up en la Flexo
Diagrama de GANTT
Pág.
104
105
106
107
108
xiii
AUTOR: GARÓFALO CARREÑO MILTON LUIS
TEMA: EVALUACIÓN DE LOS CICLOS DE CONVERSIÓN DE
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO Y PROPUESTA DE
MEJORA EN LA EMPRESA PROCARSA
DIRECTOR: ING. IND. CORONADO WINDSOR OMAR KAYYAN MSC
RESUMEN
El presente trabajo está enfocado en el objetivo de la minimización del tiempo improductivo en los ajustes por procesos y lo set-up en los equipos flexos, lo cual se han perdido 8.116 horas en las 7 imprentas en el año 2013, lo que representa una pérdida económica de $647.413,13 de los cuales 1.589 horas son por el exceso de tiempo de preparación de las imprentas la cual en la propuesta se plantea un Workshop de SMED y la compra de una imprenta Dong Fang Cartón Machinery Co. Ltd. Modelo TOPRA GD 1228 de Alta Velocidad FFG cuatro Colores incluyendo Pre-Alimentador, Counter Eyector, Load Former, Para sacar de línea a la imprentas Koppers 5 y Koppers 4, donde se plantea el reemplazo de esta máquina por sus niveles de producción bajos y continuos daños. Con la puesta en marcha de esta propuesta tenemos un tiempo de recuperación de la inversión de 3 años y 4 meses. El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, se recibirá $1.52 es decir, que se obtendrá $0,52 de beneficio por cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta será factible y conveniente para la empresa ya que se podrá elaborar en la planta las 1584 Tn/mes o 300.000 cajas completas tapa y fondo.
PALABRAS CLAVES: caja, cartón, corrugado, preparación, evaluación,
ciclo, conversión.
Garófalo Carreño Milton Luis
CI: 1206148429
Ing. Ind. Coronado Windsor Omar K.
Director de Tesis
xiv
AUTHOR: GARÓFALO CARREÑO MILTON LUIS
THEME: CORRUGATED CARDBOARD BOXES CONVERSION
CYCLING ASSESMENT AND PROPOSALFOR THE
PROCARSA COMPANY IMPROVEMENT.
DIRECTOR: ING. IND. CORONADO WINDSOR OMAR KAYYAN MSC
ABSTRACT
This work focuses on the objective of minimizing the down time in the settings for processes and set- up in the hoses teams , which have been lost 8116 hours on 7 printing in 2013 , representing a loss economy of $ 647,413.13 of which 1589 hours are excessive preparation time of printing in which the proposal poses a Workshop of SMED and buying a printing Dong Fang Carton Machinery Co. Ltd. Model GD 1228 TOPRA High Speed FFG four colors including Pre - feeder , Counter Ejector, Load Former , to remove the line Kopper's 4 and Kopper's 5 printers, where the replacement of this machine poses for their low production levels and ongoing damage . With the implementation of this proposal have time payback of 3 years and 4 months. The ratio Benefit / Cost indicates that for every dollar you are going to invest, you will receive $ 1.52 you will get $ 0.52 of benefit for every dollar invested; indicating that implementation of the proposal is feasible and desirable for company as it may develop in the plant 1584 tons / month or 300,000 complete top and bottom boxes.
KEYWORDS: box, cardboard, corrugated, preparation, evaluation, cycle,
conversion,
Garófalo Carreño Milton Luis
CI: 1206148429
Ing. Ind. Coronado Windsor Omar K.
Thesis Director
xv
PRÓLOGO
La presente tesis consta de tres capítulos, ordenadamente
estructurados, la cual describe la situación actual de Productora Cartonera
SA y la aplicación de herramientas de ingeniería para la EVALUACIÓN
DE LOS CICLOS DE CONVERSIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
CORRUGADO Y PROPUESTA DE MEJORA EN LA EMPRESA
PROCARSA.
El alcance del presente trabajo repercutirá en reducir los ciclos de
conversión en el área de imprentas donde se analizarán las propuestas
de compra de registro digitales a los módulos de las imprentas y/o la
compra de una línea nueva de línea de conversión.
El primer capítulo es la introducción y fundamentación del problemas
que engloba información general de la empresa Productora Cartonera
S.A, además del objetivo general de la investigación de la evaluación de
los ciclos de conversión de cajas de cartón corrugado, el segundo capítulo
presenta el análisis y diagnóstico del problema de la empresa
describiendo la situación actual, un análisis interno y externo de la
empresa para dar un diagnóstico a los problemas tendientes a la solución
con el presente trabajo de fin de carrera, el tercer capítulo describe la
solución al problema, con una propuesta con un planteamiento de
alternativas de solución a problemas, los costos de cada alternativa y la
selección de la alternativa factible con una evaluación económica y
financiera donde se concluirá y se recomendará la propuesta de la
compra de la línea de conversión, para reemplazo de las máquina
Koppers 4 – Koppers 5 ya que por su tecnología que dispone no pueden
ser flexibles ante las exigencias del mercado ecuatoriano actual.
Introducción y Fundamentación del Problema 2
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
1.1 Antecedentes
El 19 de marzo de 1965 un grupo de inversionistas alemanes
constituye la empresa Productora Cartonera S.A., con el objetivo de
producir soluciones de empaques de cartón corrugado para la exportación
de banano en el país.
En mayo de ese mismo año, la compañía UBESA recibe las primeras
cajas de cartón para exportación bajo el nombre de Bajella.
Para finales de 1980 PROCARSA pasa a formar parte de la compañía
exportadora de banano Standard Fruit Company y se comienza a producir
cajas para la exportación de banano con la denominación de DOLE.
En 1981 se integra un selecto grupo de inversionistas ecuatorianos
que dieron inicio a una nueva etapa en PORCARSA, iniciando el reto de
convertirla en la primera industria de cartón corrugado en el país, con
aquella meta se logró cubrir parte de la demanda del mercado nacional y
de exportación.
En 1991, la Gerencia decide cerrar sus instalaciones en Guayaquil y
establece un programa de trabajo con la finalidad de no reducir su
producción e instalar la máquina existente en su nueva planta en el
cantón Eloy Alfaro Durán para poder competir con empresas de su tipo y
poder abastecer al mercado nacional e internacional exportando cajas a
clientes como Colombia y Perú.
Introducción y Fundamentación del Problema 3
Los movimientos accionarios y de inversiones, han permitido
incrementar los volúmenes de ventas, tanto es así que el consumo inicial
de papel era de 15.000 toneladas métricas / año, creciendo hasta una
cantidad actual de 120.000 toneladas métricas / año aproximadamente.
PROCARSA se ha caracterizado a lo largo de su historia por proveer
productos de excelente calidad, respaldada por un excelente equipo
humano calificado con la última tecnología de maquinarias, lo cual hace
que sea una de las plantas manufactureras de cartón corrugado más
grande y moderno de Sur América, manteniendo el liderazgo en el sector.
En marzo del 2009, DOLE lleva a cabo un proceso abierto de venta de
las acciones de PROCARSA: en este proceso participaron cuatro
empresas o grupos. En Octubre de 2009, DOLE vendió las acciones de
PROCARSA a la empresa Comercializadora de Cartones y Papeles
SURPAPEL S.A.
Grupo SURPAPEL es una compañía ecuatoriana con actividades
comerciales e industriales desde el año 2006 y forma parte del grupo de
empresas dedicadas a la comercialización de papeles para uso industrial
en la región de Sur América con la necesidad de abastecer al mercado
local de papeles livianos para la fabricación de cartón corrugado.
Grupo SURPAPEL además tiene actividades comerciales e
industriales en países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, República
Dominicana, en donde se comercializa y fabrica papeles de tipo periódico,
kraft liner, White liner, corrugado medio, White-top, cartulinas, etc.
Cuenta en Ecuador con dos plantas de producción de cartón
corrugado que son Productora Cartonera S.A. e Industria Cartonera el
Palmar ubicadas en las ciudades de Durán y Machala respectivamente.
Introducción y Fundamentación del Problema 4
-----Además cuenta con un molino papelero con capacidad de producción
instalada de 120.000 Tn/año.
A mediados del año 2010, Grupo SURPAPEL inició un plan de
modernización integral de la infraestructura de la planta en PROCARSA,
con una inversión total de US$25 millones. Para financiar el plan de
modernización PROCARSA recurrió al mercado de valores ecuatoriano
con una emisión de obligaciones por los US$25 millones. La totalidad de
la emisión se colocó en el mercado de valores en 3 meses, recibiendo una
calificación AAA-.
La capacidad de PROCARSA en la industria del corrugado permite
optimizar otros activos relacionados a la actividad, que se obtiene en el
mercado a nivel mundial. Además cuenta con transporte marítimo,
programas de compras globales y administración de los activos.
1.2 Contexto del problema / la empresa
La problemática en la organización es muy amplia, para objeto de
estudio del trabajo de fin de carrera se abordará el área de imprenta,
surgiendo un bajo rendimiento de los equipos flexo con altos tiempos de
configuración y fallas mecánicas y eléctricas latentes en la confiabilidad
de los equipos la cual no es promisora para lograr la flexibilidad y rapidez
en los pedidos que actualmente el mercado demanda si no se lograría
cambiar el panorama actual no se podrían competir con las empresas de
su sector.
1.3 Descripción general de la empresa
PROCARSA fue una de las primeras empresas en Ecuador en obtener
certificación ISO. En la actualidad la compañía cuenta con las siguientes
certificaciones:
Introducción y Fundamentación del Problema 5
ISO 9002 (Año 1997)
ISO 9001 (Año 2000)
ISO 9001:2000 (Año 2002)
ISO 9001:200 (Año 2005)
ISO 2000 (Año 2009)
Recertificación (Año 2013)
Certificación BASC
5S’s (Proceso de Mejoramiento Continuo)
Hoy en día en el ambiente competitivo en que se desenvuelven las
compañías del sector cartonero, obligan a que cada vez sean mejores en
su funcionamiento, buscando una optimización completa en sus procesos
esta situación se debe tanto a la exigencia de flexibilidad del mercado.
1.3.1 Localización
La empresa se encuentra ubicada en el sector noreste del Cantón
Eloy Alfaro Durán, en el Km. 6 ½ de la vía Durán-Tambo,
GRÁFICO N°1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Introducción y Fundamentación del Problema 6
Con los siguientes límites
Norte: Vía Durán-Tambo
Sur: Cantón
Este: Vía a Yaguachi
Oeste: Cdla. Brisas de Procarsa
Cuenta con un espacio físico de 188.000 m2, distribuidos en: Planta
Industrial y Áreas de Reserva de materia prima (Papel).
Cuenta también con los principales servicios básicos que son:
Vías de acceso que permiten el ingreso de materia prima,
materiales e insumos que requiere la empresa, así como
también el ingreso del personal y de los clientes que visitan las
instalaciones industriales.
Provisión de energía eléctrica ya que se trabaja con tres
generadores de fuerza para 750 KVA cada uno a 440 Voltios.
Instalaciones de agua potable que comprenden dos tanques
cisterna con capacidad de 250.000 galones.
Servicio telefónico con una red de extensiones que permite la
comunicación con los diferentes departamentos y áreas.
Provisión de Diesel constituida capacidad de 80.933 Galones.
Provisión de Bunker con capacidad de 77.800 Galones.
Zona de recreación para los trabajadores con canchas y área
social
1.3.2 Estructura organizacional
El sistema que emplea PROCARSA es de Organización Lineal en
forma vertical, y es aquella en que la autoridad y responsabilidad
correlativa se transmite íntegramente por una sola línea o para cada
grupo de personas”, permitiendo atender a todos los órganos de la
Introducción y Fundamentación del Problema 7
empresa, dentro de esta estructura, siendo un administrador como jefe
único y responsable de lo que se hace en cada sección de la empresa.
Ver Anexo N° 1
1.3.3 Identificación según Codificación Internacional Industrial
Uniforme (CIIU)
Procarsa según el CIIU (Codificación Internacional Industrial Uniforme)
CUADRO N°1 CIIU SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE Y DESCRIPCIÓN
Sección División Grupo Clase Descripción de la Clase
D 21 2110
2102
Fabricación de papel y cartón
ondulado y de envases de papel y
cartón
2109 Fabricación de otros artículos de
papel y cartón Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo C
1.3.4 Productos y/o servicios que comercializa
La compañía Productora Cartonera S.A., es una compañía dedicada
a la fabricación de empaques de cartón corrugados en distintas gamas o
diseños.
Los diseños están clasificados en empaques de pared sencilla y doble
pared según la necesidad del cliente. Estos dos tipos de productos
pueden tener distintas combinaciones de papel según el uso y destino del
producto que se introducirá en el empaque.
Caja ranurada convencional normal.
Caja solapas cruzadas.
Caja tipo jaba.
Introducción y Fundamentación del Problema 8
Caja ranurada convencional solapas abiertas
Caja flaps
Caja especial
Caja troqueladas
Tapa de banano
Fondo de banano
Tapa de flores
Fondo de flores
División de una a tres ranuras
División de cuatro a seis ranuras
Refuerzos
La compañía también cuenta de entre su gama de productos con la
fabricación de:
Esquineros de papel Compacto
Esquineros de papel Pre-Impreso
Canutos de papel Compacto
PAD y Refuerzos single face.
Cajas Pre-Impresas
PAD Perforado
PAD sin Perforar
Láminas de Cartón
Rollos de single face
Bobinas de papel Pre-Impresa
PAD Pre-Impresos para el mercado florícola
PAD Micro-Corrugado
1.4 Filosofía estratégica
La filosofía es impulsada por el deseo de atraer y satisfacer la
demanda de los consumidores, generar consistentemente valor
económico para los accionistas, así como un mayor desarrollo social.
Introducción y Fundamentación del Problema 9
1.4.1 Visión
La visión de Productora Cartonera S.A., es “ser reconocida en la
siguiente década como la empresa integrada de papel y soluciones de
empaque número uno en la región latinoamericana, con los más altos
estándares de calidad, servicio, rentabilidad y comprometida con el
desarrollo sustentable; el mejor lugar de trabaja, con mejores talentos”
1.4.2 Misión
Productora Cartonera S.A. tiene como misión “crear valor a nuestros
clientes, satisfaciendo sus necesidades de productos de embalaje en los
mercados que les permita generar márgenes sobre la industria. En
alianzas con ellos superando sus expectativas con calidad, oportunidad,
servicio e innovación con tecnología de clase mundial y alta gráfica en
pre-print para mejorar la competitividad. Buscando mercados geográficos
con alto potencial de crecimiento y rentabilidad donde sus mejores
habilidades de ventas, distribución y servicio proporcionen una ventaja
competitiva adicional a sus clientes”
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Validar los ciclos de conversión de cajas de cartón corrugado y
proponer mejoras para aumentar la disponibilidad de los equipos flexos.
1.5.2 Objetivos Específicos
Conocer el estado de la situación actual de la empresa y su
desempeño.
Mejorar el cálculo de la eficiencia de imprentas KPI y publicar.
Introducción y Fundamentación del Problema 10
Cuantificar y valorizar el tiempo improductivo de las paradas por
procesos y paradas por configuración de los equipos.
Usar las técnicas de SMED para lograr que las configuraciones de
los equipos se den en el tiempo estándar de acuerdo a las metas.
Modificar los registros de cada módulo flexo o reemplazar las
imprentas obsoletas por máquinas de cambios rápidos y flexibles.
1.6 Planteamiento del problema
Debido a la baja productividad de los equipos flexos, es decir la
capacidad que tienen las imprentas en convertir las placas de cartón
corrugado en empaques finales o cajas. Donde el tiempo improductivo
como son los ajustes por procesos y las desviaciones en los tiempos de
preparaciones de imprentas afectan directamente la disponibilidad de las
máquinas como consecuencia perdiendo anualmente el valor de $
647.413,13 donde la causa de estas deficiencias son obsolescencia de
las máquinas y la tecnología con la que cuentan teniendo que sacrificar
los pedidos por su complejidad y diseño.
El problema se origina por la falta de espacio en máquina para
producir cajas en las imprentas Koppers 4 y Koppers 5 teniendo que
enviar a maquilar a Incarpalm a la ciudad de Machala 300.000 caja/mes
como son tapas y fondos de banano para poder cumplir con los
requerimientos de los clientes.
1.7 Justificativo
Con el desarrollo de este proyecto basado en las áreas de la ingeniería
tales como son: la planeación, los procesos de producción, la
administración de los recursos personales y materiales, se obtendrá la
siguiente información de gran valor para la empresa:
Introducción y Fundamentación del Problema 11
Mejorar la gestión de los proveedores internos de insumos a
máquina, para eliminar las paradas falta de insumo.
Implementar técnicas de cambios rápidos en las maquinas SMED,
para la reducción del tiempo de set up, aumento de la
disponibilidad y flexibilidad de los equipos.
Aumentar la tasa de producción en 1.584 Tn/mes (cajas de
banano)
Mejorar la planificación de la producción de acuerdo a los destinos
y fechas de entrega.
Crear flujo continuo entre el área de corrugado y conversión para
reducir de los inventarios en proceso, las distancias recorridas de
láminas.
Reducir los costos de conversión descartando los tiempos
improductivos en la imprentas.
Estandarizar el trabajo y establecer procedimientos precisos para
cada operador en procesos de producción
Capacitar al personal operativo, y balancear el trabajo y mostrar
oportunidades de mejora, visualizando cada tiempo de operación
con relación al takt time y tiempo total del ciclo.
Mejorar los resultados de la producción planificada con tiempos
estándares actuales y reales.
1.8 Delimitación del Problema
El alcance del estudio abarca desde el análisis de la materia prima de
las imprentas, que son la láminas de cartón corrugado, clise, troqueles y
tintas donde se analizarán los diferentes procesos que sufren las láminas
hasta que se convierten en cajas de cartón corrugado, donde la eficiencia
global de los equipos está por debajo del estándar, por lo cual se
incumple con los ciclos de conversión internamente y ocasionando
externamente incumpliendo los tiempos de entrega a la siguiente sección
de la empresa como es la bodega de producto terminado
Introducción y Fundamentación del Problema 12
1.9 Marco teórico
A continuación se detallarán los elementos que sustentan la teoría que
respaldan y encuadran este trabajo.
1.9.1 Fundamento conceptual
5S: Cinco palabras que empiezan por la letra ese en japonés,
utilizadas para crear un entorno de trabajo adecuado, ordenado, limpio y
seguro.
Balanceo de Línea: Un proceso en el cual los elementos de trabajo
son gradualmente distribuidos dentro del Value Stream para alcanzar el
Takt time.
Cambios Rápidos (SMED): Los cambios de útiles en minutos de un
solo dígito se conoce popularmente como Sistema SMED, acrónimo de la
expresión inglesa "Single-Minute Exchange of Die". Aunque no se logre
9 minutos lo relevantes es disminuir el tiempo de ejecución del cambio
Clasificación de las (5 S): Distinguir lo necesario de los innecesarios
para trabajar productivamente.
Demanda de Cliente: Cantidad de partes requeridas por el cliente.
Desperdicio: Es todo aquello que no agrega valor, y por el cual el
cliente no está dispuesto a pagar. Los 7 desperdicios son:
sobreproducción, espera, transporte, procesamiento incorrecto, inventario
y producto defectuoso.
Empresa Esbelta (Lean Enterprise): Una organización que entiende
completamente, comunica, implementa y mantiene los conceptos de
Manofactura Esbelta en todas y cada una de sus operaciones.
Introducción y Fundamentación del Problema 13
Flujo: El tercer principio del Pensamiento esbelto. La realización
progresiva de todas las tareas a lo largo del flujo del valor.
Lean Manofacturing: Manufactura Esbelta un paradigma de la
Manofactura basado en el fundamento de la meta del Sistema de
Producción Toyota.
Nivelación: Distribuir de manera uniforme el trabajo, por volumen y
variedad, para reducir los inventarios y el WIP y para permitir que los
clientes generen ordenes pequeñas.
Operación: Una o más actividades realizadas sobre un producto por
una sola máquina.
Proceso: Una serie de operaciones individuales necesarias para
diseñar un producto, completar un pedido o fabricar un producto.
Takt time: Es el ritmo de producción que marca el cliente. Se calcula
dividiendo el tiempo de producción disponible (o el tiempo disponible para
un turno) entre la cantidad total requerida (o la demanda del cliente por
turno)
Takt Operacional: Este tiempo es mucho más rápido que el takt time y
se usa para balancear la línea y tener espacio cuando se presentan unas
fallas.
Tiempo de Ciclo: Es el lapso que transcurre desde que inicia un
proceso u operación hasta terminarla.
Tiempo de Ciclo total: Es el total de tiempo del ciclo para cada
operación o célula Value Stream. En el tiempo total del ciclo de un
producto, lo ideal es que este deba ser igual al tiempo total del valor
agregado.
WIP: Siglas Work in Process, que significa trabajo en proceso, es el
material que está a la espera de ser procesado.
Introducción y Fundamentación del Problema 14
Trabajo en Proceso: Cantidad de artículos o piezas localizadas entre
procesos, las cuales no son producto terminado y están esperando turno
para ser procesada.
Trabajo Estandarizado: Es el conjunto de procedimientos de trabajo
que establecen el mejor método y secuencia para cada proceso.
Valor: El punto crítico de inicio para el pensamiento esbelto es el valor.
El valor lo puede definir solo el consumidor final. Creado por el fabricante.
Value Stream: son todas las acciones (tantos las que agregan y no
agregan valor) requeridas actualmente para brindar un producto a través
de los flujos esenciales para cualquier producto.
1.9.2 Fundamento Histórico
El origen de la terminología “Lean Manufacturing” lo conocemos por
primera vez en el libro "La máquina que cambio el mundo"(The machine
that changed the World) de James P. Womack, best seller de 1990 en el
que documenta en detalle gran cantidad de herramientas que se usan hoy
en día por aquellas compañías que trabajan usando los principios de
Lean. Este libro fué escrito por tres investigadores del “Programa
Internacional del Vehículo Motor” (IMVP, por sus siglas en inglés),
perteneciente al MIT (Massachusets Institute of Technology).
Este programa nació de una conferencia internacional para anunciar la
publicación de su libro previo, “El futuro del Automóvil”, en el cual ellos
examinaban los problemas que enfrentaba la industria del automóvil en el
mundo en 1984. Los autores concluyeron que la industria del automóvil en
Norte América y Europa occidental estaba confiando y usando técnicas
que se diferenciaban muy poco del sistema de producción en masa
concebido décadas atrás por Henry Ford. Por los años 70’s los
europeos se estaban especializando en autos muy diferentes de los
pensados por los estadounidenses. Los europeos ofrecían autos
Introducción y Fundamentación del Problema 15
compactos, económicos, con mejor línea y fáciles de manejar. Además
estaban desarrollando nuevas características, incluyendo dirección
hidráulica, frenos de disco, inyección de combustible, transmisiones de
cinco velocidades, y motores con alto poder y menos peso.
Desafortunadamente, sus sistemas de producción no eran más que
copias de la plantas de Detroit pero con menos eficiencia y exactitud. En
la primavera de 1950 un joven ingeniero Japonés, Eiji Toyoda, viajó a los
Estados Unidos para estudiar la industria del automóvil en ese país. (Ford
invitó a un gran número de ingenieros de todo el mundo para visitar su
planta de Rouge en Detroit; él no tenía secretos acerca de su producción
en masa). La planta de Rouge era la más grande y compleja en la
compañía, y tal vez de todo el mundo en ese entonces. Eiji Toyoda,
después de mucho estudio, regreso a Japón con un deseo de rediseñar
las operaciones de la Toyota Motor Company.
Un importante proceso aprendido en su viaje era el sistema de
sugerencias de Ford. Eiji instituyó este concepto y en estos días es
considerado a ser uno de los mayores bloques del Sistema de Producción
con ayuda de su genio de la producción, Taiichi Ohno, ellos pronto
descubrieron que el sistema de producción en masa no podía solamente
ser copiada de la industria americana del automóvil, sino necesitaban
producir autos superiores, y hacerlo con creatividad, menos recursos,
sabiduría, y duro trabajo.
Toyota enfrentaba una gran cantidad de problemas en Japón. Su
mercado local era pequeño y demandaba un amplio rango de vehículos
desde autos de lujo para ricos, hasta grandes o pequeñas camionetas
para granjeros y fábricas, así como compactos para ciudades. La nativa
fuerza de trabajo de Japón, además no era diligente hacer tratada como
una variable de costos o como una parte intercambiable, Japón no tenía
ventaja de los trabajadores invitados.
Introducción y Fundamentación del Problema 16
1.9.3 Fundamento Ambiental
Código Nacional de la Producción, Comercio e Inversiones
(Registro Oficial N°351-Oficio N° SAN-010-2038)
Art. 3.- Objeto.- El presente código tiene por objeto regular el proceso
productivo en las etapas de producción, intercambio, comercio y
consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas
a la realización del buen vivir.
Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones
que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor
agregado, que establezcan las condiciones para incrementar
productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva,
facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que
permitan generar empleo de mayor calidad y un desarrollo equilibrado,
equitativo, eco eficiente, y sostenible con el cuidado de la naturaleza.
Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los
siguientes fines:
La producción sostenible a través de la implementación de tecnologías
y prácticas de producción limpia.
1.9.4 Fundamento Legal
Entre ellas se encuentra la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA
NTE INEN
NTE INEN 1394:86 Pulpas, papeles y cartones. Definiciones
NTE INEN 1395:86 Papeles y cartones. Método de muestreo de
papel y cartón para ensayos
Introducción y Fundamentación del Problema 17
NTE INEN 1396:86 Papeles y cartones. Acondicionamiento de
muestras para laboratorio
NTE INEN 1397:86 Papeles y cartones. Determinación de la
humedad
NTE INEN 1398:86 Papeles y cartones. Determinación del gramaje
NTE INEN 1399:86 Papeles y cartones. Determinación del espesor
NTE INEN 1400:86 Papeles y cartones. Determinación de la
absorción del agua en papeles y cartones (no porosos) encolados
(ensayo de Cobb)
NTE INEN 1401:86 Papeles y cartones. Determinación de la
penetración del aceite
NTE INEN 1424:86 Papeles y cartones. Determinación de la
resistencia al desprendimiento de la superficie. (Método de las
ceras)
NTE INEN 1402:86 Papeles y cartones. Determinación de la
resistencia al estallido
NTE INEN 1403:86 Papeles y cartones. Determinación del sentido
de la fabricación
NTE INEN 1404:86 Papeles y cartones. Determinación de los lados
del papel
NTE INEN 1405:86 Papeles y cartones. Determinación de la
resistencia a la ruptura por tracción en seco
NTE INEN 1406:86 Papeles y cartones. Determinación de la
resistencia al paso del agua (Método por indicador seco)
NTE INEN 1407:86 Papeles y cartones. Determinación de la
absorción del agua en papeles porosos
NTE INEN 1408:86 Papeles y cartones. Determinación de la
resistencia al estallido de cartón y cartón forro
NTE INEN 1409:86 Papeles y cartones. Determinación de la
rigidez.
NTE INEN 1410:86 Papeles y cartones. Determinación del
aplastamiento plano en corrugado medio
Introducción y Fundamentación del Problema 18
NTE INEN 1411:86 Papeles y cartones. Determinación del
aplastamiento plano en cartón corrugado
NTE INEN 1412:86 Papeles y cartones. Determinación de la
resistencia a la ruptura por tracción en húmedo
NTE INEN 1413:86 Papeles y cartones. Determinación de la
resistencia al rasgado interno
NTE INEN 1414:86 Papeles y cartones. Determinación de la
resistencia al aire
NTE INEN 1421:86 Papeles y cartones. Determinación de la
resistencia a la compresión en los bordes del cartón corrugado
(Ensayo de columna corta)
NTE INEN 1417:86 Papeles y cartones. Determinación del
aplastamiento circular
NTE INEN 1418:86 Papeles y cartones. Determinación del pH de
un extracto acuoso
NTE INEN 1419:86 Papeles y cartones. Determinación de la
adhesión por espiga en cartón corrugado
NTE INEN 1420:86 Papeles y cartones. Determinación de la
resistencia a la compresión en los bordes del cartón corrugado
NTE INEN 1422:86 Papeles y cartones. Cajas de cartón corrugado.
Determinación de la resistencia a la compresión de embalajes de
cartón corrugado
NTE INEN 1425:86 Papeles extensibles. Determinación de la
absorción de energía a la tracción
1.9.5 Fundamento Referencial
Se toman casos de referencia de los libros
Lean Manufacturing y Sistema Toyota.
Administración de operaciones producción y cadena de suministro
Richard Chase, Robert Jacob y Nicolás Aquilano.
Introducción y Fundamentación del Problema 19
Manual de Lean Manufacturing
Alberto Villaseñor C. y Edber Galindo Cota.
Shigeo Shingo. Quick Changeover for Operators:
The SMED System. Productivity Press, 1996 (English A Revolution
in Manufacturing:
The Smed System Productivity Press, 1985 (English), ISBN 0-
915299-03-8
REVISTAS: Revista Corrugando - ACCCSA.
Tesis: REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE PREPARACIÓN EN
MÁQUINAS: UN APRONTE DESDE LA FILOSOFÍA LEAN
Tesis: IMPLEMENTACION DE LEAN – MANUFACTURING EN LA
LINEA NÚMERO 7 DE LA, COMPAÑÍA HOFFMAN PLANTA DE
REYNOSA
1.10 Metodología
Para desarrollar la presente investigación, se ha de establecer
procedimientos, técnicas y estrategias requeridas en las cuales nos
valdremos de la Investigación Científica utilizando los Métodos Descriptivo
y Deductivo.
A continuación una breve explicación de los conceptos de estos
métodos, para su correcta interpretación.
Método Descriptivo: este método consiste en la observación de los
hechos, casos o situaciones del presente.
Método Deductivo: este método consiste en la observación de
situaciones generales para llegar a establecer situaciones particulares.
La metodología o procedimiento los cuales se ajustan a nuestro
requerimiento y poder obtener resultados satisfactorios a continuación se
explicará en los siguientes párrafos.
Introducción y Fundamentación del Problema 20
Recopilar datos estadísticos de producción y costos de la
Productora Cartonera donde se desarrolla la investigación.
Al no contar con información requerida se procederá a
obtenerlas utilizando técnicas de exploración de ingeniería
Industrial.
Ordenar, analizar y clasificar la información obtenida por cada
método utilizado.
Procesamiento de la información, utilizando las herramientas
de diagnóstico y diagramaciones de la situación de la empresa
tales como Cadena de Valor, Ishikawa, Foda y Paretos.
Aplicar conocimientos, técnicas y procedimientos para la
posible solución del problema detectado.
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 21
MERCADO SEGMENTO 2013
OTROS BANANERO 30,017
BANANO DOLE 42,768
ACEITE/JABON 7,855
ALIMENTOS 5,883
ATUN/PESCA 6,819
CONVERTIDORES 6,011
FLORICULTOR 2,709
VARIOS 6,257
Grand Total TN 108,319
TONELADAS FACTURADAS 2013
BANANO
DOMESTICO
CAPÍTULO II
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
1.11 Situación actual de la empresa
A continuación se describirá cual es la situación actual de la compañía
en cuanto a su producción y al mercado que atiende con los productos
que fabrica en Productora Cartonera.
1.11.1 Producción y mercado que atiende
Productora Cartonera SA en sus actividades de producción de
empaques de cartón corrugado en el año 2013 se obtuvieron 187'155.625
unidades que equivalen a 108.319 Toneladas métricas de papel,
destinados a los clientes de empresas bananeras y productoras de frutas
para exportación, e industrias de consumo masivo (Mercado Doméstico).
GRÁFICO N°2
DISTRIBUCIÓN DE TONELADAS FACTURADAS 2013
Fuente: Departamento de Ventas Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 22
MERCADO SEGMENTO
OTROS BANANERO 30.017 22805835
BANANO DOLE 42.768 32881327
ACEITE/JABON 7.855 21042556
ALIMENTOS 5.883 18925137
ATUN/PESCA 6.819 17375498
CONVERTIDORES 6.011 9800079
FLORICULTOR 2.709 4052969
VARIOS 6.257 15213384
Grand Total TN 108.319 UNID 142.096.785
Volúmenes de Producción 2013
BANANO
DOMESTICO
Toneladas Cajas Completas
La participación de mercado de Productora Cartonera S.A. es del 20%
siendo el líder en el mercado, lo que ha permitido llegar a acuerdos de
exclusividad con los clientes más importantes como son:
UBESA
Grupo NELFRANCE
Grupo NEXTLE (Ecuajugos, Industrial Surindu, Nestlé)
La Fabril
Unilever Andina Ecuador
Promarisco
Grupo Agroflora&Hilsea
Danec
Industrias Ales
Conservas Isabel
Nirsa
Mexichen-Amanco
1.11.2 Volúmenes de producción
El comportamiento de la producción de cajas y láminas de cartón
corrugado se puede apreciar en el siguiente cuadro con la participación
de cada segmento de mercado que atiende Productora Cartonera SA.
CUADRO N°2
VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 23
1.11.3 Volúmenes de ventas
El comportamiento de las ventas de láminas y cajas de cartón
corrugado se puede apreciar en el siguiente cuadro con las ventas
valorizadas en dólares del año anterior y del presente año que se tiene
previsto por el área comercial Productora Cartonera SA.
CUADRO N°3 VOLÚMENES DE VENTA POR TRIMESTRE 2013
Fuente: Departamento de Ventas Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Se puede apreciar en el cuadro anterior que la mayor concentración de
las ventas está en el mercado bananero con un aporte del 59.5% del total
de las ventas.
1.11.4 Tamaño y participación de mercado
Procarsa tiene 49 años en el mercado ecuatoriano, atendiendo dos
tipos de mercados en el país: el mercado BANANERO y el mercado
DOMÉSTICO y a sus tres segmentos de mercado como son flores y
otras frutas, enlatados, productos del mar y el industrial. Cada uno de
estos mercados tiene un consumo de empaques de cartón corrugado muy
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 24
significativo. Estos mercados consumen aproximadamente un total de
187'155.625 unidades que equivalen a 108.319 toneladas anualmente,
siendo el mercado bananero el que mayor consumo registra 55’687.162
unidades que representan 71.802 Toneladas y el mercado doméstico con
sus segmentos registra 86’409.623 unidades que representan 36.717
toneladas se podrá apreciar de una mejor manera en el siguiente gráfico.
GRÁFICO N°3
PARTICPACIÓN DE MERCADO TN FACTURADAS 2013
Fuente: Departamento de Ventas Elaboración: Milton Garófalo Carreño
1.11.5 Capacidad de producción instalada y utilizada
La capacidad se define generalmente la tasa máxima de producción o
de conversión por unidad de tiempo. Erróneamente se define la capacidad
ignorando las unidades de tiempo o confundiendo con mucha frecuencia
los conceptos de capacidad y volumen.
Volumen es la tasa real en una unidad de tiempo, mientras que la
capacidad es la máxima tasa de producción. En nuestro caso la planta
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 25
produce productos homogéneos su medida se define, como una cantidad
de productos generados en una unidad de tiempo.
Capacidad teórica: es la productividad total que se podría obtener sin
interrupción, medida con un factor patrón.
Capacidad efectiva: es el rendimiento máximo que se puede obtener en
condiciones normales y reales, pero considerando que todo el tiempo
disponible no puede ser ocupado como tiempo de transformación, pues
se debe considerar las paradas inevitables en las diferentes labores de la
planta. Esto en la industria se los conoce como rendimiento.
CUADRO N°4
CAPACIDAD DE PLANTA
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
En la actualidad Productora Cartonera SA cuenta con un corrugador
BHS de procedencia alemana que abastece a ocho líneas de imprentas
de procedencia americanas y europeas.
Con esta línea de equipos la compañía tiene la capacidad instalada
para procesar un promedio de 14.000 toneladas mensuales y un total de
168000 toneladas anualmente. Ya que la disponibilidad de la planta se
EquiposPeso
kg
Standar
Kg/hTn/año
Golp/año
*Metros Lineales
Unid/año
*Metros Lineales
BHS* 0,366 19.786 105.069 779.753 779.753
Clark aiken 0,096 61.884 4.849 43.597.722 102.454.647
Koppers 6 0,854 369.014 45.709 20.686.474 49.331.435
Koppers 5 0,486 175.068 15.464 16.535.559 36.822.818
Koppers 4 0,391 133.825 8.751 13.726.560 19.970.712
Simon 230 0,168 84.521 4.470 16.550.354 16.972.846
Martin 618 0,168 108.670 10.767 30.326.730 32.191.111
Ward 1600 0,165 32.611 6.897 7.761.045 15.812.728
Koppers 7 0,168 33.224 3.997 5.036.106 9.701.626
100.904 154.220.550 283.257.923
Análisis de Capacidad Utilizada.
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 26
encuentra en un 57% debido a la bajo desempeño del 74% de las
imprentas en el área de conversión, la compañía produce un promedio de
9000 toneladas mensuales las cuales son procesadas en estos equipos y
almacenadas en la bodega de producto terminado en los diferentes
espacios asignados a cada producto, identificando su ubicación.
1.11.6 Procesos principales
Los procesos principales son el corrugado y la conversión, los cuales
se ampliarán en detalle en el análisis de la cadena de valor en las
actividades primarias – operaciones
1.12 Análisis interno de la empresa
Para el análisis interno de Productora Cartonera SA se utilizará la
teoría desarrollada por Michael Porter en el año 1985, la cual se adoptará
a la técnica llamada Cadena de Valor.
La cadena de valor es una herramienta que dispone una empresa para
generar más valor al cliente. En toda empresa consiste en un conjunto de
actividades que se llevan a cabo para diseñar, fabricar, comercializar y
brindar apoyo a sus productos
1.12.1 La Cadena de Valor
La cadena de valor de una empresa esta incrustada en un campo
grande de actividades denominadas sistema de valor, los proveedores
tienen cadenas de valor que crean y entregan los insumos comprados y
usados en la cadena de una empresa. Los proveedores no solo entregan
un producto sino también puede influir en el desempeño de una empresa
en muchas otras maneras además muchos productos pasan a través de
los canales de las cadenas de valor en el camino hacia el consumidor ya
que es por el cual existe la organización además existen cadenas de valor
entre los clientes y proveedores.
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 27
Una cadena de valor productiva está integrada por el conjuntos de
eslabones que conforman un proceso económico desde el inicio de las
materias primas hasta la distribución de sus productos terminados,
agregándole valor en cada de las fases del proceso.
Una cadena de valor completa toda la logística, desde el cliente al
proveedor, se caracteriza por todas las actividades que producen valor
agregado a la organización y se componen en dos grandes grupos que
son: actividades primarias y actividades de apoyo.
Las actividades primarias son; Logística externa, operación, logística
interna, mercadotecnia, ventas y servicio post-venta.
Las actividades de apoyo son: dirección de la administración de los
recursos humanos, investigación, desarrollo tecnológico y abastecimiento.
Para cada actividad el valor añadido han de ser identificado los
generadores de coste y valor. A continuación se puede observar.
GRÁFICO N°4 CADENA DE VALOR DE MICHAEL PORTER
Fuente: Productora Cartonera SA Elaboración: Milton Garófalo Carreño
1.12.1.1 Actividades Primarias
Las actividades primarias son aquellas que tienen que ver
directamente con el desarrollo del producto. Existen cinco categorías de
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 28
actividades entre que las nombraremos son: logística interna,
operaciones, logística externa, mercadotecnia y post-venta.
1.12.1.1.1 Logística interna
Son actividades que están asociadas con las compra, recepción,
almacenamiento, y diseminación de insumos del producto como el manejo
de materiales, el control de inventarios, programación de vehículos y de
retorno de proveedores.
GRÁFICO N°5
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR – LOGÍSTICA INTERNA
Fuente: Productora Cartonera SA Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Cabe destacar que en la Logística Interna de Procarsa cuenta con dos
bodegas de materiales para almacenar bobinas de papel y la otra bodega
de insumos y consumibles.
Recepción de Mercaderías
Bodega de materiales: esta actividad consiste en la recepción de
bobinas de papel ya sean nacionales o importadas, revisando en primer
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 29
lugar la recepción de la guía de reemisión con la entrada a la bodega,
luego realiza un conteo físico comparando con la guía receptada. Esta
tarea se realiza eficazmente por el personal a cargo de la bodega los
cuales tienen conocimientos adecuados para realizar este tipo de tareas.
Bodega de insumos y consumibles es similar a la bodega de
materiales se receptan las compras locales o de importación y se lo
realiza de una forma oportuna.
Inspección de la Mercadería
Bodega de materiales: se refieren a la revisión y toma de muestra
para el análisis de laboratorio para determinar su calidad, esta función se
realiza en conjunto con personal encargado de la bodega y del laboratorio
de calidad. Es una actividad que se realiza de una forma eficiente y
oportuna.
Bodega de insumos y consumibles: se refiere a la inspección visual
de las compras en cuanto a cantidades y especificaciones de acuerdo a la
solicitud de compra emitida por dicho departamento.
Selección y Almacenamiento de Mercadería
Bodega de materiales: esta operación consiste en ubicar
correctamente e identificar de acuerdo a su test y ancho las bobinas de
papel dentro de las instalaciones de las bodegas ya que depende de esto
la alimentación al corrugador. Esta actividad algunas veces el bodeguero
no indica si el producto almacenado está en perfectas condiciones y es
muy pobre el control de stock.
Cuando se genera una solicitud de compra al sistema y queda
pendiente por aprobación, muchas veces se retrasa la importación del
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 30
papel ya que arriba por vía marítima y luego por vía terrestre ocasionando
paradas en máquinas y retrasos en las entregas de pedidos a los clientes
que también se ven afectados en sus procesos.
Bodega de insumos y consumibles: esta operación consiste en
escoger y ubicar correctamente los consumibles en cada una de las
ubicaciones preestablecidas de acuerdo al control interno de dicha
bodega.
Recibiendo correctamente las guías de remisión y previo a esto
realizando un conteo y un cheque físico en esta actividad se presentan
problemas menores en la recepción ya que algunos códigos de control
interno de bodega no se han actualizado, ocasionando pérdidas de
tiempo al bodeguero y al proveedor. Además cada requerimiento debe ser
solicitado por superior o dar la aprobación del mismo.
Ingreso al sistema de base de datos
Para ambas bodegas la mercadería después de haber sido
seleccionada e inspeccionada se la almacena en lugar destinado, la cual
es ingresada a un sistema de base de datos con una transacción
electrónica al software Oracle y luego se realiza una verificación si la
orden de compra fue cargada correctamente al sistema comprobando la
existencia física como electrónica. En esta actividad no se encontraron
anomalías y se desarrolló de una manera óptima el personal está
capacitado en el manejo del programa administrador de los recursos.
1.12.1.1.2 Operaciones
Son todas las actividades asociadas de transformación de materias
primas en la forma final de un producto como son el corrugado,
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 31
conversión, control de calidad, planificación y programación, diseño
estructural, clise-troqueles-tintas
GRÁFICO N°6 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR – OPERACÍON
Fuente: Productora Cartonera SA Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Corrugado
El cartón ondulado es el resultado de la aplicación de la teoría de
la resistencia de los materiales al campo del papel. Esta culmina, como
en el caso de los materiales de construcción, en el reemplazamiento
de vigas pesadas con mucha masa, por estructuras 'estilizadas' y con
la misma rigidez, pero mucho más ligeras.
El cartón ondulado es un material de celulosa, constituido por la
unión de varias hojas lisas que uno o varios ondulados mantienen
equidistantes. Ello confiere al cartón la propiedad de ser
indeformable.
Las hojas lisas exteriores se llaman caras cubiertas.
Las hojas intermedias se llaman caras lisas.
Las hojas onduladas que forman los canales se llaman ondas
Estructura del cartón ondulado.- el simple cara o single face está
formado por una hoja lisa (una cara) y un ondulado, unidos entre sí
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 32
con cola. Este es el módulo elemental de todo cartón ondulado, impuesto
por la tecnología de fabricación.
Al añadir una segunda cara se forma el doble-cara también
llamado 'Simple Wall' o pared sencilla. Si a la doble-cara se le añade un
segundo módulo o simple cara, constituye el llamado doble-doble
De la misma manera un triple ondulado resulta de un doble-doble con
una tercera simple cara. Perfil de la onda o canal, teóricamente, la
manera ideal de asegurar la mejor relación resistencia del cartón y
consumo de papel es dándole una forma triangular al perfil de la onda.
En la práctica, la tecnología de fabricación en continuo no permite la
utilización de perfiles triangulares ni rectangulares. Esto implica que se
tenga que hacer un perfil de tipo sinusoide que se asemeja más a los
engranajes mecánicos. Existen diferentes gamas de perfiles de onda y
cada una se caracteriza por, ver gráfico N°7
La altura: distancia que hay entre el vértice y la base ancha del
canal.
El paso: distancia que hay entre los vértice de los canales
consecutivos. ver el cuadro N°5
El número de canales: cantidad de ondas que hay por metro de
cartón.
El coeficiente de ondulación: relación teórica que hay entre el largo
del papel del ondulado y el largo de la cara, a continuación ver el
gráfico N°8
GRÁFICO N°7 CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DEL CARTÓN ONDULADO
Fuente: Diseño Estructural Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 33
GRÁFICO N°8
COEFICIENTE DE ONDULACIÓN C
Fuente: Diseño Estructural Elaboración: Milton Garófalo Carreño
GRÁFICO N°9 TIPOS DE PERFILES DE ONDAS O CANALES
Fuente: Diseño Estructural Elaboración: Milton Garófalo Carreño
CUADRO N°5 ESPESOR DEL CARTÓN SEGÚN TIPO DE ONDA O CANAL
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 34
(1) Valor orientativo, depende del espesor de los papeles cara y del
papel ondular empleados
(2) Altura de ondas más utilizadas
La tabla anterior es solo orientativa, ya que para cada perfil, los
diseñadores proponen distintas 'Formas geométricas' de canal que se
diferencian entre sí por la altura y el paso.
Al ondulador le interesa elegir un perfil que, utilizando la menor
cantidad de papel, proporcione la máxima resistencia al aplastamiento en
plano (FCT) y a la compresión en el canto (ECT). Los perfiles de onda
más utilizados son e l E, F, B, C y A. Se entiende por micro-
canales los canales E o de menor altura. Ver Anexo N° 4
A título indicativo, a una velocidad de 300 m/min el encolado
'instantáneo' de una simple cara (un ondulado y una cara) tarda
algunas centésimas de segundo. La onduladora es la máquina que,
a partir de las bobinas de papel, permite la fabricación de
planchas de cartón ondulado. Ver el cuadro N°6
CUADRO N°6 VISTA GENERAL ESQUEMÁTICA DE UN TREN CORRUGADOR
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 35
Esta operación, que se realiza de manera continua, comprende las
siguientes fases:
Formación de la onda de papel de ondular y encolado de ésta con
una cara: es el grupo simple-cara. En el caso del doble doble se
utilizan dos grupos de simple - cara, generalmente usando dos
ondas distintas: B + C o E + B.
Encolado de la segunda cara con el (los) simple - cara (s), que se
hace en la doble encoladora.
Solidificación de la unión de la segunda cara y secado del cartón
es la función de las mesas calientes
Transformación de una banda continúa de cartón en planchas a
través de corte longitudinal y hendido de las solapas, en la
cortadora hendedora longitudinal o reversible.
Conversión
Una vez fabricada la lámina de cartón es transportada de los rieles de
la corrugadora hacia los rieles de las imprentas por medio de un carro de
transferencia, el abastecedor de imprentas ingresa las láminas al pre
alimentador para que comience en la imprenta, la impresión, el rayado, el
ranurado y troquelado.
En la sección de engomado en la caja es aplicado en el filo de la aleta
para continuar en el puente de secado, posteriormente llegan a la sección
cuchilla de imprenta donde son divididas dependiendo lo que se va a
producir (doble o triple) los recibidores del material las estiban y cuentan
las cajas colocándolas en los transportadores hasta la apiladora de bultos
y enviadas al área de Bodega de Producto Terminado. El embalaje de
cartón ondulado es un volumen constituido a partir de una plancha
rígida hecha de papeles, cuya forma y presentación se adaptan al
producto que hay que embalar o guardar en su interior.
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 36
La plancha de cartón es el elemento de base para la realización
del embalaje. Existen tres grandes gamas de artículos de cartón
ondulado:
Las cajas de solapas.
Las cajas troqueladas.
Las cajas de pequeña hechura.
Su realización comporta las siguientes operaciones
Específicas: Cortado en la Slotter para las cajas de solapas, en
troqueladora plana o rotativa para las troqueladas.
Impresión, montaje, doblado y pegado.
Control de calidad de empaques
El departamento de calidad actualmente tiene desarrollado un proceso
amplio de control, asegurando la confiabilidad de los productos, mediante
pruebas especializadas y mediciones precisas. Los resultados obtenidos
son registrados y documentados, dichos resultados son adjuntados en un
certificado de calidad del empaque. Esta confiabilidad se soporta en
calibraciones periódicas de los equipos por empresas autorizadas,
auditorías internas y externas.
Planificación y Programación
La planificación es realizada directamente por los gerentes de cada
departamento. Una vez que los presupuestos son asignados, planifican
cada una de las actividades y asignan los recursos necesarios según la
temporada o estacionalidad de la demanda, como por ejemplo cuando se
presenta el incremento en la demanda de banano que normalmente se da
en los meses con temperatura cálida y de baja humedad como febrero,
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 37
marzo, abril incluyendo inicios de mayo y los meses de octubre a inicios
de diciembre; o los meses de octubre, noviembre y diciembre que
presentan un incremento sustancial para el mercado doméstico.
Luego de que toda esta demanda planificada comienza a
transformarse en pedidos en firme, todos los recursos dispuestos y
procesos propios de esta actividad son puestos en marcha, teniendo en
cuenta que cada pedido tiene una particularidad y un grado de
complejidad distinto, en el proceso de conversión. Es por ello que una vez
que ingresa un pedido en firme este se lo clasifica en dos grupos
denominados Pedidos Nuevos y Pedidos de Reposición, debido a que
cada tipo de pedido demanda más cantidad de recursos que el otro.
Los Pedidos Nuevos inicialmente para la compañía son más costosos,
ya que intervienen más departamentos y el tiempo desde la captación de
su necesidad hasta que estos son fabricados y entregados se incrementa
en un 60% con respecto a un Pedido de Reposición, ya que este último
solo se fabrica y se despacha Ver Anexo N° 2
Cuando todos los pedidos son ingresados al sistema AVISTA, estos
son programados en los equipos en función de su fecha de entrega bajo
un estándar de programación establecido y controlado por el Gerente de
Producción. En caso de presentarse un adelanto en la fecha de entrega
de un determinado lote o exista una baja demanda en los equipos, el
Departamento de Ventas junto con el Gerente de Producción decidirán la
viabilidad de este adelanto de producción.
Esta programación no es más que la ejecución del plan de producción
semanal, en el cual también se contempla las paradas por mantenimiento
programado en los diferentes equipos. Toda la carga de pedidos
ingresados es controlada y gestionada mediante una pizarra que no es
más que un sistema ANDOM (Sistema de control visual), por el cual se
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 38
monitorea semanal y diariamente toda la carga que pasa por cada uno de
los equipos incluyendo el despacho.
El programador descarga los pedidos a su plataforma de trabajo y el
los programa en el corrugador para que las láminas sean elaboradas con
el suficiente tiempo de tal manera que no lleguen con atrasos al proceso
de conversión y despacho. La ventaja que tiene el sistema de
programación es que puede proyectar de 4 hasta 48 horas vista la
disponibilidad de material en piso para los diferentes procesos y calcula el
tiempo estimado en el cual una corrida será terminada en el corrugador
y/o en la imprenta.
Toda esta programación depende de la capacidad de las máquinas, es
decir que dándole un enfoque más práctico la capacidad de las máquinas
es como un vaso con agua, el cual una vez que ya está lleno, todo lo que
sigue ingresando al mismo, se rebosará. Toda esta agua que se rebosa
son los pedidos que nacen con atrasos y son compromisos que se
adquieren con los clientes, los cuales en un 99.9% de los casos no se
podrán cumplir en la fecha pactada.
Por ello la importancia de un adecuado flujo de la comunicación y un
control riguroso en el ingreso de los pedidos. Ya que este es un proceso
que demanda una gran gestión y control, es una de las principales causas
para que durante el proceso exista una gran acumulación de inventario en
sus diferentes etapas, pues los recursos que son necesarios para
elaborar un lote de producción de un cliente que si lo necesita de manera
inmediata, son utilizados para quien no lo necesita. Todo pedido tiene un
estándar de tiempo definido ya sea de tipo R o I y solo se diferencian en
tiempo por las actividades de diseño. Una vez de que la etapa de diseño
es concluida y luego de que todo haya sido aprobado y validado por el
cliente estos pedidos tienen las mismas actividades (Programación,
producción y despacho). Ver Anexo N° 3
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 39
Para que todos los pedidos sean producidos previamente todos sus
recursos tienen que haber sido planificados para luego ser programados
cumpliendo una serie de actividades. Estas actividades son realizadas por
el programador de acuerdo a un determinado flujo, iniciando con la
programación de las láminas en el corrugador y una vez que las láminas
son programadas, automáticamente las ordenes de producción son
visualizadas en las imprentas y en las diferentes cabinas de despacho
con la única diferencia de que los pedidos tipo I requieren de un pedido de
liberación.
Diseño Estructural
Esta actividad se desarrolla en el departamento de apoyo mediante la
cual se diseña la estructura y el modelo de la caja por medio de un equipo
tecnológico, con las dimensiones especificadas por el cliente. Las
actividades son desarrolladas en los tiempos estándares de los ciclos.
Desarrollo de modelos: Se lo realiza por medio del programa
ArtioCad utilizando modelos de cajas existentes o desarrollando un
nuevo empaque según las especificaciones del producto el cual va
a contener el empaque.
Elaboración de muestras: Se lo realiza por medio del equipo Data
Technology, el cual elabora las mismas en un tiempo estimado de
1 a 5 minutos, las más complicadas.
Proyectos con clientes: Cuyo responsable directo es el
departamento de Post-Venta. Este departamento es el encargado
de realizar un seguimiento completo, desde su desarrollo, hasta el
punto de consumo final del empaque.
Base de datos de productos y elaboración de master: Se
cuenta con una base de datos muy amplia, la cual es revisada y
depurada periódicamente. Los productos son diferenciados por su
master que contiene toda la información ya aprobado por el cliente.
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 40
Diseño Gráfico
Esta actividad se desarrolla los diseños de presentación, logotipo y
texto del empaque, emitidos por el cliente utilizando un programa de
diseño gráfico sofisticado.
Entre las actividades realizadas por este eslabón, de las actividades
primarias de la cadena de valor de Productora cartonera tenemos:
Atención a clientes realizada por vía mail y/o personal.
Elaboración de artes finales
Modificación de diseños existentes
Creación de nuevos diseños
Aprobaciones y separación de colores para fabricar los clisés
Clisé
Esta actividad primaria es un pilar fundamental en el proceso de
impresión ya que se encargado suministrar las placas trasmisoras de tinta
al cartón según el diseño elaborado y debidamente aprobado por el
cliente. Estas placas son acopladas a la imprenta en el tambor porta clise
para realizar la impresión sobre el sustrato
Troqueles
Este departamento es el encargado de elaborar el insumo que realiza
los cortes y perforaciones al sustrato que va montado en un cilindro
Tintas
Trabaja en conjunto con ventas, diseño gráfico y clisés. Está
encargado de formular tintas de acuerdo a los estándares guía PANTONE
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 41
1.12.1.1.3 Logística Externa
Son aquellas actividades asociadas con la recopilación,
almacenamiento y distribución física de los productos a los compradores
en su lugar de uso, manejos de materiales, operación de la flota de los
vehículos de entrega, procesamientos de pedidos y programación.
GRÁFICO N°10 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR – LOGÍSTICA EXTERNA
Fuente: Productora Cartonera SA Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Cobranzas
Las actividades de cobranzas se realizan previa programación a
clientes, que tienen que efectuar pagos respectivos, se realiza una
llamada telefónica por el asistente del ejecutivo de cobranzas para la
confirmación si tienen listo los cheques de las facturas pendientes por
cobro, y en ocasiones los cheques son retirados por el asistente o el
cliente mediante un correo al ejecutivo de ventas notificando que los
haberes ya están listos. En esta actividad los clientes se quejan por las
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 42
fallas en las facturas en cuanto a errores de texto o de cantidades
descritas en las facturas y proceden a la creación de una nota de crédito.
Para los clientes que no efectúan los pagos pactados a cierta fecha en
la negociación, cuándo ingresan un nuevo pedido el cliente está
bloqueado por lo que tiene los pagos vencidos.
Recepción del Producto Terminado
El producto terminado una vez que es conformado en cajas es
identificado al ingreso de la bodega (orden de producción, master de
producto, fecha de producción, fecha de entrega, cantidad y código de
barras), ya que los montacargas disponen de glaciares (computadoras a
bordo en montacargas) en las que cargan al sistema AVISTA el inventario
de producto terminado que ingresa a la bodega, mediante la lectura de los
códigos de barras donde se asigna un sector en la bodega de acuerdo a
la familia de producto. Esta actividad desarrolla de manera eficiente
Selección de pedidos
Para la selección de pedidos se despacha en función de la fecha de
entrega acordada con el cliente al momento de crear el pedido.
Considerando las facturas emitidas para luego ser movidas a los andenes
de despacho y proceder a cargar en los camiones asignados para
transportar los pedidos.
Transporte de Pedidos
Los pedidos son embarcados en transporte de la compañía
TRANSRODAR, que es una empresa parte del grupo y cuenta con una
flota completa de camiones, las cuales son planificadas por el encargado
de la logística del transporte en función de los destinos y fecha de entrega
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 43
para no incumplir con la fecha pactada de entrega. Los despachos en la
BPT son las 24 horas del día, trabajando en tres jornadas de 8 horas.
Entregas de Pedidos
Se basa en un programa de despachos que lo emite el departamento
de ventas, donde se verifica la fecha de producción y la fecha de entrega.
Desde la implementación del sistema AVISTA el personal de BPT, realiza
los despachos según la fecha de planificación. Es decir que los productos
son despachados antes de la fecha y hora de entrega que ingresa que fue
pactada con el cliente. Este despacho es supervisado directamente por el
jefe de despachos y embarques, realizando los mismos considerando
también el tiempo de transporte estimado en cada ruta.
En esta actividad se evidencia muchos retrasos en los despachos,
debido al desorden que hay en la bodega, pues, el personal de BPT
pierde mucho tiempo buscando el producto e incluso suspendiendo
despachos por pedida de material, incumpliendo al cliente.
Recepción de devoluciones
Las devoluciones por los clientes se dan por defectos de la calidad de
las cajas de cartón corrugado, mal ingreso de pedido, cantidad diferente a
la solicitud de compra.
El procedimiento para la recepción de devoluciones son ejecutadas
por los supervisores de despacho asignando un espacio en el área de
cuarentena, los cuales elaboran toda la documentación en el sistema
AVISTA para el respectivo tratamiento e investigación de la causa raíz del
problema donde participan directamente en planes de acción el
departamento de calidad-producción-ventas, y se toman decisiones del
fin que va a tener el producto devuelto si se recupera o tritura. En esta
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 44
actividad se evidencia problemas con la trazabilidad y registros del
producto devuelto ya que se los almacena temporalmente en la BPT y es
susceptible a tomarlo para un nuevo embarque o mezclarse.
Mantenimiento a Vehículos
El mantenimiento de los vehículos y montacargas es muy importante
pues de ello depende el funcionamiento correcto del sistema y que si
fallaran causaría demora en la entrega de algún producto por una avería.
Esta actividad se realiza de manera oportuna de acuerdo a las fichas
de intervención sugeridas por los fabricantes.
1.12.1.1.4 Marketing y Ventas
Son aquellas actividades con proporcionar un medio por el cual los
compradores, se inclinen por comprar en producto e inducir a realizarlo,
como es la publicidad y promoción y las relaciones canal precio.
GRÁFICO N°11 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR – MARKETING Y VENTAS
Fuente: Productora Cartonera SA Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 45
Facturación y generación de notas de crédito
El proceso de facturación es automático y este se logra una vez que se
genera la guía de remisión y para esto el cliente los formula mediante una
orden de compra a través del departamento de ventas, quien la envía a
planificación y programación de la producción, quien a su vez realiza una
orden de producción para que sean elaborados los productos. Junto con
la creación de esa orden de producción el departamento de ventas
especifica el lugar, la fecha y la hora de recepción del producto, en la
bodega del cliente. Con esta información el personal de BPT genera los
embarques y despacha el producto junto con la factura. Esta
documentación, junto con el producto son entregados al transportista, que
se dirige junto con el producto y toda la documentación respectiva, a la
bodega del cliente.
En el caso de las notas de crédito, estas son generadas por los
facturadores cuando se presenta alguna devolución del producto por
problemas de calidad. También, esta es generada cuando existe alguna
inconsistencia en el precio, o las cantidades entregadas. Todo este
proceso es generado bajo la supervisión del auditor general y el contralor
de la compañía, quienes dan el visto bueno, para generar las notas de
crédito respectivamente.
En estos procesos no se evidencian ninguna novedad a más de los
retrasos generados por la pérdida de materiales.
Fuerza de ventas
La empresa cuenta con vendedores capacitados, los mismos que
visitan y toman los pedidos de los diferentes clientes, los que son
ingresados al sistema en la fecha solicitada por el cliente, siempre y
cuando haya disponibilidad de fabricación, en el equipo que se elabora el
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 46
producto. De no contar con espacio en máquina, el vendedor gestiona con
el cliente, el cambio de la fecha de entrega, siempre y cuando esta, no
afecte el proceso del cliente. Debido a los desórdenes existentes en el
almacén, los vendedores se ven obligados a adelantar las fechas de
fabricación, para asegurar que su producto esté disponible en la cantidad
y la fecha requerida para el despacho.
Publicidad
La empresa no invierte en publicidad ya que se ha hecho conocida en
el mercado a través de la historia, servicio, calidad y excelentes plazos de
entrega.
1.12.1.1.5 Servicio Post-Ventas
Son aquellas actividades a la prestación de servicio para realzar o
mantener el valor del producto, como son atención a reclamos, atención a
nuevos desarrollos y proyectos de beneficios mutuo. Está relacionada con
las siguientes actividades.
GRÁFICO N°12 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR – SERVICIO POST-VENTAS
Fuente: Productora Cartonera SA Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 47
Atención de oportuna de reclamos
Manejo inmediato y personalizado a todas las eventualidades
presentadas con algún producto fuera de especificaciones.
Acompañamiento completo en nuevos desarrollos
Consiste en realizar un seguimiento personalizado a todo nuevo
desarrollo con inspecciones y pruebas de campo, desde la etapa de
diseño y desarrollo, hasta la etapa de consumo.
Desarrollos de Proyectos 'Beneficio mutuo'
Desarrollo de proyectos que permitan tener un beneficio tangible tanto
para el cliente, como para la compañía.
1.12.1.2 Actividades de apoyo
Las actividades de apoyo implicadas en la competencia en cualquier
sector industrial pueden dividirse en varias actividades de valor distintas
que son específicas para un sector industrial.
Estas permiten llevar a cabo las actividades primarias de forma
eficiente y son:
Administración de los recursos
Investigación y desarrollo
Desarrollo tecnológico (Telecomunicaciones, automatización,
desarrollo de procesos e ingeniería)
Infraestructura empresarial (Finanzas, contabilidad, Gerencia de
calidad, relaciones públicas, asesoría legal, Gerencia General)
Abastecimiento
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 48
Además, las actividades de apoyo no agregan valor al producto, pero,
sin su aporte o sostenimiento a las actividades primarias, sería imposible
alcanzar el progreso y realización del producto. Se analizará a
continuación cada una de las actividades.
1.12.1.2.1 Infraestructura
La organización está conformada linealmente con líneas directas y
únicas de autoridad, entre el superior y el subordinado como una pirámide
cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de
competencia y cada línea de comunicación está estrictamente establecida
con una infraestructura que está constituida para el contexto de toda la
empresa, dentro de los cuales se llevan a cabo todas las actividades de
creación de valor para la realización del producto. Productora Cartonera
S.A. dispone dentro de la cadena de valor, todas aquellas actividades que
conforman la organización junto con todos los departamentos que
conforman la estructura organizacional de la empresa.
Cuenta con un espacio físico de 188.000 m2, distribuidos en planta
industrial y áreas de reserva de papel. Además la empresa cuenta con
una dotación de equipos industriales como el corrugado BHS y 7
imprentas para la conversión de las láminas. Con estos equipos la
compañía cuenta con una capacidad instalada de procesar 180.000
toneladas métricas de papel.
Adicionalmente la compañía cuenta con:
Una planta generadora de energía
Una planta de tratamiento de aguas residuales
Un laboratorio de calidad con equipos
Un taller de confección de clises y troqueles
Un taller de mantenimiento mecánico y eléctrico
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 49
1.12.1.2.2 Gestión de personal
Este departamento es el encargado de realizar las actividades que
tienen que ver con la búsqueda, selección y contratación del personal,
bajo un perfil adecuado para desempeñar cada una de las actividades y
funciones de los puestos de trabajo que tiene la empresa.
El gerente de recursos humanos es el encargado de la administración
del personal, de las funciones de cada jefe departamental y del personal
de las distintas áreas. Este departamento también es responsable de
efectuar proyectos de evaluación y capacitación del personal.
1.12.1.2.3 Investigación y desarrollo
PROCARSA pertenece a un grupo de compañías que se dedica al
negocio del papel a nivel mundial llamado Grupo SURPAPEL. Esto le ha
permitido tener una tecnología de punta en programas informáticos y en
telecomunicaciones, los cuales están actualizándose continuamente.
Además cuenta con equipos sofisticados de última generación tanto para
la elaboración de insumos como el almidón y la tinta, equipo de
corrugado, sistemas de transportación de producto dentro de la planta, y
equipos de conversión.
La tecnología con la que cuenta la compañía le permite ocupar el
primer lugar en el campo de la producción cartonera del país, teniendo a
su haber los siguientes equipos:
Corrugador BHS con un ancho útil de 2800 mm de tecnología
Alemana, capaz de fabricar láminas en flautas E, B, C y sus
combinaciones.
Imprentas flexográficas
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 50
SIMON 230
MARTIN 618 Mini Line FFG
WARD (66X120”)
KOPPER (35X92”)
KOPPERS (50X105”)
2 KOOPER (66X120”)
Pre-Impresora de Papel que imprime artes a cinco colores, con
estaciones de barniz y over-print (alta resolución de impresión hasta
100dpi).
Equipos Auxiliares
Rayadora Langston
Sheeter 57x37”
Máquina Particiones S&S
Sistema de Transporte Automático
3 Generadores ONAN 750 KVA
8 Compresores Keaser
1 Generador ONAN 900 KVA
2 Calderos Cleaver Brooks 600 HP
Planta de Tratamiento de Agua ALAR 2,000 Gls/Turno
Mantiene alianzas con los proveedores más prestigiosos del mundo en
la industria del sector papelero, proveedores de almidón, resinas y
pigmentos para la tinta, como maquinarias y equipos. Recibiendo de ellos
capacitación y asistencia técnica, los 365 días del año.
Uno de los problemas evidenciados es que hay poca inversión en los
procesos de desarrollo de productos, ya que no se investigan las nuevas
tendencias del mercado. A pesar de que la compañía cuenta con una
tecnología de punta, no hay un responsable en la investigación de nuevos
empaques y/o productos.
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 51
1.12.1.2.4 Adquisiciones
Este proceso es realizado directamente por el departamento de
compras cuya función es abastecer de manera oportuna todas las
necesidades de la planta con el mejor precio de oportunidad dentro de las
especificaciones y estándares de calidad requeridos. Para esto cuenta
con una estructura liderada por el Jefe de Compras, un comprador de
materia prima en este caso el papel, un comprador de insumos y
componentes, un comprador de repuestos y servicios industriales, todos
ellos con las funciones definidas y concretas para llevar a cabo el proceso
de abastecimiento.
La gestión del departamento de compras está basada en una
planificación de compras de materiales e insumos que es realizada en
función de una proyección de ventas, es decir una demanda
independiente, la cual, la mayoría de las veces es inexacta. Esta
demanda es modificada inclusive dentro del mes en curso. La
planificación de compras se lleva a cabo con la proyección de dos meses
en “firme” y cuatro siguientes confirmados en un 50% contrastando datos
de años anteriores, es decir que a partir del tercer mes la proyección es
confiable solo en un 50% y por ende los requerimientos de materiales e
insumos.
A partir de esta demanda independiente, se genera la dependiente, es
decir se determina la necesidad de los recursos y se asigna un
presupuesto para cubrir con esa demanda. Al generar la lista de
materiales e insumos, esta es separada por niveles de prioridad, lo cual
ayudará para que en caso de presentarse un gasto el cual sobrepase los
niveles del presupuesto asignado para los respectivos meses del año.
Para un mejor entendimiento de la capacidad de respuesta de los
proveedores en cada centro de acopio se describe cada uno de los
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 52
almacenes en función de los proveedores que interactúan con estos
procesos.
Ya que el papel es insumo más importante para el proceso, cabe
mencionar que este se encuentra en el primer nivel de prioridad del
presupuesto anual asignado, dando como rango para las compras
nacionales en frecuencia mensuales y para las compras exteriores en
rangos trimestrales. Este dato es ingresado al MRP ejecutándose como
procedimiento una vez al mes (Tercera semana de cada mes), que es
cuando se generan las órdenes de compra que son enviadas a BARNETT
para su posterior embarque y abastecimiento. Actualmente este
requerimiento es manejado a través de la plataforma, en el mismo se
guardan todos los registros de las órdenes de compra generadas, así
como los ingresos y egresos de inventario.
1.12.2 Definición de Fortalezas y Debilidades
De acuerdo a nuestro análisis interno mediante la cadena de valor
vemos, que a pesar de que la compañía cumple con todas las normas y
requerimientos estatales, tributarios, y sociales, tanto con sus clientes
como con sus proveedores, y a pesar de contar con políticas y
procedimientos para la correcta ejecución de las funciones establecidas.
CUADRO N°7
FORTALEZAS Y DEBILIDADES PROCARSA
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 53
Se evidencia una oportunidad de mejora en el eslabón de operaciones
en el área de conversión, donde se puede reducir los ciclos de conversión
trabajando en el tiempo de ajustes por procesos y el exceso de tiempo en
los set-up, luego citan las fortalezas y las debilidades evidenciadas de la
organización evidenciada en el análisis.
1.12.3 Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos)
De acuerdo al proceso de evaluación, dentro de la matriz se plantea
una serie de fortalezas y debilidades ayudando a determinar el puntaje
total ponderado, brindando un resultado sobre el cual se puede analizar y
emplear estrategias que convenga en función de las características
propias y las estrategias en el mercado en que se desenvuelve.
CUADRO N°8 MATRIZ EFI (EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS)
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 54
Dentro del análisis de esta herramienta nos indica que nuestra media
de control es 2.5 (Promedio obtenido de la calificación de las
ponderaciones entre 1 y 4), la calificación que esté por debajo determina
que es una calificación negativa para una organización y la que esté por
encima, indica una calificación favorable para la misma.
Para poder ser una empresa sustentable en el tiempo, es necesario
que los procesos de la compañía se mantengan estables a lo largo de
todo el flujo de valor, es decir que sea lo bastante flexible para adaptarse
a los cambios del mercado, en cada uno de sus eslabones. De acuerdo al
planteamiento realizado en el análisis de la matriz EFI, la organización
tiene los recursos suficientes para maximizar sus procesos críticos y así
recuperar la ventaja perdida en los últimos años
1.13 Diagnóstico
En el análisis de la cadena de valor de la compañía a través de la cual
se localiza los diferentes problemas que existen los departamentos, sean
estos: actividades primarias o de apoyo.
Realizando el análisis respectivo podremos determinar y encontrar el
nivel de influenza de los problemas encontrados, con la cadena de valor
se ha detectado problemas en las actividades primarias tales como: en las
operaciones y también en las actividades de apoyo como son el desarrollo
tecnológico.
1.13.1 Análisis e Identificación de los principales problemas: el
origen sus causas y efectos.
Las actividades primarias y de apoyo de la compañía están orientadas
a la ejecución de un servicio óptimo para generar beneficio a sus clientes
sean internos o externos, sin embargo aún podemos mejorarlos por
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 55
cuanto se detectaron ciertos problemas que tienen solución como son: el
desarrollo tecnológico (adquisición de imprentas), y reducir los ciclos de
conversión mejorando sus operaciones.
Problema N°1 Incremento del tiempo muerto por ajustes
Origen: Operaciones
Causa: Falta de estandarización de las operaciones
Efecto: Ajustes excesivos en los equipos flexo
Descripción del Problema: este problema consiste en las pérdidas de
tiempos que tiene que hacer el operador diferentes tipos de ajustes a la
imprenta flexográfica para obtener la primera caja facturable. Ya que los
equipos datan de los años 60 y la tecnología con la que cuenta, datan de
esa época.
Problema N°2 Incremento del tiempo muerto por atracones
Origen: Operaciones
Causa: Material fuera de especificaciones
Efecto: Averías mecánicas en partes de los equipo, roturas de las uñas
de alimentación, roturas de bandas y rodamiento.
Descripción del Problema: el efecto de la planitud que existe en la
placas de cartón corrugado que incide directamente en la fabricación de
las cajas las cuales cuando tienen un 5% de comba ocasionan problemas
operativos y por ende hay que alterar la configuración de los equipos en
sus elementos por donde viaja en cartón e imprime las placas de sustrato.
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 56
Problema N°3 Exceso de tiempo en los Set-up
Origen: Operación
Causa: No hay un programa de producción definido.
Efecto: Alteran y cambian orden de producción en la secuencia
establecida.
Descripción del Problema: este problema afecta directamente a la
eficiencia global de los equipos ya que en su cálculo se ve afectado por el
exceso de tiempo en efectuar un set-up cada vez que se cambia de un
pedido a otro.
Problema N°4 Manejo de Material
Origen: Operación
Causa: Material defectuoso en los conveyor de las imprentas
Efecto: Paro de la imprentas para realizar re trabajos, pre-doblado de filis,
cambio de sentido al material y trabar.
Descripción del Problema: este problema ocasiona pérdidas de
tiempo por movimientos en el material a procesar o transporte ya que en
ocasiones ingresan a los conveyor de las imprentas material defectuoso.
Problema N°5 Registros de Secciones de Imprentas
Origen: Operación
Causa: Registros compensadores mecánicos (radiales y axiales)
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 57
Tiempo Inoperante
Maquina
Metodo
Medio AmbienteHombre
Material
Ajuste
No Uso de Referencias
Diales-Cero
Criterio tecnico
Control de Tripulacion
Falta de Capacitación/Flexo
Falta de Liderazgo
Fallo Electrico
Transmisión Flexos
Paralelimos
Encoder reglaje
de MaquinaFalta de MP en equipos
Confiabilidad en Flexos
No Cumplimiento de
Programa Mant.
Falta de Ventilacion
Exceso de Polvillo de Carton
Exceso de Ruido
Exceso de Comba laminas > 2%
No se Cumple Secuencia de Producion
No hayl Ancho y gramane
Atrasos y StockDesperdicios
Transportes Innesesarios
Esperas de Insumos
Falta de papel en corrugador
Invetario WIP
Falta de InsumosInsumos No Certificados
Falta de Estandarizacion
Instructivos
Trabajan forma Personal
Planificacion de Prod.
Ingreso de Pedidos
Fuera de ciclo
Supervicion
Manejo de Personal
Piso
No se cumple ciclo de 48H
Calibracion de Flexo
Manejo de Presion de Trabajo
Tripulación Incompleta
Problemas Familiares
Altos Set-up
Falta de Herramienta
No hay balance en
trabajo
Ausentismo
Permisos Med.
Asignacion de Resp.
Efecto: exceso de tiempo en registrar la impresión, troquelado y ranurado
de acuerdo a la hoja de especificación.
Descripción del Problema: el problema consiste en los registros de la
impresión troquelado y ranurado. Cada vez que se hace un cambio se
dañan cajas de prueba y con estos registros mecánicos se hace
desperdicio de 5 a 18 placas de cartón. En la actualidad hay retro-fit para
diferentes imprentas para el montaje de registros digitales que solo usan
de 2-3 láminas para el cuadre de la caja.
1.13.2 Representación gráfica de los problemas (Ishikawa)
Para el análisis de los problemas, realizaremos un diagrama cusa-
efecto los cuales son los que nos van a encaminar a buscar la solución a
la raíz del problema, con esta herramienta vamos a analizar las diferentes
causas que atribuyen negativamente al resultado de los paros de las
líneas, los ajustes y los altos tiempos de configuración de la imprentas.
GRÁFICO N°13 DIAGRAMA CAUSA EFECTO TIEMPO IMPRODUCTIVO
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Tiempo Improductivo
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 58
Tipo_Maquina IMPRENTA
Descripcion Maquina (All)
Codigo Kpi PROCESO
Sum of Duracion Horas SUM Mes_Fecha
Descripcion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Grand Total % % Acum
AJUSTES 104 92 95 87 86 108 92 97 97 91 105 109 1,163 23.5% 23.5%
ATRANCONES 54 57 51 45 65 50 50 66 65 82 76 56 717 14.5% 38.1%
MANEJO DE MATERIAL 37 34 34 32 47 38 51 57 60 72 53 47 563 11.4% 49.5%
RECUPERANDO CAJAS 40 31 28 32 70 49 56 42 62 51 35 24 521 10.5% 60.0%
CAMBIO DE SUMINISTRO 40 29 47 42 37 34 32 33 42 44 50 53 483 9.8% 69.8%
FALTA DE LAMINA - PROGRAMACION 18 38 24 18 22 61 61 241 4.9% 74.7%
FALTA DE INSUMOS / MATERIALES 28 17 15 17 12 32 11 6 7 33 20 29 226 4.6% 79.2%
FLEJE TRABADO 22 21 12 16 17 16 15 14 14 18 36 26 224 4.5% 83.8%
ARREGLO DE CLISSÉ 12 20 13 17 16 10 16 19 20 24 26 22 216 4.4% 88.1%
FALTA DE PERSONAL 9 15 12 17 22 15 23 43 20 13 11 14 215 4.3% 92.5%
FALTA DE LAMINAS 83 43 12 138 2.8% 95.3%
FALTA DE LAMINA - CARRO DE TRANSF. 3 28 19 16 12 15 31 125 2.5% 97.8%
FALTA DE ENERGIA ELECTRICA 3 5 6 12 41 2 0 7 7 4 21 108 2.2% 100%
Grand Total 433 362 324 337 479 397 380 418 462 527 417 403 4,938 100%
1.13.3 Análisis de la frecuencia, presentación de problemas
(Paretos)
Para el análisis de los problemas de paradas o tiempo Improductivo,
se los va a realizar en una gráfica de Pareto donde se puede relacionar
mediante la regla 80/20. El tiempo a graficar es el paro operativo, ajustes,
el tiempo de Set-up y la frecuencia de cada evento. Ver Anexo N° 5
CUADRO N°9 DESCRIPCIÓN DE PARADAS POR TIEMPOS IMPRODUCTIVOS
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
En el siguiente gráfico de Pareto donde se concentra el 80% de los
problemas en los ajustes con 1.163 Horas perdidas que representa el
23.5% de las paradas por procesos, atracones con 717 Horas perdidas
que representa el 14.5% de las paradas por procesos, manejo de material
con 563 Horas perdidas que representa el 11.4% de las paradas por
procesos, recuperación de cajas con 521 Horas perdidas que representa
el 10.5% de las paradas por procesos, cambio de suministro con 483
Horas perdidas que representa el 9.8% de las paradas por procesos, falta
de láminas por programación con 241 Horas perdidas que representa el
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 59
Tipo_Maquina IMPRENTA
Descripcion Maquina (All)
Codigo Kpi PROCESO
Sum of Frecuencia Mes_Fecha
Descripcion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Grand Total % % Acum
ATRANCONES 539 562 684 699 816 745 801 931 893 1,171 988 796 9,625 30.8% 30.8%
AJUSTES 478 441 575 484 568 624 580 570 538 533 576 598 6,565 21.0% 51.8%
MANEJO DE MATERIAL 238 213 255 237 333 256 370 377 374 480 406 333 3,872 12.4% 64.1%
RECUPERANDO CAJAS 129 103 135 155 300 229 255 208 243 235 151 112 2,255 7.2% 71.3%
FLEJE TRABADO 152 122 114 185 198 182 155 159 150 222 327 245 2,211 7.1% 78.4%
CAMBIO DE SUMINISTRO 148 113 185 182 167 157 144 122 183 194 190 214 1,999 6.4% 84.8%
REUNIONES 96 89 104 123 95 90 95 97 80 90 122 98 1,179 3.8% 88.6%
ARREGLO DE CLISSÉ 46 75 65 84 65 53 93 94 99 118 98 92 982 3.1% 91.7%
FALTA DE PERSONAL 39 52 54 86 89 87 64 140 74 71 51 57 864 2.8% 94.5%
FALTA DE INSUMOS / MATERIALES 69 53 49 62 23 29 40 20 25 61 80 99 610 2.0% 96.4%
FALTA DE LAMINA - CARRO DE TRANSF. 22 71 62 54 58 70 132 469 1.5% 97.9%
FALTA DE LAMINA - PROGRAMACION 20 55 42 33 44 75 69 338 1.1% 99.0%
FALTA DE LAMINAS 98 47 19 164 0.5% 99.5%
FALTA DE ENERGIA ELECTRICA 9 3 3 23 36 7 2 12 16 8 28 147 0.5% 100%
Grand Total 2,041 1,873 2,242 2,362 2,816 2,563 2,686 2,832 2,804 3,392 2,997 2,672 31,280 100%
4.9% de las paradas por procesos, falta de insumos materiales con 226
Horas perdidas que representa el 4.6% de las paradas por proceso.
Ascendiendo a 3912 Horas perdidas que es el 80% de las paradas por
procesos que tiene la planta en el área de imprentas. Ver Anexo N° 6-7
Con la eliminación de la causa raíz se puede elevar el nivel de la
disponibilidad en los equipos de conversión entendiendo la demanda del
cliente, creando el flujo continuo en las estaciones con información
materiales e insumos y nivelando la. Ver Anexo N° 7-17
GRÁFICO N°14 PARETO DE PARADAS POR TIEMPOS IMPRODUCTIVOS
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
CUADRO N°10 DESCRIPCIÓN % DE PARADAS POR TIEMPOS IMPRODUCTIVOS
Fuente: Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 60
En el cuadro anterior se puede ver la frecuencia con la que se repite
las causas del problema sujeto a estudio.
Como son los atracones con una frecuencia de 9.625 veces que
representa al 30.8%, ajustes con una frecuencia de 6.565 veces que
representa al 21%, manejo de material con una frecuencia de 3.872 veces
que representa al 12.4%, recuperación de cajas con una frecuencia de
2.255 veces que representa al 7.2%, fleje trabado con una frecuencia de
2.211 veces que representa al 7.1%, el total que representa el 80/20 son
24580 veces, en la repetición de estos eventos de parada, con la que
elaboramos el gráfico de Pareto para nuestro análisis.
GRÁFICO N°15
PARETO DE PARADAS POR FRECUENCIA
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Durante el análisis de problemas, se puede ver una estrecha relación
como es el tiempo inoperante (efecto), con respecto a la planificación de
máquinas el RRHH y material como (causa).
Los altos tiempos de procesos ascendiendo a 4938 Horas perdidas en el
año 2013 en las 7 imprentas, además los altos tiempos de set-up de los
equipos, la configuración para el cambio de diseño y/o modelos de cajas
donde intervienen una serie de operaciones de retirada de elementos
usados como son los clise, troqueles, tintas, cuchillas, tornillería y el
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 61
MaquinasHoras x Set-up
2013# Set-up
Min. Standar x
Set-upHr. Standar Set-up
Exceso de
Hr Se-upDias Perdidos
K4 1900.5 3486 25 1452.5 448.0 18.67
Ward 1873.2 3843 25 1601.3 272.0 11.33
Simon 1854.4 4359 22 1598.3 256.1 10.67
Martin 1429.9 7954 9 1193.1 236.8 9.87
K5 1756.5 3844 25 1601.7 154.8 6.45
K6 1228.0 3643 18 1092.9 135.1 5.63
K7 874.6 1752 27 788.4 86.2 3.59
10917.1 28881 9328.1 1589.0 66.21
montaje de los nuevos elementos a trabajar de acuerdo al requerimiento
de la producción. Ver Anexo N° 18
Ya que no cuentan con herramientas neumáticas para cambios
rápidos, posicionadores de los rodillos (Registros digitales)
estandarización del trabajo, balance de las cargas de trabajo,
secuenciación de las operaciones y lo más importante el pre alistamiento
o puesta a punto donde se preparan con anticipación los insumos a
utilizar siendo estos revisados ya que el proveedor interno los entrega
certificados en calidad de corrida.
Para realizar el cambio en el tiempo asignado (Standard) cada
máquinas de acuerdo a la tecnología que disponen para su reglaje, se
debe invertir en mejoraras como son registros digitales en las unidades de
impresión, ranurador, troquelador, cámaras cerrada de impresión con
lavado automático y herramientas para el cambio de troquel.
CUADRO N°11
EXCESO DE HORAS POR SET-UP IMPRENTAS
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
En los registros estadísticos de producción se han realizado 28881
Set-up en el año 2013, invirtiendo 10.907 horas por Set-up, con un exceso
de horas por Set-up de 1.589 Horas distribuidos de la siguiente manera la
imprenta koppers #4 con 448 Horas de exceso, la imprenta koppers #7
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 62
con 86 horas de exceso, la imprenta koppers #6 con 135 Horas de
exceso, la imprenta koppers #5 con 154 Horas de exceso, la imprenta
Martin con 236 Horas de exceso, la imprenta Simon con 256 Horas de
exceso, la imprenta Ward con 272 Horas de exceso por configuración de
los equipos lo cual dan 66 días improductivos en las 7 flexos al año
divididos así en cada una de las máquinas .
1.14 Costos asignados a los problemas
El presente estudio se enfoca en la reducción del tiempo Improductivo
de los diferentes flexos que es un problema al cual reduce la
disponibilidad de los equipos, en 6.527 Horas perdidas durante el año
2013, valoradas en $283.095, del total de Horas Programadas 44.581 en
las 7 imprentas a lo largo del año 2013. Ver Anexo N° 19
Tiempo Improductivo por Proceso.
En el año 2013 se han perdido 4.938 Horas en paradas por procesos
registrando un perdida que asciende al valor de $ 214.295 concentradas
el 80% en Ajustes 1.163 Horas valoradas en $ 50.474; Atrancones 717
Horas valoradas en $31.117; Manejo de Material 563 Horas valoradas en
$ 24.434; Recuperando Cajas 521 Horas valoradas en $ 22.611; Cambio
de Suministro 483 Horas valoradas en $20.962; Falta de Lamina –
Programación 241 Horas valoradas en $10.459; Falta de Insumos -
Materiales 226 Horas valoradas en $9.808, se puede apreciar en detalles
en la sección de anexos. Ver Anexo N° 21
Tiempo Improductivo por Exceso de Set-up.
En el año 2013 se realizaron 28.801 Set-up en todas las imprentas
con un tiempo de duración de 10.917 Horas habiendo excedido de la
meta de cambio de medida, 1.589 Horas valoradas en $68.800.
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 63
…..Distribuidos así Koppers 6 con 135 Horas valoradas en $5.859;
Koppers 5 con 155 Horas valoradas en $6.727; Koppers 4 con 448 Hora
valoradas en $19.443; Simon 230 con 256 Horas valoradas en $11.110;
Martin 618 con 236 Horas valoradas en $10.242; Ward 1600 con 272
Horas valoradas en $11.804; Koppers 7 con 86 Horas valoradas en
$3.732.
CUADRO N°12
ANÁLISIS DE COSTOS Y MARGEN DE UTILIDAD
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Revisando el costo de tiempo Improductivo, por cada hora parada de
un equipo flexo la compañía pierde una utilidad neta de $99.19
(Incluyendo el costo de la Hora-Máquina) dejando de facturar un total de $
17.842,60 (Incluyendo el costo de la Hora-Máquina) percibiendo la
compañía una utilidad de $1.484.42 por cada tonelada facturada,
manteniendo márgenes de utilidad del 8.32% sobre las ventas realizadas
por el área comercial. Ver Anexo N° 20
CUADRO N°13
ANÁLISIS DE COSTOS INCLUYENDO LA HORA-MÁQUINA
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Costo Hora Máquina Parada 40,24$
Costo de Lucro Cesante 58,95$
Utilidad que se dejo de Ganar 99,19$
Costo de Máquina Parada 40,24$
Costo de Lucro Cesante 15.540,00$
Cantidad que se dejo de Vender 15.580,24$
Hora (Genera Ganancias)
Hora (Dejo de Vender)
Ton/Hora 15,54
Ton/Día 349
Ton/Mes 119944
% Utilidad 8,32%
$/Ton (Venta) 1.000,00$
$/Hora 15.540,00$ Ventas
$/Hora 1.292,93$ Utilidad
Análisis de Costos
$ 1.794.141,01
$ 40,24
Costo de Fabricación
Horas Programadas Flexo
Hora Máquina
44581
Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 64
Por las paradas por Proceso 6.527 Horas 157,612.91$
Por las paradas por exceso de Set-up 1.589 Horas 489,800.22$
647,413.13$
Afectacion Economica
La afectación económica a la compañía es por las horas paradas por
procesos y exceso de tiempo en los Set-up es de $647.413.13,
Ver Anexo N° 22
CUADRO N°14
ANÁLISIS DE LA AFECTACIÓN DEL PROBLEMA
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Solución a los Problemas 65
CAPÍTULO III
SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS
3.1 Propuesta
Para solucionar el problema sujeto a estudio a continuación se
evaluarán los diferentes aspectos en el contexto del problema.
3.1.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas
Las empresas actualmente constituidas en cualquier región del país
buscan ser competitivas y mantenerse al pasar el tiempo. Para ello se
debe mejorar continuamente en sus procesos y sus equipos ya que
actualmente lo que marca a una empresa es la flexibilidad y el tiempo de
reacción al cliente.
En el anterior capítulo se analizó las pérdidas por tiempo improductivo
del proceso y los excesos de set-up en las imprentas, siendo estos los
problemas de mayor incidencia e impacto económico para Procarsa. Con
$282.295 en el año 2013, lo cual afecta también directamente a la
disponibilidad de los equipos teniendo que pasar carga de máquina por
1584 Tn/mes o 300.000 cajas completas tapas y fondos valorado en
$400.00 a la Planta Incarpalm de Machala, sacrificando la rentabilidad de
los pedidos y los costos por los altos costos logísticos.
Con este trabajo se tiene como objetivo reducir las paradas por
proceso como son los ajustes, atracones, manejo de materiales, falta de
láminas por programación y llevar los set-up al tiempo estándar a la meta
asignada a cada imprenta de acuerdo a su tecnología que dispone.
Solución a los Problemas 66
Dentro de las propuestas tendientes a la resolución del problema se
plantean dos alternativas.
A.- Reemplazo de los registros eléctricos, por registros digitales de
impresión, para aumentar la precisión de los colores, decrecer los tiempos
de ajustes en el Set-up y/o Operación.
B.- Compra de una impresora nueva de alta velocidad FFG a 4 Colores
Dong-Fang Modelo Trupa GD 1228 (1200x2800), para reemplazo de las
imprentas Koppers 5-4 ya que por tecnología que tienen y la demanda de
pedidos es superior a sus características de velocidad para no enviar
carga de trabajo a Incarpalm Machala que es aproximada 1.200.000 unid.
Cajas completas representando 1.500 Tn/mes
3.1.2 Costos de alternativas de solución A
El costo de la Alternativas A, corresponde a la compra de registros
digitales para los cuerpos impresores, ranuradores y troqueladores. Para
el reemplazo de los actuales que son eléctricos y datan de los años 80.
Esto hace que aumente la precisión de la impresión y disminuya el stress
de accionamiento y sus componentes se adjunta cotización del montaje
de esta mejora enfocada a la reducción de los ajustes en el set-up y
durante la operación de las máquinas. Ver Anexo N° 22 Cabe mencionar
que el costo de montaje está incluido
CUADRO N°15
COSTOS DE LA ALTERNATIVA A
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Iten Descripción Unid. Medición Cantidad Valor Total
1Registro Digital Cuerpo
ImpresoresCompra/Proyecto 9 20.650$ 185.850$
2Registro Digital Cuerpo
RanuradorCompra/Proyecto 3 23.260$ 69.780$
3Registro Digital Cuerpo
TroqeladorCompra/Proyecto 3 30.140$ 90.420$
4Camaras de tinta
Cerrada y lavadoCompra/Proyecto 3 2.700$ 8.100$
5Estación de Control de
OperadorCompra/Proyecto 3 16.850$ 50.550$
Inversion 404.700$
Costo Alternativa A
Solución a los Problemas 67
3.1.3 Costos de alternativas de solución B
El costo de la Alternativa B, corresponde a la compra de una imprenta
Dong Fang Cartón Machinery Co. Ltd. Modelo TOPRA GD 1228 (1200 X
2800) Alta Velocidad Flexo Folder Glue de cuatro Colores incluyendo
Pre-Alimentador, Counter Eyector, Load Former, para sacar de línea a la
imprentas Koppers 5 y Koppers 4, donde se plantea el reemplazo de esta
máquina por sus niveles de producción bajos y continuos daños además
por el elevado tiempo de ajustes ya que data de elementos manuales.
CUADRO N°16
COSTOS DE LA ALTERNATIVA B
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Iten Descripción Unid. Medición Cantidad Valor Total
1Alimentador Lead Edge
de Sun AutomationCompra/Proyecto 1 162.000$ 162.000$
2Sistemas completos de
impresión por arribaCompra/Proyecto 4 76.600$ 306.400$
3Costo adicional cuchilla
dosificadora Compra/Proyecto 4 7.200$ 28.800$
4Sección Ranuradora
DobleCompra/Proyecto 1 107.300$ 107.300$
5 Sección Troqueladora Compra/Proyecto 1 68.500$ 68.500$
6
Trasportador de ángulo
derecho y conexión
ethemet
Compra/Proyecto 1 7.300$ 7.300$
7Dobladora de Precisión
y Contador EyectorCompra/Proyecto 1 467.300$ 467.300$
8Supervisión de
InstalaciónCompra/Proyecto 1 45.000$ 45.000$
9
Pre-Alimentador para
impresión por arriba de
WSA
Compra/Proyecto 1 148.000$ 148.000$
10
Formador de Bulto
Estilo Fosa Modelo 1800
x 2100 x 2300
Compra/Proyecto 1 85.000$ 85.000$
11Supervisión de
InstalaciónCompra/Proyecto 1 18.000$ 18.000$
12Separador de Bultos e
InstalaciónCompra/Proyecto 1 192.350$ 192.350$
13 Conveyort Salida Compra/Proyecto 1 77.000$ 77.000$
Inversion 1.712.950$
Costo Alternativa B
Solución a los Problemas 68
Muy Bueno 9 - 10
Bueno 7 - 8
Regular 5 - 6
Escala de Valor
3.1.4 Evaluación y selección de alternativa de solución
Para poder las alternativas de la reducción del tiempo improductivo,
será necesario dar valores de importancia a cada uno de los criterios a
considerar dando como resultado la suma de todos estos valores el 100%,
con estos datos se facilitará la elaboración de una matriz de decisión y
determinar cuál de las dos alternativas obtiene mayor puntuación
El criterio a evaluar en cuanto al RRHH, costo, seguridad, velocidad,
consumo de energías, operación, flexibilidad.
CUADRO N°17
CRITERIOS PARA EVALUAR ALTERNATIVA A SELECCIONAR
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Cada alternativa a analizar será calificada utilizando la siguiente escala de valor.
CUADRO N°18
ESCALA DE VALOR A CALIFICAR
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Criterio a Evaluar Valor de Impacto
Número de Operadores 10
Costo 15
Seguridad 20
Velocidad 15
Consumo de Energía 10
Operación 15
Flexibilidad 15
Total 100
Solución a los Problemas 69
Criterio a Evaluar Alternativa A Alternativa B
Numero de Operadores 6 10
Costo 7 6
Seguridad 6 10
Velocidad 7 10
Consumo de Energia 7 8
Operacion 6 10
Flexibilidad 7 10
46 64
A continuación se elabora una matriz para tomar una decisión en
cuanto a la selección de la mejor alternativa.
CUADRO N°19
MATRIZ DE SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
La matriz de decisión, nos muestra que la selección de la alternativa B
es la que mayor puntuación dando como resultado con la que
procederemos a trabajar.
Cabe mencionar los beneficios que se obtienen con esta selección.
Número de operadores a trabajar en la nueva máquina son 18
personas y en la máquina Koppers 5 y Koppers 4 eran 48
personas, siendo 30 personas reubicadas en un nuevo proyecto
máquina que fabrica esquineros de papel.
Costo es superior la compra de la máquina con respecto a la mejora
planteada con la compra de registros digitales a los diferentes
cuerpos de las máquinas.
Seguridad la máquina nueva tiene dispositivos electrónicos que
cumple con las regulaciones locales e internacionales.
Velocidad la máquina Dong-Fang Modelo Trupa GD 1228 según su
diseño puede alcanzar una velocidad de 250Golpes/min.
Operación es fácil ya que todos los elementos móviles están
conectados a un computador que controla la línea de producción.
Solución a los Problemas 70
Consumos energético es una máquina que tiene la ventaja de lavar
sus impresores con la mínima cantidad de agua lo hace por etapas
de acuerdo a la naturaleza de la tinta utilizada. El consumo
energético es mínimo ya que de acuerdo al área de la placa de
cartón que se está trabajando la aspiración por vacío se regula.
Operación puede efectuarse por personal formado por el fabricante
con conocimientos de flexográfica.
Flexibilidad la máquina Dong-Fang Modelo Trupa GD 1228, por ser
moderna cuenta con registros digitales y posee una ventaja sobre
las máquinas tradicionales que puede salvaguardar todos los
ajustes en el ordenador de la estación de operación. Esto quiere
decir que cuando se repita el trabajo se puede lanzar el reglaje con
los últimos ajustes efectuados por el operador y así minimizar el
tiempo de set-up.
3.1.5 Factibilidad de la propuesta
La factibilidad de la Alternativa B es la recomendada para nuestro
proyecto aunque es de mayor inversión con respecto a la Alternativa A, su
recuperación del capital es a largo plazo, de esta forma la productividad
se incrementará y se eliminará los tiempos inoperantes de las máquinas
salientes ya que por la tecnología que trae esta máquina es capaz de
correr a velocidades de 250 Golpes/min cambiar de formato en 12
minutos y puede ser operada por 6 personas, eliminando las máquinas
koppers 5 y koppers 4 que datan de los años 70 y todos sus mecanismos
son manuales y no son flexibles para el mercado actual.
CUADRO N°20
CUADRO COMPARATIVO DE LA ALTERNATIVA
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
% Acumulado Incidencia
de acuerdo a Pareto
Reducción de la Incidencia %
Acumulado Tiempo Inoperante
Situación Actual 79,2% 0%
Mejoras Alternativa A 62,3% 50%
Mejoras Alternativa B 56,7% 42,3%
Solución a los Problemas 71
Mes Año
Operadores 3 1,500$ 19,500$
Ayudantes 27 9,180$ 119,340$
Energia Electrica 4,488$ 53,856$
H2O 1,115$ 13,380$
Total 16,283$ 206,076$
Además cabe resaltar que la tripulación de 30 personas que salen de
las máquinas fuera de línea van a ser reubicadas en un proyecto nuevo
de fabricación de esquineros de papel lo cual les brinda la oportunidad de
seguir laborando en la organización.
CUADRO N°21
AHORRO DE ALTERNATIVA B
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
El ahorro anual con la recomendación de la alternativa B es de $
206.076 por cada año, siendo más costosa, pero más atractiva a lo largo
del tiempo.
3.2 Evaluación económica y financiera
A continuación se detalla la evaluación económica y financiera del
proyecto donde se analizará la factibilidad de la alternativa en selección
del proyecto
3.2.1 Plan de inversión y financiamiento
El costo fijo y operacional de la inversión de la alternativa en selección
“B“ debe ser aprobada por el directorio de la empresa, para luego ser
ejecutada con un calendario para su desarrollo.
Inversión Fija.- en la alternativa que vamos a trabajar es la “B” se
puede apreciar en el siguiente cuadro, la inversión del costo fijo será la
compra del siguiente activo máquina imprenta Dong-Fang Modelo Trupa
GD 1228 totalmente nueva y equipada con tecnología de punta a la
Solución a los Problemas 72
vanguardia de las máquinas de mayor automatización que existen en el
mercado de la industria flexográfica del cartón corrugado.
CUADRO N°22
COSTO FIJO DE LA INVERSIÓN
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
CUADRO N°23
DEPRECIACIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño Costo de Operación.- el costo de operación para la implantación del
proyecto de montaje de la nueva imprenta Dong-Fang Modelo Trupa GD
1228 consiste en la instalación completa de línea por un técnico ingeniero
suministrado por el fabricante del equipo. El cual previo al arranque de la
línea formará a los operadores y a toda la tripulación de la máquina en un
lapso de 10 semanas dividas de la siguiente manera la semana 5
montaje, semana 2 capacitación y formación por semana 3 en sitio o pie
de máquina con pruebas de producciones y adaptación de la tripulación a
máquina. Además del montaje de la máquina se impartirá un workshop de
1.147.600$
148.000$
85.000$
192.350$
77.000$
Total 1.649.950$
Compra de Formador de Bulto Estilo Fosa Modelo 1800 x 2100 x 2300
Costo de Inversión
Compra de Imprenta Dong-Fang Modelo Trupa GD 1228
Compra de Pre-Alimentador para impresión por arriba de WSA
Compra de Separador de Bultos e Instalacion
Compra de Conveyort Salida
Detalle Valor Periodo Resultado
Costo de Inversión 1.649.950,00$ 1 329990
Valor Residual 98.997,00$ 2 329990
Vida Util 5 3 329990
4 329990
5 329990
Total 1.649.950$
Depreciación del Equipo
Imprenta Dong-Fang Modelo Trupa GD 1228
Solución a los Problemas 73
SMED en la planta para alinear los tiempos de cambios de acuerdo a las
metas establecidas por el departamento de producción.
CUADRO N°24
COSTO DE OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
De acuerdo a los valores detallados de manera individual en los
cuadros anteriores como son los costos fijos de la inversión, los costos de
operación, los costos de depreciación y el costo del workshop SMED Ver
Anexo N° 23 que es para estabilizar el tiempo de cambio en los equipos
flexo de acuerdo a la meta de set-up ya que las desviaciones que existen
de tiempo afectan directamente a la disponibilidad de los equipos por la
flexibilidad que demandan los clientes. Se tiene un costo de inversión total
de $ 2'044.940
3.2.2 Análisis de la Inversión
El análisis económico de la inversión a realizarse debe entenderse
como tal ya que en las diferentes etapas de análisis se demuestra el
impacto que causa el tiempo improductivo en la organización y quita la
disponibilidad a los equipos.
El análisis económico permite conocer la rentabilidad del proyecto a
través de la aplicación de técnicas como el TIR (Tasa Interna de Retorno),
VAN (Valor Actual Neto) y el PRI (Periodo de Recuperación de la
Inversión).
3.2.3 Flujo de Caja
El balance económico de flujo de caja es la relación entre los ingresos
y los costos de la propuesta, sirve para determinar los beneficios que
63.000$
40 Horas 2.000$
Total 65.000$
Costo de Operación
Instalación de linea de Producción
Worshop SMED
Solución a los Problemas 74
2013 2014 2015 2016 2017 2018
INVERSIÓN INICIAL FIJA 1,649,950.00- $
AHORRO DE LA PERDIDA $ 647,413.13 $ 679,783.79 $ 713,772.98 $ 749,461.62 $ 786,934.71
COSTOS DE OPERACIÓN $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00
DEPRESIACION $ 329,990.00 $ 329,990.00 $ 329,990.00 $ 329,990.00 $ 329,990.00
FLUJO DE CAJA -$ 1,649,950.00 $ 582,413.13 $ 614,783.79 $ 648,772.98 $ 684,461.62 $ 721,934.71
TIR 26.7%
VAN $ 2,510,223.54
DESCRIPCIÓNPeriódos
genera la solución planteada. Basándonos en las inversiones de las
propuestas realizadas en los ítems anteriores a fin de establecer los
objetivos económicos en la empresa, se realizará un flujo de caja para la
implementación de la propuesta en dónde se especificará los egresos por
concepto de las inversiones que realizará la empresa.
Los beneficios de la propuesta, corresponden a la recuperación de las
pérdidas, por la cantidad de $ 647.413.13 a lo que se incrementa el 5%
proyectado anualmente. El flujo de caja está proyectado en un lapso de 5
años, considerando que la recuperación de la inversión es factible en el
transcurso de este periodo. En el siguiente cuadro se presenta el balance
económico de flujo de caja para la implementación de la propuesta que se
seleccionó en el análisis para elegir la mejor propuesta.
CUADRO N°25
FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
El balance de flujo de caja nos indica los siguientes flujos de efectivo
para el 2014 el valor de $ 582.413.13; para el 2015 el valor de $
614.783.79; para el 2016 el valor de $ 648.772.98; para el 2017 el valor
de $ 684.461.62; para el 2018 el valor de $ 721.934.71;
En el cuadro N°35 se puede observar, que del cálculo de los
indicadores TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa
Excel, se han obtenido los siguientes resultados:
Solución a los Problemas 75
Tasa Interna de Retorno (TIR): 26,7%, que supera a la tasa de
descuento con la que se compara la inversión del 8.95%, por tanto,
indica que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las
tasas actuales del mercado con que se descuenta cualquier
proyecto de inversión económica, por lo que se acepta su
factibilidad económica
Valor Actual Neto (VAN): $ 2'510.223.54 que supera a la inversión
inicial de $ 1'649.950.00, por tanto, indica que el valor a obtener en
el futuro será mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se
acepta su factibilidad económica.
3.2.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)
Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se puede
visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a
26,7%, el cual será verificado mediante la ecuación de matemáticas
financieras para determinar el valor presente.
Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores de
26% y 27% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la
siguiente fórmula:
Dónde:
P es la inversión fija de $1'649.950.00
F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado.
n, es el número de años.
i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará.
Solución a los Problemas 76
Año n P F i1 P1 i2 P2
2013 0 $ 1,649,950.00
2014 1 $ 582,413.13 26% $ 462,232.64 27% $ 458,593.02
2015 2 $ 614,783.79 26% $ 387,240.98 27% $ 381,166.71
2016 3 $ 648,772.98 26% $ 324,325.51 27% $ 316,724.45
2017 4 $ 684,461.62 26% $ 271,560.70 27% $ 263,108.10
2018 5 $ 721,934.71 26% $ 227,323.95 27% $ 218,514.02
TOTAL VAN1 $ 1,672,683.79 VAN2 $ 1,638,106.30
22,733.79$ 26% -$11,843.70 1% 26.7%CÁLCULO DE LA T.I.R
Criterios de evaluación TIR
Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es viable.
Si TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado.
Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es viable.
En el cuadro N°36, se presenta la interpolación para la comprobación
de la T.I.R.
CUADRO N°26
INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA T.I.R
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la Tasa
Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón:
T.I.R. = i₁ + (i₂ – i₁)
VAN₁ = Flujo₁ – Inversión inicial
VAN₁ = $ 1'672.683.79– $1'649.950.00
VAN₁ = $ 22733.79
VAN₂ = Flujo₂ – Inversión inicial
VAN₂ = $1'638.106.29– $1'649.950.00
VAN₂ = –$11.843.70
T.I.R. = 26% + (26% – 26%)
T.I.R. = 26% + 1%
𝑉𝐴𝑁₁
𝑉𝐴𝑁₁ − 𝑉𝐴𝑁₂
$ 𝟐𝟐. 𝟕𝟑𝟑. 𝟕𝟗
$ 𝟐𝟐. 𝟕𝟑𝟑. 𝟕𝟗 − (– $𝟏𝟏. 𝟖𝟒𝟑. 𝟕𝟎)
$22.733.79
$34.577.49
Solución a los Problemas 77
AÑOS nINVERSIÓN
INICIALF i P
2013 0 $ 1,649,950.00
2014 1 582,413.13$ 8.95% $ 534,569.19
2015 2 614,783.79$ 8.95% $ 517,926.27
2016 3 648,772.98$ 8.95% $ 501,661.82
2017 4 684,461.62$ 8.95% $ 485,780.60
2018 5 721,934.71$ 8.95% $ 470,285.67
TOTAL $ 2,510,223.54
TIR = 26% + (1%)(0,66)
TIR = 26,66%
El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de
Retorno, da como resultado una tasa TIR del 26,66%, que es igual al que
se obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Microsoft
Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que
supera a la tasa de descuento considerada en este análisis, del 8.95%.
3.2.5 Valor Actual Neto (VAN)
El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma
ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de
Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor
futuro:
Donde:
P = Valor Actual Neto (VAN)
F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado.
n = Número de años.
i = Tasa de descuento del 8.95%.
CUADRO N°27
COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO V.A.N
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Solución a los Problemas 78
En el cuadro N°37 se presentan los resultados obteniendo un Valor
Actual Neto de $2'510.223.54 este valor es igual al que se obtuvo en el
análisis de las funciones financieras del programa Microsoft Excel, por ser
mayor a la inversión inicial que corresponderá a $1'649.950.00 se
demuestra la factibilidad del proyecto.
3.2.6 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)
Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la
ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos,
Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando
como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 8.95%.
A continuación se presenta la ecuación financiera para la
determinación del valor futuro:
CUADRO N°28
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
La inversión será recuperada en el periodo de 3.3 años, de acuerdo al
análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro. Debido a que
AÑOS n INVERSIÓN INICIAL F i P P
2013 0 $ 1.649.950,00 ACUMULADO
2014 1 $ 582.413,13 8,95% $ 534.569,19 $ 534.569,19
2015 2 $ 614.783,79 8,95% $ 517.926,27 $ 1.052.495,45
2016 3 $ 648.772,98 8,95% $ 501.661,82 $ 1.554.157,27
2017 4 $ 684.461,62 8,95% $ 485.780,60 $ 2.039.937,87
2018 5 $ 721.934,71 8,95% $ 470.285,67 $ 2.510.223,54
TOTAL $ 2.510.223,54
Periodos de Recuperación del Capital Aproximados: 3 AÑOS
Periodos de Recuperación del Capital Exactos: 3,3 AÑOS
Periodos de Recuperación del Capital Exactos: 39,4 MESES
Periodos de Recuperación del Capital Exactos: 3 4 AÑOS-MESES
Solución a los Problemas 79
los activos fijos que se requieren para la implementación de la propuesta
concerniente a la “EVALUACIÓN DE LOS CICLOS DE CONVERSIÓN DE
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO Y PROPUESTA DE MEJORA EN LA
EMPRESA”, tienen una vida útil superior a cinco años, entonces la
inversión tiene factibilidad económica.
3.2.7 Coeficiente Beneficio/Costo (B/C)
Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente
ecuación:
Coeficiente Beneficio/Costo =
Dónde:
Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN)
=$ 2'510.223.54
Costo de la propuesta = Inversión inicial
= $ 1'649.950.00
Aplicando la ecuación matemática:
Coeficiente Beneficio/Costo =
Coeficiente Beneficio/Costo = 1.52
El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a
invertir, se recibirá $1.52 es decir, que se obtendrá $0,52 de beneficio por
cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta
será factible y conveniente para la empresa.
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
$ 𝟐′𝟓𝟏𝟎. 𝟐𝟐𝟑. 𝟓𝟒
$ 𝟏′𝟔𝟒𝟗. 𝟗𝟓𝟎. 𝟎𝟎
Solución a los Problemas 80
3.2.8 Resumen de Criterios Económicos.
El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de
inversión
Tasa Interna de Retorno T.I.R = 26.7% > a la tasa de descuento
8.95% ACEPTADO.
Valor Actual Neto V.A.N = $ 2'510.223.54 > a la inversión inicial de
$ 1'649.950.00 ACEPTADO.
Tiempo de recuperación de la inversión = 39 meses < vida útil del
proyecto (60 meses). ACEPTADO.
Coeficiente Beneficio Costo = 1,52 > 1. ACEPTADO.
En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y
sustentabilidad del proyecto.
3.3 Programación para puesta en marcha
Para la programación y puesta en marcha del proyecto se deberá
realizar una planificación y un cronograma de trabajo.
3.3.1 Planificación y cronograma de implementación
En la planificación de los recursos y actividades que se deben realizar
para llevar adelante este proyecto antes de la ejecución hay que contar
con la aprobación de la Gerencia General y Presidencia de la empresa.
Para conseguir las metas requeridas, se ha elaborado un Diagrama de
Gantt, donde haciendo uso de esta herramienta podemos modelar la
planificación de las tareas necesarias y los tiempos que se tomaran en
cada una de las actividades que utilizaremos para implementar nuestro
proyecto. Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de
GANTT, es usada en la mayoría de proyectos en diferentes sectores.
Solución a los Problemas 81
Además con esta herramienta el director del proyecto puede realizar la
representación gráfica del progreso del proyecto. En el anexo N°24 se
puede apreciar el diagrama de GANTT con cada una de las tareas
necesarias y los tiempos en barras horizontales y la dependencia de las
actividades y duraciones.
3.4 Conclusiones y recomendaciones
A continuación se procederá a redactar las recomendaciones y
conclusiones del presente trabajo de grado.
3.4.1 Conclusiones
El análisis del área de producción medido durante el último año la
afectación económica a la compañía, por las horas paradas por procesos
y exceso de tiempo en los Set-up es de $647.413.13, la cuales han
mermado la disponibilidad de los equipos para la producción de cajas de
cartón corrugado, debido al deterioro de las máquinas y a la tecnología
que disponen los equipos flexos según el año de su fabricación y diseño
en aquel tiempo lo que importaba era producir grandes lotes y olvidaron la
flexibilidad.
La flexibilidad que debe primar en la industria cartonera se puede
lograr manteniendo programas tipo workshop de SMED Alistamiento
rápidos para imprentas en el lugar de trabajo, balanceando el trabajo y
estandarizando las operaciones para una correcta administración del
tiempo asignado a cada según el OEE.
La propuesta de selección es el reemplazo de la imprenta koppers #4 y
koppers #5 por una moderna imprenta Dong Fang Cartón Machinery Co.
Ltd. Modelo TOPRA GD 1228 (1200 X 2800) Alta Velocidad Flexo Folder
Glue que remplaza a las dos máquinas y puede hacer 4.600 Tn/mes de
Solución a los Problemas 82
las cuales 1584 Tn/mes se maquillan en la planta de INCARPALM de
Machala donde se encárese el producto por los costos logísticos.
Cabe mencionar que el personal de las imprentas (Tripulación)
koppers #4 y koppers #5 se procederá a seleccionar 18 personas para
que se formen en la operación de la nueva línea TOPRA GD 1228, los
cuales serán capacitados profesionalmente por un técnico formador de
operadores de la marca proveedora del equipo flexo los cuales están
considerados en el valor de la compra de la máquina y demás
colaboradores van a formar parte de una nueva división que elaborará
esquineros de papel diseñados para reforzar y mantener seguras las
estibas dentro de los contenedores y así nadie será separado de la
organización.
3.4.2 Recomendaciones
Con la estandarización en los tiempos de cambio, el mantenimiento
adecuado de los equipos flexo y llevándolos a condiciones del OEM o
fabricante original del equipo el aumento de la productividad se va a ver
reflejado en las 43.116 Tn/Mes obtenidas al año trabajando al 78% la
máquina.
El orden y la limpieza deben ser prioritarios en las máquinas de
impresión ya que esto ayudará a que se conserven los registros de
impresión en óptimas condiciones, para este cometido se hará uso de la
alternativa B con un costo de $1'712.950 lo cual serán recuperables en un
periodo de tiempo 3 años con 4 meses.
Para llegar al resultado esperado se debe formar a los operadores por
el fabricante del equipo flexo y seguir las fichas de intervención a la
máquina para los mantenimientos de rutina además revisar con las
tripulaciones los medibles de la línea de producción y poder incentivar
Solución a los Problemas 83
corregir y ajustar las desviaciones que se presenten a través del tiempo y
así estandarizar las operaciones.
Finalmente se puede concluir que la contribución del presente trabajo
de tesis de grado ha logrado ayudar a la mejora de sus procesos en la
reducción de los ciclos de conversión en la industria del sector cartonero
Solución a los Problemas 84
GLOSARIO DE TÉRMINOS
A Altura del perfil de la onda
B/C Coeficiente Beneficio - Costo
C Coeficiente de ondulación
Test Combinación de papeles o gramajes
White Color del papel blanco
Kraft Color del papel café oscuro
P Desempeño
D Disponibilidad
G Grosor del cartón ondulado
LM Lado Motor
LO Lado Operador
VSM Mapa de Flujo de Valor
5S Metodología 5S Orden y Limpieza
OEE Overall Equipment Effectivenes o Eficiencia Global del Equipo
Liner Papel tipo Liner
Medium Papel tipo Medium
Tipo I Pedido tipo Inventario
Tipo R Pedido tipo Reposición
LAYOUT Plano de Áreas
BCT Resistencia a la Columna Vertical
ECT Resistencia a la Compresión del Cartón
RH Resistencia a la Humedad
FCT Resistencia al Aplastamiento Plano
ROA Retorno sobre los Activos-Productividad
SMED Single-Minute Exchange of Die
TIR Tasa Interna de Retorno
TN Tonelada
VAN Valor Actual Neto
WIP Work in Process
Anexos 85
Anexos 86
GERENTE GENERALIng. Oscar Illingworth
ASISTENTE DE GERENCIASara Sánchez Mosquera
GERENTE DE PRODUCCIÓN BANANO
Ing. Victor Aguilar
GERENTE DE PRODUCCIÓN DOMESTICO
Ing. Richard Sion-Tay
GERENTE DE VENTASIng. Raúl Molina
GERENTE DE APLICACIONES DE INF.
Ing. Richard Granda
JEFE DE ALMACEN DE MPMarcelo Adrian
CONTRALORIng. Ricardo Ordoñez
JEFE DEL AREA ELÉCTRICAIng. Eloy Acero
JEFE DE MANTENIMIENTOIng. Fernando Grijalva
JEFE DE RRHHIng. Katty Macias
JEFE DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE
Ing. Victor Orellana
Órganos Regulares y Jefaturas
ANEXO N°1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROCARSA
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 87
ANEXO N°2 DIAGRAMA DE REPOSICIÓN DE PEDIDOS CARTÓN FLAUTA “C”
3
3Inspeccionar ancho y
gramaje
Colocar bobina en monta rollo 7 min
6Precalentar rodillo330°F - 350°F 10 min
Liner D.B Flauta “C”
4Inspeccionar Vicosidady Punto Gel 18 min
Almidon
2
2Inspeccionar ancho y
gramaje
5
Midiun D.B Flauta “C”
1
1Inspeccionar ancho y
gramaje
Colocar bobina en monta rollo 7 min
4
Liner D.B Flauta “C”
7Ducha de Vapor 2 min Preacondicionar
8Currugado Rodillos Corrugadores
9Aplicacion de Almidon Una cara del papel
10Empate de Papeles Liner SF “C” /Midiun SF“C” 4 min
Inpeccionar Union del Papel
11Ajustar tension del Papel con frenos 2 min
12Aplicarcion de Almidon Cara (Midiun)
13Precalentar rodillo330°F - 350°F 10 min
5
14Union de Papeles Liner/
Midiun SF“C” y DB“C” 3 min
15 Planchaje
16Corte transverzal longitudinal
y Rayado Placas de Carton
Espicificaciones de Plano o H.R
17Recibir laminas en Staker
5 min
18Sacar material Corrugado a Conveyort Imprentas 25 min
6
Almacen en Proceso WIP
19Set-up imprentas 25 min
20Cargar Placas de Carton al
alimentador
21Imprimir/Rayar/Ranurar/Troquelado en Placa de Carton
1
23 Aplicacion Goma PVA
24Control por Atributos Impresion y corte 2 min
25Amarrado de Bultos de 25 cajas
0.50 min
26Paletizado de Bultos segun H.R
10 min
27Ingreso de Pallet BPT 7.30 min
Vapor
Almidon
Tinta Flexografica
Adhesivo PVA
Flejadora
Precalentar rodillo330°F - 350°F 8min
Precalentar rodillo330°F - 350°F 10min
Colocar bobina en monta rollo 7 min
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 88
ANEXO N°3 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE RECORRIDO
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Ingreso de Bobinas
Ing
reso d
e P
lacas d
e
Ca
rtó
n-im
pre
nta
s
Salida Placas de Corrugado
Salida de Cajas de Cartón - Corrugado
Anexos 89
ANEXO N°4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO FABRICACIÓN DE CAJAS DE
CARTÓN CORRUGADO
Super Mercado de
Bobinas
Corrugador BHS
Flauta “C” Flauta “B”
Monta Rollo de
Bobina Doble
Backer
DB
Monta Rollo de
Bobina Liner
FB
Monta Rollo de
Bobina Midiun
FB
Monta Rollo de
Midiun Liner
FC
Monta Rollo de
Bobina Liner
FC
Encoladora
Doble
Carro
Transportad
or
Stack
er
Cortador
a
transvers
al
Cortadora
Longuitudi
nal
Plancha
je
Alimentar
Conveyort
imprentas
Cargar
Pre-
Alimentad
or
Alimentar
Flexo
Cuerpos
Impresores
Cuerpo
Rayador
Cortador
a de
Cajas
Puente
de
Secado
Aplicaci
on de
Goma
PVA
Cuerpo
Troquelador
Cuerpo
Ranurador
Formador
de BultosAmarrador
de Bultos
Paletizar
Bultos
Ingreso a
BPT
Despacho/
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Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 90
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ANEXO N°5 HORAS PROGRAMADAS IMPRENTAS 2013
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 91
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ANEXO N°6 RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS EQUIPOS OEE 2013
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 92
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%
YT
D 2
01
3
ANEXO N°7 RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS EQUIPOS OEE 2013
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 93
ANEXO N°8 DIAGRAMA DE PARETO CORRUGADOR BHS PARADAS POR
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
DIAGRAMA DE PARETO CORRUGADOR BHS PARADAS POR FRECUENCIA ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 94
ANEXO N°9 DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA SIMON 230 PARADAS POR
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA SIMON 230 PARADAS POR
FRECUENCIA ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 95
ANEXO N°10 DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA MARTIN 618 PARADAS POR
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA MARTIN 618 PARADAS POR
FRECUENCIA ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 96
ANEXO N°11 DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA KOPPERS 4 PARADAS POR
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA KOPPERS 4 PARADAS POR
FRECUENCIA ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 97
ANEXO N°12 DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA KOPPERS 5 PARADAS POR
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA KOPPERS 5 PARADAS POR
FRECUENCIA ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 98
ANEXO N°13 DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA KOPPERS 6 PARADAS POR
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA KOPPERS 6 PARADAS POR
FRECUENCIA ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 99
Anexo N°14 DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA KOPPERS 7 PARADAS POR
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA KOPPERS 7 PARADAS POR
FRECUENCIA ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 100
ANEXO N°15 DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA WARD 1600 PARADAS POR
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA WARD 1600 PARADAS POR
FRECUENCIA ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 101
ANEXO N°16 DIAGRAMA DE PARETO CORRUGADOR BHS PARADAS POR
AJUSTES ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
DIAGRAMA DE PARETO CORRUGADOR BHS PARADAS POR
FRECUENCIA ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 102
ANEXO N°17 DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTAS PARADAS POR AJUSTES
ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
DIAGRAMA DE PARETO IMPRENTA PARADAS POR FRECUENCIA
ENERO-DICIEMBRE
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 103
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.21
ANEXO N°18
ANÁLISIS DE EXCESO DE HORAS IMPRODUCTIVAS POR SET-UP
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 104
CC00
1-EN
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2-FE
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ANEXO N°19
COSTOS DE FABRICACIÓN IMPRENTAS 2013
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 105
CC00
1-EN
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ANEXO N°20 COSTO DE LA HORA-MÁQUINA IMPRENTAS 2013
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 106
001-
ENE
002-
FEB
003-
MAR
004-
ABR
005-
MAY
006-
JUN
007-
JUL
008-
AGO
009-
SEP
010-
OCT
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K-6
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3450
767
K-7
6132
1836
745
4119
3670
4348
483
ANEXO N°21 HORAS PÉRDIDAS NETAS (TIEMPO IMPRODUCTIVOS) IMPRENTAS
2013 Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 107
CC00
1-EN
E00
2-FE
B00
3-M
AR00
4-AB
R00
5-M
AY00
6-JU
N00
7-JU
L00
8-AG
O00
9-SE
P01
0-OC
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2,443
$
2,624
$
3,196
$
3,124
$
3,512
$
4,321
$
3,448
$
3,518
$
3,003
$
2,730
$
37,83
4$
K-5
2,215
$
3,352
$
3,124
$
2,459
$
3,262
$
2,600
$
2,307
$
3,930
$
3,191
$
2,923
$
2,179
$
2,489
$
33,56
2$
K-6
2,005
$
2,694
$
2,354
$
2,008
$
3,936
$
3,063
$
2,338
$
4,400
$
4,117
$
3,995
$
1,599
$
2,229
$
34,05
5$
K-7
2,079
$
1,395
$
1,364
$
1,378
$
3,012
$
200
$
1,6
83$
76
9$
1,776
$
2,996
$
1,414
$
2,109
$
20,47
3$
21
4,295
$
ANEXO N°22
DÓLARES PERDIDOS POR HORAS DE MÁQUINA PARADA (TIEMPO
IMPRODUCTIVOS) IMPRENTAS 2013
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 108
ANEXO N°23 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SET-UP EN LA FLEXO.
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 109
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 110
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 111
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 112
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 113
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Anexos 114
ANEXO N°24
DIAGRAMA DE GANTT
Fuente: Departamento de Producción Elaboración: Milton Garófalo Carreño
Solución a los Problemas 115
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116