113
PUERTO ORDAZ, OCTUBRE DE 2006 : U N E X P O PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL CÁTEDRA: INGENIERÍA DE MÉTODOS PROFESOR: Ing. IVÁN TURMERO MSc REALIZADO POR: AMUNDARAY, Brannys DELGADO, Erika CALDERA, Yanethsy FLORES, Hernán GARCÍA, Yolanda MELVILLE, Yuliberth MUÑOZ, Melissa PEREIRA, Luis E PÉREZ, Auríme

P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

PUERTO ORDAZ, OCTUBRE DE 2006

:

U

N

E

X

P

O

PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS

EN LA EMPRESA SECORCA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

CÁTEDRA: INGENIERÍA DE MÉTODOS

PROFESOR: Ing. IVÁN TURMERO MSc

REALIZADO POR:

AMUNDARAY, Brannys DELGADO, Erika CALDERA, Yanethsy FLORES, Hernán GARCÍA, Yolanda MELVILLE, Yuliberth MUÑOZ, Melissa PEREIRA, Luis E PÉREZ, Auríme

Page 2: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

2

2

ÍNDICE GENERAL

.

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1 Ubicación de la Empresa………………………………….. 7

1.2 Características de la Empresa:…………………………… 7

1.2.1 Antecedentes……………………………………….. 7

1.2.2 Política de Calidad…………………………………. 8

1.2.3 Misión………………………………………………… 9

1.2.4 Visión…………………………………………………. 9

1.2.5 Alcance del Proyecto………………………………… 9

1.2.6 Maquinas y equipos que la empresa dispone……. 10

1.3 Proceso de Producción……………………………………... 14

1.4 Estructura Organizativa……………………………………… 16

1.5 Organigrama …………………………………………………. 18

CAPÍTULO II

EL PROBLEMA

2.1 Planteamiento del problema………………………………… 19

2.2 Justificación de la investigación…………………………….. 21

2.3 Limitación de la investigación……………………………….. 22

2.3.1 Delimitación de la investigación………………………………. 22

2.4 Objetivos……………………………………………………….. 23

2.4.1 Objetivo General………………………………………. 23

2.4.2 Objetivos Específicos…………………………………. 23

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

3.1 Bases Teóricas………………………………………………… 25

3.1.1 Diagramas……………………………………………… 25

3.1.1.1 Importancia de los Diagramas………… 25

3.1.1.2 Diagrama de Operaciones…………….. 26

3.1.1.3 Diagrama de Procesos…………………. 26

II

Pág.

Page 3: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

3

3

3.1.1.4 Diagrama de Flujo/Recorrido.............. 27

3.1.1.5 Principios básicos a considerar de la

distribución de planta…………………………. 27

3.1.2 Análisis Operacional………………………………….. 27

3.1.2.1 Aspectos a considerar………………… 28

3.1.2.2 Utilidad………………………………….. 28

3.1.2.3 Enfoques Primarios............................. 28

3.1.2.3.1 Propósito de la Operación………… 28

3.1.2.3.2 Diseño de la Parte y/o Pieza……… 29

3.1.2.3.3 Tolerancias y/o Especificaciones… 29

3.1.2.3.4 Materiales…………………………… 29

3.1.2.3.5 Análisis de Procesos………………. 30

3.1.2.3.6 Preparación Herramental………….. 30

3.1.2.3.7 Condiciones de Trabajo……………. 31

3.1.2.3.8 Manejo de Materiales………………. 31

3.1.2.3.9 Distribución de la Planta y Equipos...32

3.1.2.3.10 Principios de Economía de Mtos… 33

3.1.3 Medición del Trabajo………………………………….. 33

3.1.3.1 Procedimiento básico para la Medición del

Trabajo,…………………………………………. 33

3.1.3.2 Registro de la Información…………….. 34

3.1.3.3 Elementos Generales…………………… 34

3.1.4 Técnicas más utilizadas en la Medición del Trabajo... 35

3.1.4.1 Muestreo del Trabajo…………………… 35

3.1.4.1.1 Ventajas del Muestreo del Trabajo. 36

3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo del

Trabajo…………………………………36

3.1.4.2 Estudio de Tiempos…………………...... 36

3.1.4.2.1 Etapas del Estudio de Tiempos…… 37

3.1.4.3 Determinar los suplementos que se añadirán

al tiempo básico de la operación (tolerancias) 41

III

Page 4: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

4

4

3.1.5 Procedimiento Estadístico para la determinación del

tamaño de la muestra…………………………………. 44

3.1.6 Cronometraje…………………………………………… 44

CAPÍTULO IV

MARCO METODOLÓGICO

4.1 Tipo de Estudio………………………………………………… 47

4.2 Población y Muestra………………………………………….. 47

4.3 Técnicas y/o Instrumentos para la Recolección de Datos… 47

4.4 Procedimiento para la Recolección de Datos……………….. 49

4.5 Método de Análisis……………………………………………… 50

CAPÍTULO V

SITUACIÓN ACTUAL

5.1 Selección del Seguimiento…………………………………….. 56

5.2 Descripción del Método Actual…………………………………56

5.3 Diagrama de Proceso Actual………………………………….. 58

5.4 Diagrama de Flujo/Recorrido Actual………………………….. 59

CAPÍTULO VI

SITUACIÓN PROPUESTA

6. Análisis Operacional y Propuestas………………………………………… 60

6.1 Preguntas Sugeridas por la OIT en el Estudio de Métodos…… 60

6.2 Técnicas del Interrogatorio………………………………………... 67

6.3 Análisis Operacional……………………………………………….. 72

6.3.1 Enfoques Primarios………………………………………. 72

6.4 Descripción del Nuevo Método de Trabajo…………………… 75

6.5 Diagrama de Proceso Propuesto………………………………. 76

6.6 Diagrama de Flujo/Recorrido Propuesto………………………. 77

CAPÍTULO VII

7. Determinación Del Tiempo Estándar……………………………………. 78

7.1 Procedimiento Estadístico………………………………………. 78

7.2 Determinación del Tiempo Estándar

7.2.1 Cálculo del Factor de Calificación del Operario……… 85

Page 5: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

5

5

7.2.2 Determinación del Tiempo Normal……………………. 86

7.2.3 Cálculo de la Jornada de Trabajo…………………… 87

7.2.4 Cálculo de Tolerancias……………………………….. 87

7.2.5 Normalización de las Tolerancias…………………… 88

7.3 Muestreo del Trabajo…………………………………………… 91

7.3.1 Porcentaje de Eficiencia……………………………… 91

7.3.2 Estudio…………………………………………………. 93

7.3.3 Gráfico de Control…………………………………….. 96

CONCLUSIONES…………………………………………………………… 97

RECOMENDACIONES…………………………………………………….. 99

REFERENCIAS……………………………………………………………… 101

APENDICE

1. Estudio de tiempo………………………………………………………… 102

2. Estudio de muestreo…………………………………………………….. 103

3. Hojas de concesiones…………………………………………………… 106

ANEXOS

Anexo A Sistema Westinghouse…………………………………… 108

Anexo B Tabla de concesiones…………………………………….. 109

Anexo C Fotos……………………………………………………….. 114

IV

Page 6: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

6

6

INTRODUCCIÓN

Servicio de Comedores Orlando C.A , SECORCA, es una empresa

ubicada en Ciudad Guayana, específicamente dentro de la Siderurgia del

Orinoco (SIDOR) en la zona industrial de Matanzas, estado Bolívar. Esta se

encarga fundamentalmente de hacer comidas para almuerzos, cena y

meriendas que luego son distribuidas a los comedores pertenecientes a SIDOR

para el servicio a sus respectivos trabajadores.

SECORCA, al ser una empresa de elaboración y distribución de

COMIDAS, lleva dentro de todo su proceso de producción todo lo referente a

inventarios, almacén, espacio físico, etc.; es por tal razón, que se escogió ésta

con la finalidad de aplicar herramientas aprendidas a lo largo de todo el curso

de Ingeniería de Métodos, que permitieron enfocar una nueva visión y así

buscar soluciones a los problemas que se presentan mediante la continua

observación directa.

Para la realización de la presente investigación, se utilizarán los

diagramas de proceso y flujo/recorrido (F/R), los cuales permitieron una visión

rápida y detallada del proceso en general así como la aplicación de un estudio

de tiempos en el cual se determinará el tiempo estándar permisible para

realizar una actividad determinada con base a la medición del contenido de

trabajo del método preescrito dentro de la empresa considerando al operario

promedio el ritmo o velocidad de trabajo y los suplementos o tolerancias por

concepto de fatiga, demoras personales, retrasos inevitables y otros; con el fin

de detectar las fallas y/o problemas para luego proponer soluciones correctivas

al proceso en sí.

Page 7: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

7

7

CAPÍTULO I

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa de Servicio de Comedores Orlando C.A, SECORCA se

encuentra ubicada en la Zona Industrial Matanza, fábrica de SIDOR, Puerto

Ordaz, Estado Bolívar;

REF. J- 30025004-0; N.I.T 0028507020

Teléfonos: (0286) 9906563; Telefax: (0286) 9906757.

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

1.2.1 Antecedentes

Servicios de Comedores Orlando, C.A. (SECORCA) inicia sus actividades

contratadas directamente por SIDOR en el 20/12/96 operando el comedor de

MIDREX I, desde sus instalaciones ubicadas para ese momento en el área del

Muelle de SIDOR. Poco tiempo después dado los excelentes resultados e

innovación de los servicios prestados se le asigna el comedor del Muelle.

Producto de este esfuerzo, preferencia y calidad en el servicio, SIDOR (ya

privatizada) extiende el contrato y les propone a través de una carta con la

intención de realizar la construcción de una cocina que pudiera garantizar el

servicio de comida a toda la planta. Aceptando el reto con mucho entusiasmo y

con una inversión propia de Bs. 420 MM en Noviembre del año 2000 se

inaugura la cocina central que hoy en día operan, cumpliendo así una vez más

su compromiso con SIDOR; debido a que esta se siente identificada y parte de

SIDOR, tanto es así que en las buenas y en todos los conflictos paros o

Page 8: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

8

8

huelgas han estado presentes apoyando y prestando el servicio al personal de

contingencia que así lo requiriera para aquellos momentos.

Breve reseña de sus fundadores:

En 1.962 nace el “COMEDOR EL MUELLE”

Fundadores: El Sr. Orlando Raucci y su señora

Honoria de Raucci

En abril de 1.992 se constituye “SECORCA” con tres dueños,

Orlando, Angelo y Honoria (padre, madre e hijo menor)

En 1.996 entra Franco (hijo mayor de los Raucci John) a la empresa

y SECORCA, y se inicia operaciones con SIDOR en MIDREX I, En

febrero de 1.998 SIDOR es vendida al Consorcio Amazonia

Actualmente, Servicio de Comedores Orlando C.A, (SECORCA), por razón

social su objetivo es la elaboración y distribución de la comida a los comedores

de la empresa SIDOR, los cuales suman un total de 4 comedores distribuidos

dentro de la misma, además; de prestar el mejor servicio a su cliente para

facilitar la labor de la búsqueda de un desarrollo mutuo y armonioso, para así

beneficiar a toda la sociedad.

1.2.2 Política de calidad

El objetivo principal de la empresa es el proceso y elaboración de los mejores

menús en comedores industriales, cumpliendo con las exigencias de precios,

calidad, normas y condiciones de seguridad e higiene, contando con

especialistas capaces y experimentados que aportan conocimientos y

soluciones innovadoras para prestar nuestros servicios al cliente.

Por lo que se espera que dichos productos y servicios cumplan con la mejor

cantidad y calidad para la satisfacción plena de los clientes.

Page 9: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

9

9

1.2.3 Misión

Servicios de comedores orlando C.A., tiene como misión la elaboración de

comidas industriales de alta calidad, a través de una gran gama de menús. Se

ofrece solución a las necesidades de alimentación requeridas en distintas

empresas de la zona, cumpliendo las exigencias de salubridad, higiene y

seguridad industrial.

1.2.4 Visión

Llegar a ser los mejores en su área, desarrollando y actualizando de manera

constante las políticas de producción de la empresa. Relacionándose en todo

momento a las necesidades de sus clientes, proponiendo mejoras y

sugerencias en sus requerimientos.

1.2.5 Alcance del proyecto

Abarcar la total distribución de comidas en toda el área de CVG, BAUXILUM,

C.A., manteniendo en todo momento la eficacia de relación calidad,

oportunidad y variedad.

Page 10: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

10

10

1.2.6 Máquinas y equipos que la empresa dispone

Equipos de oficina: A/A Whirpool 24000 BTU

A/A Daewo 12000 BTU

A/A miller 60.000 btu

Archivos de 4 gavetas Beige (2)

Archivos de 4 gavetas champagne (3)

Archivos de 4 gavetas metálico Beige (2)

Archivos metálicos 4 gavetas (2 )

Biblioteca archivo c/cuatro gavetas (2)

Biblioteca archivo c/cuatro gavetas

Cafetera

Computadoras genéricas negras (4)

Computador presario 7463 (1)

Computador ATX (1)

Computadoras comp presario 5000 (2)

Computadoras comp presario 5000 (2)

Computador IBM P IV (1)

Computador IBM P IV (2)

Computador IBM P IV (1)

Escaparate metálico de dos puertas

Escaparate metálico de dos puertas dos puertas champagne (1)

Escritorio semi-ejecutivo formica champagne (2)

Escritorio ejecutivo

Escritorio Ejecutivo Champagne

Escritorio semi-ejecutivo formica champagne (5)

Escritorio semi-ejecutivo línea formica champagne

Escritorios secretariales metal/formica ( 2 )

Estante 6 columnas y pastelera (porta bandejas)

Estante

Fax Brother mod 560

Fax Sharp UX-108 Serial 97103381

Himitsu computadora HIM-37631 ( 2 )

Impresora Laser jet1000

Impresora Laser jet1300

Impresora Epson Lx-300+ 80C/344cps

Impresora Epson fx890

Impresora Epson Lx-300+ 80C/344cps

Impresora HP LaserJet 6L, ser. USHB252791

Impresora Epson Esta860

Ocho radios portátiles motorola

Scanner Alfa

Page 11: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

11

11

Sillas ejecutiva Línea Bema, color Pequiven (2)

Sillas ejecutiva negra (6)

Sillas ejecutiva negra (1)

Sillas ejecutiva negra (5)

Silla ejecutiva modelo bema color pequiven

Silla secretarial modelo 2000-S semicuero marrón

Silla visitantes modelo bema con brazos c/pequiven ( 2 )

Sillas visitantes (9)

Sillas visitantes sin brazos mod. imperial c/marrón (3)

Monitor svga15''

Vehículos: Ford F-350 (18E BAN)

Ford F-350 (77B-FAC)

Ford blanco (301-FAD)

Ford gris (N°97)

Ford beige (85N-BAJ)

Dodge Ram 4000 (660-FAE)

Toyota Hi-lux (70Y-FAD)

Toyota Hi-lux (ser. 063)

Toyota Hi-lux (ser. 056)

Toyota Hi-lux (17A-FAI)

Chevrolet (790-ABF)

Chevrolet (20C-FAI)

Chevrolet (21C-FAI)

Chevrolet (37H-FAJ)

Chevrolet (66H-FAJ)

Daewoo lublin (98U-FAE)

Equipos de producción 4 Carros para Hornear de 44 BJ

Amasadora Mod. 150 Kg.

Amasadora Sobadora Importada

Balanza Mecánica Romana 500 Kg.

Balanza Mecánica Romana 500 Kg.

Balanza de supermercado 30 Kg.

Balanza Ind. De plataforma 100 Kg.

Batería de cocinas industriales

Calentador de Comida 4 Puestos

Calentador de Comida 6 Puestos

Campanas con sistema de extracción (4)

Page 12: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

12

12

Cava de 15,93 x 4,13 x 3.

Cava de 2,95 x 4,13 x 3.

Cava de 4,13 x 4,13 x 3.

Cava de 8,26 x 4,13 x 3.

Cava de congelación 5 x 4 x 3.

Cava de congelación 7,5 x 4 x 3.

Cortadora de vegetales, Urchel, 6ka, 440 v.

Condensadores Inrefrisa (4)

Condensador de 60000 BTU (2)

Consola de Piso o Techo 60000 BTU (2)

Condensador de 60000 BTU (1)

Consola de Piso o Techo 60000 BTU (1)

Contenedor de basura

Desmalezadora de 42 cc, Marca Maruyama

Dispensador de Jugo

Dos sartenes de volteo en acero inoxidable

Dos sierras para carnicería

Difusores para cavas de Enfriamiento (7)

Estantes de Aluminio 5 Entrepaños (4)

Formadora Mod. FSPN Marca Hormainca

Fregadores dobles A.I

Freezer Grande 3 Puertas

Freezer Pequeño 2 Puertas

Freezer Pequeño 2 Puertas

Hidrolimpiadora trifasica

Horno MultiChef

Horno para Pizza de Tunel

Horno rotativo Mod. 1c/hm Marca Hormainca

Juguera Refrigerada MOD.BR-50 110 V/60HZ (12)

Juguera Refrigerada MOD.BBS-2110 V/60HZ (4)

Juego de válvulas para el sistema de gas.

Laminadora Mod. 600 Marca Hormainca

Licuadora de 15 ltrs

Licuadora de 15 ltrs

Línea de 26 quemadores

Línea de 7 planchas

Línea de planchas y quemadores industriales

Lockers dobles (30)

Lockers (4)

Lockers (14)

Marmitas en Acero (5)

Marmita eléctrica (2)

Maquina nebulizadora a combusión

Maquina Para Producir Croissant

Máq. Peladora de Papas

Picadora Mod. 36 Tacos

Page 13: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

13

13

Pulidora c2k 20 de 175 rpm, 41kg ser.zl-1016

Radio Portátil, Radio Base,Antena Magnetica,Fuente de Poder (9)

Rallador de Queso

Rebanadora de Pan Mod. 160/B Marca Hormainca

Rebanadora Mod.275 Serial Nº 0021960

Rebanadora Mod.300 Serial Nº 0025515

Rebanadora Beckers Modelo 300, serial 0292582

Sarten basculante A.I

Sarten basculante electrico marca Biggi 150 Lts (2)

Seis fregaderos en A.I. de dos poncheras

Sistema de cámaras de seguridad (13)

Sistema de marcaje de personal Hand punch 2000

Sistema de Seguridad Home Sentinel

Sistema de proteccion en A.I. para planch. y Quem.

Sobadora Mod. Automático

Traspaletas viejas (2)

Traspaletas (2)

Tres hornos multichef Dipan ser:12706-707-743

Equipos dados en comodato a la empresa:

Cantidad Descripcion Serial Modelo

2 Fregaderos DI2108

500 Chefis Plásticos 22601 y/o 3500-86

7 Calentadores Foster

60 Carritos de Aluminio para Horno Calentador D.I 2018,D.I 2057, D.I 2060 20 C/U

2 Maquina Peladora de Vegetales HH 1032

1 Licuadora Industrial DI 2031

2 Tanques Redondo de Acero inoxidable I-DF 2156, I-30201

1 Broiler Nicco Sin Numeración

3 Carritos de Acero inoxidable 4 Ruedas Sin Numeración

20 Carritos de plástico grandes con ruedas Sin Numeración

6 Calentadores DI 2316A

6 Líneas Calentadores DI 2307

5 Mesas Grandes

4 Amasador / Batidor Hobart V140 H,440 V. Serial:169805

5 Marmitas Eléctricas

1 Mesa Térmica DI 2619

1 Amasadora Estiradora DI 2088

Page 14: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

14

14

1 Dispensador DI 2909

80 Lámparas 803-03 NG 940688

4 Sistema de Extracción tipo hongo 80303 VT 9511905

10 Dispensadores de Bandejas DI 2370

2 Unidades de Refrigeración adaptadas (conservación de Alimentos) 7 1/2 HP

1 Recolector de humo PL 85993

1 Vulcan Broil Sin Numeración

3 Líneas de Fregaderos Hobart automáticos para comedores

Sin Numeración

20 Cajas de Bombillos Fluorescentes 864020196 EA 86992

8 Bandejas porta cable Sin Numeración

1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de elaboración de las comidas comienza desde que se realiza y

publica el menú de la semana; luego se evalúa y verifica dicho menú entre el

personal de Compras y Producción para poder elaborar las ordenes de

compra; dicha mercancía es recibida y verificada; en seguida la mercancía se

traslada a los diferentes almacenes de acuerdo al tipo de materia prima;

cuando se necesitan los insumos se elabora y envía las ordenes por áreas,

para hacer entrega de los requerimientos, los cuales son trasladados hasta la

cocina, comedores y demás áreas; se realiza la divulgación de la charla de

seguridad del día, para seguir con la elaboración de los alimentos, se hace el

traslado al área de empaque y distribución, se realiza la recepción de los

pedidos vía telefónica y modulo de comidas, para iniciar el empaquetado, que

pasa a la reproducción de listado de comensales, se revisa y acondicionan los

vehículos, se realiza la distribución de los alimentos en diferentes unidades, re

realiza el traslado de comidas a comedores y rutas, se hace la entrega de

comidas, luego se recogen utensilios de comedores; se verifican novedades del

servicio, se registran en el control diario y se elaboran las ordenes de pedidos

para el siguiente día, luego se comienza con las labores de limpieza de las

unidades de trabajo y recarga de combustible.

Page 15: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

15

15

Elaboración y Publicación del Menú

Evaluación y Verificación del menú

entre Compras y Producción

Elaboración de Ordenes de

Compra

1

Recepción y Verificación de Mercancía.

2

Traslado a los diferentes Almacenes

de acuerdo al Tipo de Materia Prima.

8

SI

Almacenamiento de la Materia Prima

1

Entrega de Requerimientos

4

6 Divulgación de Charla de

Seguridad del día

7 Elaboración de Alimentos

9

Traslado al área de Empaque y Distribución

1

3-2

NO

1

Elaboración y Envío de órdenes de materia prima e insumos por áreas.

5

2 Traslado de Insumos a Cocina,

comedores y demás áreas

3

Recepción de pedidos vía telefónica y modulo de comidas

Inicio de Empacado

Servicios de Comedores Orlando, C.A

Diagrama de Procesos

Devolución Proveedor

Page 16: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

16

16

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Actualmente SECORCA, cuenta con un grupo de trabajo de 204

personas, dentro de las que se encuentran:

Empleados Administrativos:

- 1 Jefe del área de bienestar y desarrollo

- 6 Supervisores de comedor

- 1 Gerente de RR-HH

- 1 Jefe de personal

- 1 Planificador de costos operacionales

Se verifican novedades del servicio, se registran en el control diario y se elaboran

las órdenes de Pedidos para el siguiente día.

Reproducción de listado de comensales

10

1

2

Distribución de los alimentos en las diferentes unidades.

Traslado de Comidas a

Comedores y Rutas

13 Entrega de Comidas

Se recogen Utensilios de Comedores 14

16 Limpieza de unidades y recarga de Combustible

4

15-

4

11-

3

Revisión y acondicionamiento de Vehículos

Page 17: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

17

17

- 1 Jefe de servicio médico

- 1 Jefe de seguridad e higiene

- 1 Analista administrativo

- 1 Supervisor de turno

- 1 Técnico (flota)

- 2 Jefes de cocina

- 1 Supervisor de producción

- 1 Supervisor de almacén

- 1 Jefe de compras I

- 1 Supervisor de flota

- 1 Gerente de servicios generales

- 1 Coordinador de producción

- 1 Gerente general

- 1 Jefe de mantenimiento industrial

- 1 Receptor de mercancía

- 1 Auxiliar administrativo

- 2 Técnicos de mantenimiento I

- 1 Analista de costos

- 2 supervisores de turno

- 1 Gerente de producción

- 1 Contralor

- 1 Gerente administrativo

Page 18: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

18

18

- 1 Analista administrativo

- 1 Coordinador de servicio y operaciones

Obreros:

- 19 Chóferes

- 13 Auxiliares de cocina I

- 5 Auxiliares de servicio II

- 48 Auxiliares de servicio I

- 8 Auxiliares de mantenimiento I

- 12 Auxiliares de reparto I

- 5 Carniceros I

- 8 Cocineros III

- 6 Sub.-cheff

- 5 Cocineros II

- 7 Auxiliares de cocina II

- 3 Pasteleros-panaderos II

- 1 supervisor de carnicería I

- 3 coordinadores de producción

- 4 Oficiales de seguridad y control I

- 1 Supervisor de mantenimiento

- 3 Cocineros I

- 7 Auxiliares de mantenimiento II

Page 19: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

19

19

- 2 Auxiliares administrativos

- 3 Almacenistas y control de inventario

- 1 Carnicero II

- 2 Oficiales de seguridad y control II

- 1 Coordinador de operaciones

1.5 ORGANIGRAMA

Seguridad

de

Planta

Gerente

General

Dirección

General

Coordinador

Servicios

Supervisor

de

Turno

Operaciones

y

Eventos

Distribución

de

Rutas

Distribución

de

Comedores

Gerente (V)

de

Operaciones

Coordinador

Servicios

Supervisor

de

Turno

Operaciones

y

Eventos

Distribución

de

Rutas

Distribución

de

Comedores

Gerente (V)

de

Operaciones

Producción

Sup.

Producción

Contornos

FrutasVerduras

Contornos

FrutasVerduras FrutasVerduras

Carnicería PanaderíaCocina

Servicios

Generales

Mtto.

Industrial

Seguridad

Higiene

Mtto

Limpieza

Gerencia

de

Administración

Compras

Analista

Costos

Almacén

Personal

Gerencia de

RRHH

Proteicos

Mtto

de

Flota

Page 20: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

20

20

CAPÍTULO II

EL PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Servicio de Comedores Orlando C.A (SECORCA), es una empresa

que se encarga de la preparación y distribución de comidas, tales como:

Almuerzos, Cenas y meriendas, para abastecer a los comedores, que se

encuentran en la empresa SIDOR.

En este caso la empresa SECORCA, presenta una mala distribución de

la planta física, esto trae como consecuencia demoras en el traslado de la

materia prima (ingredientes) y/o productos al área de cocina así como, al área

de empaquetamiento, donde llega el producto final, por lo tanto se le aplicara

un estudio de tiempo estándar en realizar los traslados desde el área de

recepción a los diferentes almacenes, y posteriormente al área de cocina y

empaquetamiento; este estudio lo que busca es establecer un tiempo estándar

en un tiempo permisible para realizar una actividad determinada con base a la

medición del contenido de trabajo del método prescrito, tomando en

consideración el operario promedio, el ritmo o velocidad de trabajo, las

herramientas de trabajo, desgaste físico por concepto de fatiga, demoras por

concepto de excesivo traslado, retrasos inevitables y otros.

Planteada la situación actual relacionada con las demoras en el área de

almacenaje, transporte y distribución del producto final, se procede a realizar el

análisis de la misma y presentar las posibles propuestas o soluciones a dichos

problemas.

Gracias a las herramientas y conocimientos técnicos de la Ingeniería de

Métodos, el estudio estará enfocado en muchos aspectos, principalmente en lo

Page 21: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

21

21

referente al aprovechamiento del espacio físico, distribución del local y del

movimiento del operario.

Ya realizado el registro de toda la información de los hechos, esta

investigación encuentra su justificación en la necesidad de mejorar el problema

planteado mediante una técnica de suma importancia denominada análisis

operacional.

Para llevar a cabo el análisis operacional se escogerá las operaciones

más críticas; en este caso se escogió la distribución física de las diversas áreas

de trabajo y las demoras en los traslados, con vistas a su mejoramiento para

incrementar la efectividad del trabajo, así como disminuir en lo posible tiempos

y traslados asociados al proceso.

El análisis y diagnóstico de las operaciones es de gran importancia y

representa un complemento a la exposición y descripción de la situación real,

ya que aquí es donde se presentan las posibles fallas y deficiencias que

pudieran tener el proceso.

Para la presentación del método actual y las propuestas, se hará uso de los

diagramas de proceso y flujo/recorrido (ver anexos), haciendo seguimiento al

operario con la finalidad de presentar en forma gráfica, clara y sencilla el

método actual y el propuesto.

Por otro lado, se hará uso de la técnica del tiempo estándar, la cual

permitirá fijar el espacio de tiempo necesario para llevar a cabo el trabajo del

operario genérico, en condiciones, habilidades y aptitudes específicas.

Aunado al análisis operacional y la técnica del tiempo estándar, se estudiará

también el porcentaje de eficiencia del operario en cuanto al proceso en

general de producción que se lleva a cabo.

Page 22: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

22

22

Gracias a esto podrían obtenerse beneficios en cuanto al equilibrio de todo

el proceso de producción, de manera de eliminar retardos, disminuir fatiga,

agilizar el proceso, generar propuestas para la mejor ubicación de la materia

prima, máquinas, herramientas, etc., para el mejor funcionamiento del operario

y del proceso en general.

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Entre el conjunto de las deficiencias que afectan a la empresa SECORCA., el

estudio se va a orientar en la distribución que presenta la planta física de la

empresa, en este caso se hará el estudio del traslado que el operario realiza

desde el área de empacado hasta el área de frutas donde carga en maras los

lunch de frutas para su regreso al área de empacado para su respectivo envío

a los comedores. Por lo que se le aplicaran técnicas que permitan mejorar y

optimizar dichos traslados por el cual se rige la empresa actualmente.

Entre los factores que intervienen en el problema se encuentran:

Distribución de la planta.

Ubicación de los almacenes.

Retardos en la preparación de los alimentos por concepto de traslados

excesivos e innecesarios.

Retardos en la preparación de los alimentos por concepto de

necesidades personales de los operarios (ir al área de sanitarios).

Retardos en los jugos, alimentos no perecederos, al área de

empaquetamiento.

Retardos en los traslados de los ingredientes al área de cocina.

Page 23: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

23

23

Fatiga del operario.

Debido a estos factores, es de mucha importancia aplicar las técnicas del

estudio de métodos correspondientes, para que ayuden al aprovechamiento del

espacio físico de la empresa SECORCA en las áreas que la componen.

Mediante la realización de la presente investigación, se podrá determinar

las operaciones críticas que se llevan a cabo en el proceso de elaboración y

distribución de las comidas; con la finalidad de presentar posibles soluciones

y/o propuestas a todo el procedimiento en sí; y de esta manera obtener

mejoras tanto para el proceso como para el operario, además de garantizar

una futura eliminación de retardos y momentos críticos en el proceso de

elaboración de las comidas de la mencionada empresa.

2.3 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Debido a que no se posee el tiempo suficiente para realizar los estudios

correspondientes para hallar las causas que generan los excesivos traslados y

demoras en el proceso de elaboración de comidas, nos vemos en la necesidad

de demarca nuestra investigación.

2.3.1 Delimitación de la Investigación

La investigación se llevará a cabo con respecto a la distribución de la

planta y la forma en la que las áreas se encuentran dentro de esta; más no la

disposición de las máquinas y herramientas dentro de cada área.

Page 24: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

24

24

2.4 OBJETIVOS

2.4.1 Objetivo Generales

Evaluar la posibilidad de la redistribución de las diferentes áreas que

componen a la empresa SECORCA, tomando como premisa un estudio de

tiempo, el cual permitirá demostrar la perdida de tiempo que se genera por

los excesivos traslados dentro de la empresa debido a la distribución de

planta que esta posee actualmente. Para así proponer algunas posibles

alternativas que permitan optimizar el método que se esta empleando.

2.4.2 Objetivos Específicos

Obtener información de los hechos (dibujos, especificaciones, etc.)

mediante la observación directa.

Describir el proceso y presentar los hechos e información en forma

ordenada para su posterior estudio y análisis.

Elaborar los diagramas de proceso y flujo/recorrido.

Criticar las actividades realizadas para generar ideas y propuestas que den

lugar a mejoras en el proceso de producción de los alimentos

Realizar un análisis operacional del proceso de producción de la empresa.

Crear un sistema de distribución de la planta física que permita realizar el

proceso en el menor tiempo posible.

Proponer una mejora de los equipos utilizados para el traslado de los

productos a las diferentes áreas de la planta.

Page 25: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

25

25

Obtener el tamaño de la muestra mediante el procedimiento estadístico.

Establecer los tiempos de cada operación a través del cronometraje vuelta

a cero.

Calcular el tiempo promedio seleccionado (TPS) para cada elemento de las

operaciones en estudio.

Determinar la calificación de la velocidad del operario, haciendo uso del

método Westinghouse.

Determinar las tolerancias fijas que influyen en la jornada de trabajo,

tomando en cuenta el tipo de actividad realizada (continua).

Estimar la jornada efectiva de trabajo, las necesidades personales y las

concesiones por fatiga para normalizarlas.

Determinar el porcentaje de eficiencia del operario implicado en el proceso

de elaboración de alimentos en la empresa.

Determinar el tiempo estándar del proceso de traslados desde el área de

empaquetado hasta el área de frutas y luego su respectivo retorno.

Page 26: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

26

26

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

3.1 BASES TEÓRICAS

3.1.1 Diagramas

3.1.1.1 Importancia de los Diagramas

Los diagramas son representaciones gráficas de los hechos de un

proceso y/o procedimiento; éstos permiten una mayor visión de la relación

entre las operaciones y así obtener los detalles por observación directa,

dependiendo del proceso. Los diagramas además, permiten verificar la

exactitud de los hechos, totalidad del registro de los hechos y observar si se

hicieron demasiadas suposiciones en referencia al proceso como tal.

Los diagramas facilitan el trabajo con respecto al diseño de un puesto de

trabajo además, de presentar de forma rápida y clara la información actual de

los hechos que se presentan en un proceso, es decir, son medios gráficos que

permiten realizar un mejor trabajo en el menor tiempo posible.

Existen distintos tipos de diagramas como lo son: el de operaciones,

procesos, flujo y/o recorrido (F/R), hombre – máquina y bimanual (mano

izquierda, mano derecha); pero primeramente, se trabajará con los diagramas

de operaciones, de procesos y F/R.

Para los diagramas se utiliza una simbología con la cual se especifica

los cambios que se le realizan a un material o los pasos que hace un operario

para hacer un producto; todo dependerá del diagrama a utilizar.

Page 27: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

27

27

Entre los principales símbolos utilizados en los diagramas, se

encuentran:

SÍMBOLO SIGNIFICADO DEFINICIÓN

Operación Modificación intencional

Inspección Verificación de calidad y/o cantidad

Transporte Movimiento de materiales y/o equipos y/o

personas

D Demora Retraso, retención, pérdida de tiempo (evitable

<operario>, inevitable <proceso>)

Almacenaje Tiene lugar cuando un objeto se mantiene o

protege contra un traslado no autorizado

Combinado Indica actividades realizadas conjuntamente o por

el mismo operario en el mismo punto de trabajo

Tabla 3.1: Simbología utilizada en diagramas

3.1.1.2 Diagrama de Operaciones

Gráfico que muestra cronológicamente todas las operaciones del puesto

de trabajo, equipos, etc. o el área a la que se le realiza un estudio; además de

mostrar las inspecciones, tiempos y materiales utilizados en un proceso de

fabricación o administrativo, es decir, desde que llega la materia prima hasta el

ensamblaje y/o empaque final del producto terminado (se señalan todos los

componentes de entrada al ensamblaje con el conjunto principal; presencia de

detalles generales de fabricación.

3.1.1.3 Diagrama de Procesos

Gráfico más detallado que muestra también, de manera secuencial y

lógica de un producto o procedimiento, indicando los hechos mediante

símbolos correspondientes. Se utilizan para representar lo que hace la persona

Page 28: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

28

28

que labora o cómo se manipula el material, o el uso del equipo. Se aplica a un

conjunto de ensamblaje (componentes) para lograr una mayor economía en la

fabricación o en los procedimientos. Permite establecer costos ocultos

(distancias recorridas, demoras y almacenamientos temporales)

3.1.1.4 Diagrama de Flujo/Recorrido

Es una modalidad del diagrama de proceso, que se usa como

complemento del mismo. Consiste en un plano del área estudiada, hecha a

escala, con sus máquinas y áreas de trabajo guardando la correcta relación

entre sí, y representando además todos los obstáculos de la construcción civil.

Por las observaciones hechas en el área, se trazan las trayectorias de los

desplazamientos de los materiales, piezas, productos u operarios, objeto del

estudio, utilizando algunas veces los símbolos del diagrama de proceso para

identificar las actividades que se realizan en los diferentes puntos de parada.

3.1.1.5 Principios Básicos a considerar de la distribución de planta

1. Integración total: capacidad de que los componentes estén integrados.

2. Mínima distancia recorrida.

3. Utilización del espacio cúbico.

4. Seguridad y bienestar para el trabajador.

5. Flexibilidad: característica de la línea de producción a adoptar cambios obre

la marcha.

3.1.2 Análisis Operacional

Procedimiento sistemático utilizado para analizar todos los elementos

productivos e improductivos de una operación con vistas a ser mejoradas,

permitiendo así incrementar la producción por unidad de tiempo y reducir los

Page 29: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

29

29

costos unitarios sin perjudicar la calidad. Es aplicable a todas las actividades de

fabricación, administración y servicios.

3.1.2.1 Aspectos a considerar

Los hechos deben examinarse como son y no como aparentan.

Rechazar ideas preconcebidas.

Atención continua y cuidadosa.

3.1.2.2 Utilidad

Origina un mejor método de trabajo.

Simplifica los procedimientos operacionales.

Maximiza el manejo de materiales.

Incrementa la efectividad de los equipos.

Aumenta la producción y disminuye el precio unitario.

Mejora la calidad del producto final.

Reduce los efectos de impericia laboral.

Mejora las condiciones de trabajo.

Minimiza la fatiga del operario.

3.1.2.3 Enfoques Primarios

3.1.2.3.1 Propósito de la Operación

Consiste en justificar el objetivo, el ¿para qué? y el ¿por qué?,

determinando así la finalidad de la tarea. Es recomendable evaluar, combinar,

simplificar, reducir, mejorar, y si es posible eliminar, en base a la operación

más crítica.

Page 30: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

30

30

3.1.2.3.2 Diseño de la parte y/o pieza

Considerar al diseño como algo importante, su complejidad, y evaluar si

es posible mejorarlo a través de:

Disminución de número de partes o piezas.

Reducción del número de operaciones, longitud de recorridos, uniendo

partes, haciendo maquinados y ensamblajes más fáciles.

Utilización de un mejor material.

3.1.2.3.3 Tolerancias y/o Especificaciones

La tolerancia es el margen entre la calidad lograda en la producción, y

en la deseada (rango de variación). Las especificaciones es el conjunto de

normas o requerimientos impuestos al proceso para adecuar el producto

terminado respecto al producto diseñado.

3.1.2.3.4 Materiales

Presentan un porcentaje alto del costo total de la producción y su

correcta selección y uso adecuado es muy importante. Los costos se reducirán

a medida que:

Si se puede sustituir por uno más barato.

Si es uniforme, y de acuerdo a las condiciones en que llega al operario.

Si se puede reducir los almacenamientos, demoras y material en proceso.

Si se utiliza el material hasta el máximo.

Si se encuentra utilidad a los desperdicios y piezas defectuosas.

Page 31: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

31

31

3.1.2.3.5 Análisis de Procesos

Referida a la planificación y eficiencia del proceso de manufactura:

Posibilidad de cambiar operaciones.

Mecanizar el trabajo manual pesado.

Emplear el mejor método de maquinado.

Utilización eficiente de las instalaciones mecánicas.

3.1.2.3.6 Preparación Herramental

Las actividades de preparación deben estar estandarizadas; éstas son

necesarias para el proceso; se enfocaría en evitar perder tiempo por este

concepto que se traduciría en disminución de costos significativos. Para esto se

debe considerar:

Mejorar la planificación y control de la producción.

Entregar instrumentos, instrucciones, materiales etc. al inicio de la jornada

de trabajo.

Programar trabajos similares en secuencia.

Entrega por duplicado de herramientas de corte.

Implantar programas de trabajo para cada operación.

Las “herramientas” deben tener la calidad adecuada, deben

corresponderse con la actividad que se realiza, y hacer de su uso el correcto,

para ello se recomienda:

Efectuar mayor número de operaciones de maquinado por cada

preparación.

Diseñar las herramientas que pueda utilizar las máquinas a su máxima

capacidad.

Page 32: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

32

32

Utilizar la mayor capacidad de la máquina.

Introducir una herramienta más eficiente.

3.1.2.3.7 Condiciones de Trabajo

Se consideran tanto las que afectan al operario como las que afectan a

la operación en sí. Es necesario proveer al operario un ambiente de trabajo

adecuado considerando su entorno:

Adoptar la iluminación según la naturaleza del trabajo.

Mejorar las condiciones climáticas hasta hacerlas óptimas.

Control de ruidos y vibraciones.

Ventilación.

Promover orden, limpieza y buen cuidado de instalaciones.

Evitar desechos de polvos, humos, gases, y nieblas irritantes y dañinas.

Proporcionar al personal la protección adecuada.

Organizar y promover un buen programa de buenos auxilios.

3.1.2.3.8 Manejo de Materiales

En la elaboración del producto, es necesario evaluar y controlar la

inversión del dinero, tiempo y energía en el transporte de los materiales de un

lugar a otro, es por ello que hay que tratar en primera instancia de eliminar o

reducir la manipulación de productos en base a los siguientes indicadores:

Demasiadas operaciones de carga y descarga.

Transporte manual de carga pesada.

Largos trayectos de materiales.

Congestionamientos de algunas zonas.

Page 33: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

33

33

Y en segunda instancia, mejorar los procedimientos de transporte y su

manipulación, en base a los siguientes indicadores:

Incrementar el número de unidades a manipular cada vez.

Aprovechar la fuerza de la gravedad.

Disponer de los medios que faciliten el transporte.

Utilizar equipos de manipulación de materiales que tengan usos variados.

Realizar una buena selección del equipo de manejo de los materiales.

3.1.2.3.9 Distribución de la Planta y/o Equipos

Implica la reorganización física de los elementos del proceso en cuanto a:

Espacio necesario para el movimiento de materiales.

Áreas de almacenamiento.

Trabajadores indirectos.

Equipos y maquinarias de trabajo.

Puestos de trabajo.

Personal de taller.

Zonas de carga y descarga.

Espacios para transportes fijos.

Una buena y correcta distribución, acarrea las siguientes ventajas:

Reducción de riesgo y aumento de seguridad.

Aumento de la moral y satisfacción del trabajador.

Incremento de la producción.

Disminución en los retrasos en la producción.

Ahorro del área ocupada.

Reducción del manejo de materiales.

Reducción del material en proceso.

Page 34: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

34

34

Acortamiento del tiempo de fabricación.

3.1.2.3.10 Principios de Economía de Movimientos (PEM)

Relacionado con los movimientos que ejecuta el operario, los cuales

deben ser: mínimos, simultáneos, simétricos, naturales, rítmicos, habituales,

continuos, etc.

3.1.3 Medición del Trabajo

La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el

tiempo que invierte un trabajador calificado o una máquina, en llevar a cabo

una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida.

Se utiliza también para establecer tiempos tipo para la realización de un

trabajo.

3.1.3.1 Procedimiento básico para la Medición del Trabajo

1. Selección del trabajo que se va a estudiar.

2. Registro de todos los datos, los métodos y los elementos de trabajo

pertinentes.

3. Examen de los datos registrados y preparación de una clasificación

detallada para asegurarse de que se están utilizando los métodos y

movimientos más eficaces, separación de los elementos improductivos de

los productivos.

4. Medición de la cantidad de trabajo que corresponde a cada elemento en

tiempo.

5. Compilación o cálculo del tiempo tipo o normal de operación.

6. Definición exacta de la serie de actividades y los métodos de

Page 35: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

35

35

funcionamiento con respecto a los cuales se ha compilado el tiempo y se ha

calculado el tiempo normal para las actividades y los métodos

especificados.

3.1.3.2 Registro de la Información

Estudio a realizar.

Producto/servicio.

Proceso, método, instalación, equipo.

Operario.

Duración del estudio.

Condiciones físicas de trabajo.

Ejecución del estudio.

3.1.3.3 Elementos Generales

Selección del operario: es el primer paso a realizarse. Debe ser un operario

promedio consistente y sistemático con un ritmo de trabajo promedio

normal, que permita aplicar adecuadamente el factor de la actuación. Debe

estar entrenado, familiarizado con el método de trabajo.

Análisis del trabajo: consiste en realizar análisis y registros suficientes para

poder comenzar el estudio de tiempos. Analizar a través de croquis o

diagramas los recorridos, la secuencia de los movimientos, la ubicación de

los materiales y los diagramas en general. Determinar los elementos

básicos, los movimientos fundamentales, tipo de material a usar y analizar

el método, para verificar que no existen deficiencias, antes de realizar el

cronometraje.

Descomposición del trabajo en elementos: consiste en subdividir el ciclo de

Page 36: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

36

36

trabajo en fases de actividad moderadamente cortas.

Registro de los valores elementales trascurrido: consiste en identificar la

operación, el operario y el producto estudiados. Debe anotarse toda la

información relacionada con las máquinas, herramientas de mano,

dispositivos, materiales, operaciones ejecutadas, información del operario,

departamento, etc.

Calificación de la actuación del operario (subjetivo)

Asignación de los márgenes apropiados (tolerancias)

Ejecución del estudio.

3.1.4 Técnicas más utilizadas en la Medición del Trabajo

3.1.4.1 Muestreo del Trabajo

Es una técnica para determinar el porcentaje de aparición de una

actividad determinada o una estimación del tiempo que se dedica al

desempeño de ésta, basándose en los resultados de una serie de

observaciones, de corta duración y al azar, que se llevan a cabo durante cierto

período. Las observaciones, además de ser realizadas en momentos escogidos

al azar, deben ser muchas para aumentar el nivel de seguridad de resultados

de la encuesta.

3.1.4.1.1 Ventajas del Muestreo

Es menos costoso y de fácil manejo.

Un observador puede estudiar varios operarios o máquinas al mismo

tiempo.

Se toman períodos largos, menos variaciones en los resultados.

Page 37: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

37

37

El estudio puede interpretarse en cualquier momento sin provocar

alteraciones.

No requiere de especialistas para realizar las observaciones.

No se requiere de un aparato para medir tiempo.

3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

El operario puede cambiar su rutina en el trabajo al ser observados.

No muestra información detallada.

No es económico para una máquina o para operarios o máquinas que están

esparcidos en grandes zonas.

No permite hacer cálculos, proyecciones o tabulaciones con respecto a

áreas, grupos o sectores pequeños de una población.

Efecto multiplicador del error y complicaciones que surgen del propio

procedimiento.

Preparación estadística y matemática del que realiza el muestreo.

3.1.4.2 Estudio de tiempos

Es una técnica que permite determinar el tiempo de realización de una

actividad en condiciones normales de trabajo para un operario promedio y con

un ritmo fácil o una velocidad normal, para disminuir o retardar la fatiga,

considerando los retrasos personales e inevitables (atribuidos al proceso).

Realizar el estudio de tiempos requiere el siguiente material básico:

Un cronómetro.

Un tablero de observaciones.

Formularios de estudios de tiempo.

Calculadora e instrumentos de medir, según el trabajo a estudiar.

Page 38: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

38

38

3.1.4.2.1 Etapas del Estudio de Tiempos

TIEMPO ESTÁNDAR

Es una función de la cantidad de tiempo necesario para desarrollar una

unidad de trabajo, usando un método o equipos dados, bajo ciertas condiciones

de trabajo, ejecutado por un obrero que posea una cantidad de habilidad

específica y una aptitud promedio para el trabajo. Es el tiempo requerido para

que el operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, trabajando a

un ritmo normal, lleve a cabo la operación. Se determina sumando el tiempo

asignado a todos los elementos comprendidos en estándares de tiempo. El

tiempo estándar tiene los siguientes propósitos:

1. Base para el pago de incentivos.

2. Denominador común para la comparación de diversos métodos.

3. Medio para asegurar una distribución de espacio disponible.

4. Medio para determinar la capacidad de la planta.

5. Base para la compra de equipos nuevos.

6. Base para equilibrar la fuerza laboral con el trabajo disponible.

7. Mejoramiento del control de la producción.

8. Control exacto y determinación del costo de la mano de obra.

9. Base para primas y bonificaciones.

10. Base para el control presupuestal.

11. Cumplimientos de las normas de calidad.

12. Simplificaciones de los problemas d dirección de la empresa.

Una vez elegido el trabajo que se va a analizar, el estudio de tiempos

suele constar de las etapas siguientes:

a. Obtener y registrar la información: obtener y registrar toda la información

posible acerca de la tarea, del operario y de las condiciones que puedan

influir en la ejecución del trabajo.

Page 39: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

39

39

b. Comprobar el método: antes de emprender el estudio es importante

comprobar el método empleado por el operario. Se debe realizar una

descripción completa del método utilizado y luego compararlo con lo que se

especifica en la hoja de instrucciones, para verificar si se están utilizando

los mejores métodos y movimientos.

c. Descomponer la operación en elementos: después de comprobar que el

método que se utiliza es adecuado o el mejor en las circunstancias

existentes, se debe descomponer la operación en elementos. Se debe

tomar en cuenta que el ciclo de trabajo empieza al comienzo del primer

elemento de la operación o actividad y continúa hasta el mismo punto en

una repetición de la operación o actividad.

d. Determinar el tamaño de la muestra: se trata de determinar el número de

observaciones que deben efectuarse para cada elemento, dado un nivel de

confianza y un margen de exactitud predeterminados. Es importante que

las observaciones se hagan durante cierto número de ciclos, a fin de tener

la seguridad de que podrán observarse varias veces los elementos

causales.

e. Realizar cierto número de observaciones basadas en un método

estadístico: las observaciones a realizarse deben estar basadas en un

método estadístico que permita determinar la validez del estudio.

f. Medir el tiempo de cada elemento: utilizar un instrumento apropiado,

generalmente un cronómetro, y registrar el tiempo invertido por el operario

o la máquina en llevar a cabo cada elemento de la operación.

Existen dos procedimientos principales para tornar el tiempo con

cronómetro:

Page 40: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

40

40

Cronometraje Acumulativo: el reloj funciona de modo ininterrumpido

durante todo el estudio; se pone en marcha al principio del primer elemento

y no se lo detiene hasta acabar el estudio. Al final de cada elemento se

apunta la hora que marca el cronómetro, y los tiempos de cada elemento se

obtienen haciendo las respectivas restas después de terminar el estudio.

Con este procedimiento se tiene la seguridad de registrar todo el tiempo en

que el trabajo está sometido a observación.

Cronometraje con vuelta a cero: los tiempos se toman directamente; al

acabar cada elemento se hace volver el segundero a cero y se pone de

nuevo en marcha inmediatamente para cronometrar el elemento siguiente.

Determinar la velocidad de trabajo efectiva del operario (Cv): se debe disponer

de algún medio para evaluar el ritmo de trabajo del operario en estudio y

situarlo con relación al ritmo normal. De esta manera se tiene que valorar el

ritmo de trabajo; es justipreciarlo no por correlación con la idea que se tiene

que es el ritmo tipo. La valoración tiene como fin determinar, a partir del tiempo

que invierte realmente el operario observado, cuál es el tiempo tipo que el

trabajador calificado medio puede mantener, por consiguiente lo que debe

determinar el analista es la velocidad con que el operario ejecuta el trabajo en

relación con su propia idea de velocidad normal. La calificación se realiza

durante la observación de los tiempos elementales, el analista debe evaluar la

velocidad, la destreza, la carencia de falsos movimientos, el ritmo, etc. la

coordinación y efectividad deben ajustarse a los resultados o a la actuación

normal.

g. La calificación son los procedimientos que se utilizan para ajustar los

valores de tiempos observados en forma tal que corresponda con los

tiempos requeridos para que el operario normal, ejecute una tarea.

Métodos par la determinación de la calificación de la velocidad:

Page 41: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

41

41

a. Westinghouse (más utilizado): consiste en evaluar de manera visual y

objetiva como es la actitud y aptitud del operario en la realización de sus

actividades mediante cuatro factores, descritos a continuación determinando

así la categoría, la clase y la puntuación respectiva, el valor total corresponderá

a la suma algebraica de dichos factores.

Habilidad: pericia en seguir un método, se determina por su experiencia y

sus aptitudes inherentes como coordinación natural y ritmo de trabajo,

aumenta con el tiempo.

Esfuerzo: demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia, rapidez

con la que se aplica la habilidad, está bajo control del operario.

Condiciones: aquellas que afectan al operario, los elementos incluidos en

este aspecto son: ruido, temperatura, ventilación e iluminación.

Consistencia: se evalúa mientras se realiza un estudio, al final, los valores

elementales que se repiten constantemente tendrán una consistencia

perfecta.

La evaluación de todos estos factores tienen dos componentes, uno

cualitativo y otro cuantitativo.

b. Westinghouse modificado.

c. Calificación sistemática.

d. Calificación por velocidad.

e. Calificación objetiva.

h. Convertir los tiempos observados en tiempo normal: el tiempo normal es el

requerido por un operario normal para realizar la operación cuando trabaja

con una velocidad estándar, sin ninguna demora por razones personales o

circunstancias inevitables:

TN = TPS * Cv

Page 42: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

42

42

TPS: tiempo promedio seleccionado

Cv: calificación de velocidad del operario

n

TTPS

3.1.4.3 Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico

de la operación (tolerancias)

La determinación de los suplementos quizás es la parte del estudio del

trabajo más sujeta a controversia, debido a que es sumamente difícil calcular

con precisión los suplementos requeridos para determinada tarea, por lo que se

debe procurar evaluar de manera objetiva los suplementos que pueden

aplicarse uniformemente a los diversos elementos de trabajo o a las diversas

operaciones.

De acuerdo al modelo básico para el cálculo de los suplementos se tiene

que los suplementos por descanso (destinados a reponerse de la fatiga) son la

única parte esencial del tiempo que se añade al tiempo básico. Los demás

suplementos, como por contingencias, por razones de política de la empresa y

especiales, solamente se aplican bajo ciertas condiciones.

Page 43: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

43

43

Los suplementos por descanso son los que se añaden al tiempo básico, para

dar al trabajador la posibilidad de reponerse de los efectos fisiológicos y

psicológicos causados por la ejecución de una actividad en determinadas

condiciones y para que pueda atender a sus necesidades personales. Su

cuantía depende de la naturaleza del trabajo. Los suplementos por fatiga se

añaden elemento por elemento a los tiempos básicos, de modo que se calcula

por separado el total de trabajo de cada elemento, y los respectivos tiempos se

combinan para hallar el tiempo tipo de toda la tarea u operación. Se entiende

por fatiga el cansancio físico y/o mental, real o imaginario, que reduce la

capacidad de trabajo de quien lo siente.

El contenido de trabajo de una tarea u operación es el tiempo básico

más el suplemento por descanso, más un suplemento por trabajo adicional, o

sea la parte del suplemento por contingencia que representa trabajo.

El individuo (fatiga)

Áreas Naturaleza del trabajo (Np)

El medio ambiente

Propósito: agregar un tiempo suficiente al tiempo de producción normal que

NECESIDADES

PERSONALES

FATIGA

BÁSICA

SUPLEMENTOS

FIJOS

SUPLEMENTOS

VARIABLES

SUPLEMENTOS

POR DESCANSO

SUPLEMENTOS

POR

CONTINGENCIA

SUPLEMENTOS

POR RAZONES

DE POLÍTICA

DE LA

EMPRESA

SUPLEMENTOS

ESPECIALES

SUPLEMENTOS

TOTALES

TIEMPO

BÁSICO

CONTENIDO DE

TRABAJO

Page 44: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

44

44

permita al operario de tipo medio cumplir con el estándar a ritmo normal; se

expresa como un multiplicador, de modo que el tiempo normal, que

consiste en elementos de trabajo productivo, se pueda ajustar fácilmente al

tiempo de margen.

Si las tolerancias son demasiadas altas, los costos de producción se

incrementan indebidamente y si los márgenes fueran demasiados bajos,

resultarán estándares muy estrechos que causarán difíciles relaciones

laborales y el fracaso eventual del sistema.

Se le debe asignar una tolerancia o margen al trabajador para que el

estándar resultante sea justo y fácilmente manejable por la actuación del

operario medio a un ritmo normal y continuo.

Almuerzos, merienda, necesidades personales, retrasos evitables.

Tipos

Adicionales/extras, orden y limpieza, tiempo total de ciclo, fatiga.

Método sistemático para asignar las tolerancias: evaluar la forma objetiva y

a través de la observación directa, el comportamiento de las actividades

ejecutadas por el operario, mediante un conjunto de factores los cuales

poseen una puntuación según el nivel (evaluación cualitativa y cuantitativa).

La sumatoria total de esos valores determina el rango y la clase en (%) a

que pertenece, según la jornada de trabajo que aplique, para asignarle un

(%) del tiempo total que permita contrarrestar la fatiga.

Asignación de tolerancias: los suplementos son variables porque dependen

del comportamiento y características del trabajo, mientras que las fijas ya

están permanentemente definidas bien sea por la empresa, gobierno o

contrato colectivo.

Page 45: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

45

45

Las categorías contingencia, política de la empresa, y especiales

generalmente se expresa en porcentajes del tiempo normal.

Normalización de las tolerancias: deducir de la jornada de trabajo, los

tiempos por conceptos de suplementos o márgenes fijos de forma tal

que se obtenga la jornada efectiva de trabajo, y luego se determina cual

es el porcentaje que representa las tolerancias por fatiga y necesidades

personales (por regla de tres)

fijasstoleranciaJTJET

3.1.5 Procedimiento Estadístico para la determinación del tamaño de la

muestra

Los métodos estadísticos pueden servir de guía para determinar el

número de ciclos a estudiar. Se sabe que los promedios de las muestras (X)

tomados de una distribución normal de observaciones, están normalmente

distribuidos con respecto a la media de la población ().

Determinar el nivel de confianza (c)

Determinar los intervalos de confianza (I)

n

StcXI

*

Tal expresión supone que se conoce la desviación estándar de la

población. En general, lo anterior no se cumple, sin embargo la desviación

estándar puede ser estimada mediante la desviación estándar de la muestra S,

donde:

Page 46: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

46

46

1

2

2

n

n

XX

S

i

i

Calcular el intervalo de la muestra (Im)

n

Stc **2Im

Criterios de decisión

o Si Im ≤ I, aceptar

o Si Im > I, rechazar

Nuevo tamaño de la muestra (N´)

2

22 **4´

I

StcN

Contabilizar las lecturas adicionales

nNN

Page 47: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

47

47

3.1.6 Cronometraje

Continuo: sus ventajas son, que los elementos regulares y extraños se

siguen etapa por etapa, y hay mayor exactitud. Sus desventajas es que

existe restas sucesivas que prolongan el estudio.

Vuelta a Cero: entre sus ventajas se cuenta que, se obtienen directamente

el tiempo de cada elemento, y comprueba la estabilidad del operario. En

sus desventajas se cuenta con que existe pérdida de tiempo por la reacción

mental, y no se registran elementos extraños.

Entre los tipos de elementos que se pudieran encontrar en la medición

de tiempo se tienen: repetitivos, casuales, constantes, variables, manuales,

mecánicos, extraños, y dominantes.

Page 48: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

48

48

CÁPITULO IV

DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio a realizar se puede clasificar de la siguiente manera:

Exploratoria: debido a que es necesario indagar, explorar y escudriñar, la

situación actual del método de trabajo aplicada en la empresa.

Descriptiva y Explicativa: ya que mediante este se describen y explican las

distintas actividades que se realizan en la empresa indicando la realidad del

problema.

Evaluativo: Ya que el objetivo principal es evaluar la problemática actual del

desplazamiento excesivo para así ofrecer recomendaciones y propuestas para

la solución del problema estudiado.

Aplicada: Porque su objetivo es lograr la creación de un nuevo método para el

mejoramiento del proceso antes descrito así como su optimización.

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población en estudio de la empresa SECORCA, son todas las áreas que

conforman la empresa, las cuales son:

Área de panadería y pastelería

Área de verduras

Enfermería

Baños administrativos.

Page 49: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

49

49

Sala de máquinas

Área administrativa

Zona de carga y descarga

Carnicería

Cocina

Almacén (deshabilitado)

Almacén de productos no perecederos

Almacén de frutas, verduras y jugos

Vestidores

Baño de obreros

Zona de desechos

Cava (almacén de jugos)

Área de empaquetado

Comedor de empleados

Almacén de químicos

Almacén de misceláneos

La muestra a considerar es el área de frutas, con respecto a la carga, descarga

y traslados de las mismas.

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos se emplearon ciertas técnicas como son:

- Entrevistas

- Técnicas del interrogatorio

- Apuntes

Page 50: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

50

50

Entre los instrumentos utilizados para llevar a cabo el estudio se encuentran:

- Cronómetro

- Cámara fotográfica

- Cinta métrica

- Calculadora

- Lápiz

- Block de notas

4.4 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

1. Se visito una serie de empresas seleccionando de esta manera a la

empresa SECORCA.

2. Se realizaron cuatro visitas donde se hizo un recorrido de todas las

instalaciones de la empresa SECORCA.

3. Iniciado el proceso de investigación se observó la situación actual de

la empresa y luego se procedió al registro de los problemas

observados.

4. Después de obtener los datos se hizo un análisis de estos,

seleccionando así el problema a estudiar.

5. Se tomaron medidas y fotografías de las áreas de dicha empresa.

6. Luego de haber obtenido toda esta información se descargó de forma

clara, precisa y detallada en un diagrama de proceso, para así poder

observar con mayor facilidad la situación de la empresa.

7. Se propuso mejoras en la distribución de la planta.

8. Se eligió para realizar el estudio de tiempos el traslado, carga y

descarga del lunch de frutas.

9. Se tomaron los tiempos mediante el proceso de cronometraje y se

efectuaron los cálculos correspondientes para la determinación del

tiempo estándar.

Page 51: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

51

51

10. Se obtuvo la calificación de velocidad del operario a través del

método Westinghouse, tomando en cuenta los aspectos de:

habilidad, esfuerzo, consistencia con la que labora el operario y

también las condiciones del área de trabajo.

11. Una vez obtenidos estos datos, se aplico el método sistemático con

las definiciones operacionales de los factores de fatiga, para su

posterior cálculo.

12. Se plantearon recomendaciones para mejorar los tiempos empleados

por los operarios de la empresa, para llevar a cabo el proceso.

4.5 MÉTODO DE ANÁLISIS

El método de trabajo propuesto será analizado siguiendo el

procedimiento establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

siguiendo una serie de preguntas que son una ampliación de las interrogantes

expresadas en la técnica del interrogatorio y son útiles para evitar pasar por

alto algún aspecto, siendo la herramienta principal el examen crítico, el cual

consiste en realizar una revisión exhaustiva, minuciosa y detallada,

cuestionándose la información que se posee.

Además, también se analizará teniendo en cuenta los conocimientos de las

técnicas de medición del tiempo, para realizar dicho método se empleo como

herramienta principal el cronómetro, para determinar el tiempo que invierte el

trabajador calificado en llevar a cabo las actividades a realizar.

Para lograr lo propuesto, se utilizará la técnica del interrogatorio en

donde se somete sucesivamente la operación más crítica a una serie

sistemática y progresiva de preguntas referidas a cinco aspectos

fundamentales como lo son el propósito, lugar, sucesión, medios y personal;

con el objeto de combinar, reordenar, reducir y en el mejor de los casos

eliminar.

Page 52: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

52

52

Propósito:

¿Qué se hace?

¿Por qué se hace?

¿Qué otra cosa podría hacerse?

¿Qué debería hacerse?

Lugar:

¿Dónde se hace?

¿Por qué se hace allí?

¿En qué otro lugar podría hacerse?

¿Dónde debería hacerse?

Sucesión:

¿Cuándo se hace?

¿Por qué se hace entonces?

¿Cuándo podría hacerse?

¿Cuándo debería hacerse?

Medios:

¿Cómo se hace?

¿Por qué se hace de ese modo?

¿De qué otro modo podría hacerse?

¿Cómo debería hacerse?

Page 53: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

53

53

Personal:

¿Quién lo hace?

¿Por qué lo hace esa persona?

¿Qué otra persona podría hacerlo?

¿Quién debería hacerlo?

Con el fin de complementar el examen crítico se deben considerar los

costos, la seguridad, los materiales, las herramientas y los equipos que

proporciona la empresa para llevar a cabo el proceso. Entre las preguntas

referidas a este tema se encuentran:

Material

¿Puede hacerse en la empresa?

¿Puede sustituirse por otro mejor, más barato o menos

escaso?

¿Se han reducido los desperdicios?

¿Pueden usarse los desperdicios?

Máquinas y herramientas:

¿Están en buenas condiciones?

¿Son las adecuadas?

¿Están colocadas apropiadamente?

¿Se pueden aprovechar el tiempo libre de operaciones o

máquinas?

Distribución y condiciones del lugar:

¿Se han reducido al mínimo los transportes?

¿Está limpio y ordenado el lugar?

¿Se usa el espacio disponible?

Page 54: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

54

54

Seguridad:

¿Es el método más seguro y más fácil?

¿Entiende el operario las reglas de seguridad?

¿Qué requisitos o aptitudes debe reunir el trabajador?

¿Cuenta con el equipo de seguridad necesario?

Diseño:

¿Puede variar la calidad cambiándolo?

¿Son necesarias y apropiadas las tolerancias?

¿Se reduce el tiempo y materiales cambiándolo?

¿Es más fácil su manejo?

En el cronometraje se utilizará la observación vuelta cero, la cual consiste en

realizar una serie de observaciones directas a la operación más crítica de

forma sistemática y progresiva, para obtener el tiempo empleado por cada

operario al realizar su trabajo en donde se comprueba la estabilidad o

inestabilidad que pude poseer el operario, todo esto con el fin de determinar el

tiempo estándar de una operación y así establecer un patrón de referencia.

Para complementar el estudio de tiempo se consideran los siguientes

aspectos: estudio a realizar, proceso, método, equipo, condición física del

trabajo y operario. Para realizar los cálculos de tiempo es necesario utilizar el

formato para mayor facilidad y comodidad, seguido de esto se realiza un

pequeño número de mediciones para calcular el tamaño de la muestra,

También se calcula el valor promedio representativo de cada elemento

proporcionando un margen de exactitud.

Page 55: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

55

55

Para este estudio se utilizará el método estadístico. Donde se aplican las

siguientes fórmulas:

Tamaño de la muestra:

2

22*40

X

XXnN

N: tamaño de la muestra que deseamos determinar

n: número de observaciones del estudio preliminar

Σ: sumatoria de los valores

X: valor de las observaciones

Tiempo promedio seleccionado:

n

T

TPS

n

i

1

Calificación de la velocidad:

cCv 1

Tiempo normal:

CvTPSTN *

Tiempo estándar:

sToleranciaCvTPSTE *

Jornada efectiva de trabajo:

fijastolJTJET

Page 56: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

56

56

Desviación estándar:

1

2

2

n

n

TT

S

Intervalo de la muestra:

n

Stc **2Im

Recálculo de N:

2

22 **4Im

I

Stc

nNN '

Page 57: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

57

57

CAPÍTULO V

SITUACION ACTUAL

5.1 SELECCIÓN DEL SEGUIMIENTO

En la empresa SECORCA se decidió realizarle el seguimiento al

operario, ya que el proceso depende directamente de él, y según sea la

demanda de ingredientes y/o productos que necesite el área de cocina, frutas,

empaquetamiento, verduras, panadería etc. El operario es el encargado de

realizar los respectivos traslados de estos; sumado a esto, se pierde tiempo ya

que el almacenamiento que tiene la empresa actualmente hace muy largo el

recorrido debido al espacio físico que tienen en uso actualmente.

5.2 DESCRIPCION DEL METODO ACTUAL

La empresa SECORCA se encarga de la elaboración y distribución de

almuerzos, cenas y meriendas a los diferentes comedores de SIDOR. El

proceso de elaboración de las comidas comienza cuando se realiza la compra

de los materiales a los diferentes proveedores de la ciudad. Luego es

trasladada a la empresa en donde se registran las compras realizadas y en

donde el operador verifica la mercancía (peso, calidad, cantidad requerida,

lugar de procedencia y firma). Después es almacenada por el ayudante.

De acuerdo al tipo de comida, el operador se dispone a prepararla de acuerdo

al menú del día los cuales varían entre 4 y 5 por día sin incluir el menú dietético

que varia entre 2 y 3 menús por día.

Page 58: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

58

58

En la preparación de las carnes rojas hechas a la plancha tarda un promedio

de entre 15 y 20 minutos, pescado y carnes blancas se tarda un promedio de

20 minutos, los guisos de 30 a 40 minutos de acuerdo al tipo de carne, el

horneado de 45 a 50 minutos, de todo

esto el pernil, la carne de cerdo es la que lleva el mayor tiempo. El tiempo de

lavado, picado y embalaje de frutas tarda un promedio de 35 a 45 minutos de

embalado de 100 lunchs de frutas. Para la preparación de los panes,

palmeritas, dulces se tarda un promedio de 30 a 45 minutos de horneado de

acuerdo al pedido. Para cada una de estas actividades se verifica el producto

terminado y se explica su posterior traslado al área de frutas y/o área de

empaquetamiento. Del área de panadería hasta el área de frutas el operario

recorre un distancia de 73 metros, del área de verduras al área de frutas, ya

que allí se encuentran almacenadas las legumbres y hortalizas, es de 63

metros ida y 63 metros de vuelta al área de verduras; desde el área de frutas,

en donde llega los productos hechos en la panadería, hasta el área de

empaquetamiento el operario hace un recorrido de 91,75 metros y del área

verduras hasta la cocina es de 48,42 metros.

Cabe destacar que los pedidos de materiales para realizar las actividades de

producción de comida, son hechas el día anterior a sus respectivas áreas, así

como la hora de carga del camión con las comidas está estipulada a 30 min., y

luego su despacho a los respectivos comedores de SIDOR se hace en un

tiempo aproximado de 20 a 30 min.

Page 59: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

59

59

5.3 DIAGRAMA DE PROCESOS ACTUAL

Descarga del camión

Pesa

Verifica

A Cava

Selecciona

T

Pesa

Lava

Pica

TDesecho

Frutas Picadas

Cajas Plásticas

Embala

Lunch de Frutas

Grapa

Grapa

Verifica

Coloca en Mara

Por carga de Lunchs

THasta 10 Lunchs

Coloca en Carrucha

THasta 15 maras

Por Espera

A Embalaje

En Cava

Coloca en suelo

Por Descarga

Empaca (3 lunch por bolsa)

A área de frutas

Verifica

A Camión

TEn camión

T

Mara con Lunch

Hasta 134 bolsas

Saca lunch de la mara

Bolsas plásticas

50 m

5 m

25 min.

12 min.

20 min.

21 min. Por Espera

RESUMEN

11

5

4

5

4

Total 29

5 m

92 m

152 m.

78 min.

1

1Descarga del camión

Pesa

Verifica

A Cava

Selecciona

T

Pesa

Lava

Pica

TDesecho

Frutas Picadas

Cajas Plásticas

Embala

Lunch de Frutas

Grapa

Grapa

Verifica

Coloca en Mara

Por carga de Lunchs

THasta 10 Lunchs

Coloca en Carrucha

THasta 15 maras

Por Espera

A Embalaje

En Cava

Coloca en suelo

Por Descarga

Empaca (3 lunch por bolsa)

A área de frutas

Verifica

A Camión

TEn camión

T

Mara con Lunch

Hasta 134 bolsas

Saca lunch de la mara

Bolsas plásticas

50 m

5 m

25 min.

12 min.

20 min.

21 min. Por Espera

RESUMEN

11

5

4

5

4

Total 29

5 m

92 m

152 m.

78 min.

1

1

Page 60: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

60

60

5.4 DIAGRAMA DE FLUJO/RECORRIDO ACTUAL

Zona de DescargaAlmacénÁreas de frutas

Cava con frutas

y verduras

Zona de

Descarga

Almacén

Cocina

Reparto y

Comedor

CarniceríaOficinas

Panadería y Pastelería

Área de

Verduras

Baño Baño

Vestidor

Vestidor

Zona de carga

T

T T

T

T

T

Productos Químicos Misceláneos

Enfermería

E

N S

O

Zona de DescargaAlmacénÁreas de frutas

Cava con frutas

y verduras

Zona de

Descarga

Almacén

Cocina

Reparto y

Comedor

CarniceríaOficinas

Panadería y Pastelería

Área de

Verduras

Baño Baño

Vestidor

Vestidor

Zona de carga

T

T T

T

T

T

Productos Químicos Misceláneos

Enfermería

E

N S

O

Page 61: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

61

61

CAPÍTULO VI

SITUACIÓN PROPUESTA

6. ANÁLISIS OPERACIONAL

6.1 PREGUNTAS SUGERIDAS POR LA OIT EN EL ESTUDIO DE

MÉTODOS

A) OPERACIONES

1) ¿Qué propósito tiene la operación?

El traslado del lunch de frutas desde el área de frutas hasta el área de

empaquetado para su posterior distribución a los respectivos comedores de

SIDOR.

2) ¿Es necesario el resultado que se obtiene con ella?

Si es necesario porque permite complementar el servicio de alimentación

requeridos por las necesidades de los sidoristas.

3) ¿El propósito de la operación puede logarse de otra manera?

No, porque obligatoriamente es necesario el traslado mencionado.

4) ¿Hay alguna operación posterior que elimine la necesidad de efectuar la

que se estudia ahora?

No, porque después de esta se realiza el empaquetado para luego ser

Page 62: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

62

62

distribuidas a los distintos comedores de SIDOR.

5) ¿La operación se efectúa por la fuerza de la costumbre?

Si, porque el proceso es monótono y repetitivo.

6) ¿La operación se puede efectuar de otro modo con el mismo resultado?

No.

7) ¿Podría combinarse la operación con una operación anterior o posterior?

Si, ya que puede empaquetarse en el mismo lugar de embalado al momento

de ser cargadas y trasladadas.

B) MODELO

1) ¿Puede modificarse el modelo para simplificar o eliminar la operación?

No, porque el modelo está estandarizado.

C) CONDICIONES EXIGIDAS POR LA INSPECCION

1) ¿Qué condiciones de inspección debe llenar esta operación?

Tanto de manera visual como física

2) ¿Todos los interesados conocen esas condiciones?

Si

Page 63: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

63

63

3) ¿Puede mejorarse la calidad empleando nuevos procesos?

Si

4) ¿Cuáles son las principales causas de que se rechace el producto?

Vencimiento del producto.

5) ¿La norma de calidad esta precisamente definida o es cuestión de

apreciación personal?

Están establecidas, pero también se toma en cuenta la apreciación personal

D) MANIPULACIÓN DEL MATERIAL

1) ¿Se invierte mucho tiempo en llevar y traer el material del puesto de

trabajo en proporción con el tiempo invertido en manipularlo en dicho puesto?

Si, porque los procesos son manuales y producen tiempos por concepto de

demora debido a la manipulación del material.

2) ¿Podría el operario inspeccionar su propio trabajo?

Si

3) ¿Están los puntos de carga y descarga de los camiones en lugares

céntricos?

Si.

Page 64: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

64

64

4) ¿Podrían combinarse operaciones en un solo puesto de trabajo para

evitar la doble manipulación?

Si.

5) ¿Los recipientes son uniformes para poderlos apilar y evitar que ocupen

demasiado espacio en el suelo?

Si

6) ¿Se ahorrarían demoras si hubieran señales (luces, timbres, etc.) que

avisaran cuando se necesite más material?

Si

7) ¿Pueden cambiarse de lugares los almacenes y las pilas de materiales

para reducir la manipulación y el transporte?

Si, porque existen áreas deshabilitadas que pueden ser acondicionadas para

tal fin.

E) ANÁLISIS DEL PROCESO

1) ¿No seria conveniente hacer un estudio conciso de la operación

estableciendo su cursograma analítico?

Si, ya que mediante este se puede visualizar mejor el número de operaciones,

inspecciones, demoras, entre otros.

Page 65: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

65

65

2) ¿El trabajo se inspecciona en el momento decisivo o cuando está acabado?

Cuando está terminado.

3) Si hubieran giras de inspección, ¿Se eliminarían los desperdicios, mermas y

gastos injustificados?

Si.

F) MATERIALES

1) ¿El material se compra ya acondicionado para el uso?

No, porque se tiene que realizar una serie de procesos antes de ser utilizadas.

2) ¿El material es entregado lo suficientemente limpio?

No, hay que lavarlo

3) ¿Se altera el material con el almacenamiento?

Si, ya que si dura mucho tiempo almacenado tiende a descomponerse.

G) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

1) ¿Cómo se le atribuye la tarea al operario?

Se le atribuye a través de su superior inmediato.

Page 66: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

66

66

2) ¿Están las actividades tan bien reguladas que el operario siempre tiene algo

que hacer?

No

3) ¿Cómo se dan las instrucciones al operario?

Verbalmente

4) ¿Cómo se consiguen los materiales?

El personal de compras y producción se encarga de hacer los pedidos para la

elaboración de los alimentos.

5) ¿La disposición de la zona de trabajo da buen resultado o podría mejorarse?

Podría mejorarse haciendo una reubicación del espacio físico.

6) ¿Los materiales están bien situados?

No

7) Si la operación se efectúa constantemente, ¿Cuánto tiempo se pierde al

principio y al final del turno en operaciones preliminares y puesta en orden?

En preparación inicial 15 min. Y preparación final 30 min.

Page 67: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

67

67

8) ¿Se llevan registros adecuados del desempeño de los operarios?

No, ya que no cuentan con un supervisor destinado para las áreas, cuentan

con un encargado que hace el mismo trabajo que los operarios y eso no le

permite supervisar el trabajo de los demás

H) DISPOSICIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

1) ¿Facilita la disposición de la fábrica la eficaz manipulación de los

materiales?

No.

2) ¿Permite la disposición de la fábrica un mantenimiento eficaz?

Si.

3) ¿Proporciona la disposición de la fábrica una seguridad adecuada?

Si.

4) ¿Están los materiales bien situados en el lugar de trabajo?

No.

5) ¿La luz existente corresponde a la tarea de que se trate?

Si.

Page 68: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

68

68

I) CONDICIONES DE TRABAJO

1) ¿La luz es uniforme y suficiente en todo momento?

Es uniforme más no suficiente.

J) ENRIQUECIMIENTO DE LA TAREA DE CADA PUESTO.

1) ¿Es la tarea aburrida o monótona?

Existe monotonía.

2) ¿Puede el operario realizar la inspección de su propio trabajo?

Si.

3) ¿Puede el operario efectuar el mantenimiento de de sus propias

herramientas?

Si, ya que esta capacitado para hacerlo.

6.2 TÉCNICA DEL INTERROGATORIO

a) EL PROPÓSITO

1) ¿Qué se hace?

El operario se traslada con la carrucha desde el área de empaque hasta el

Page 69: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

69

69

área de frutas, donde se procede al respectivo embarque del lunch de frutas en

las maras y luego a la carrucha y posteriormente retorna al área de empaque,

donde luego serán empacados los lunch para su respectivo traslado a los

comedores.

2) ¿Por qué se hace?

Porque es el procedimiento que debe realizarse para completar el menú

brindado por la empresa.

3) ¿Qué otra cosa podría hacerse?

Ninguna otra.

4) ¿Qué debería hacerse?

Seguir el procedimiento estipulado por la empresa

b) EL LUGAR

1) ¿Donde se hace?

El proceso se lleva a cabo en dos áreas; en el área de empacado y en el área

de frutas (ambas se encuentran dentro de la empresa).

2) ¿Por qué se hace allí?

Por que son las áreas destinadas para tal fin

3) ¿En que otro lugar podría hacerse?

Page 70: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

70

70

En ningún otro lugar.

4) ¿Dónde debería hacerse?

En un lugar que permita menor recorrido al momento del traslado y libre de

obstáculos.

c) SUCESIÓN

1) ¿Cuándo se hace?

Diariamente de lunes a domingo de 7:00 a.m. A 3:00 p.m. y de 3:00 p.m. an

11:00 p.m.

2) ¿Por qué se hace en ese entonces?

Para poder prestar el servicio durante los horarios de trabajo en la empresa

SIDOR.

3) ¿Cuándo podría hacerse?

No puede hacerse en ningún otro momento

4) ¿Cuándo debería hacerse?

El momento en el que se realizan las operaciones es el adecuado

d) PERSONA

1) ¿Quién lo hace?

Page 71: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

71

71

Los operarios

2) ¿Por qué lo hace esa persona?

Por que esta capacitada para realizar el trabajo

3) ¿Qué otra persona podría hacerlo?

Una que también este capacitada y que tenga experiencia en el proceso.

4) ¿Quién debería hacerlo?

La persona que lo hace es la más adecuada

e) MEDIOS

1) ¿Como se hace?

Utilizando maras para la carga de los lunch, así como carruchas para cargar

las maras, ya que poseen gran capacidad y son de fácil manejo para su

traslado

2) ¿Por que se hace de ese modo?

Porque actualmente es la única forma que tiene para hacerlo, ya que, la

empresa no cuenta con otra tecnología.

3) ¿Cómo podría hacerse?

Page 72: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

72

72

Con carruchas dotadas con ruedas de silicona.

4) ¿Cómo debería hacerse?

A través de carrucas dotadas con ruedas de silicona para que el operario haga

menos esfuerzo al momento del traslado.

6.3 ANALISIS OPERACIONAL

Es este paso se analizaran los elementos productivos y no productivos de una

operación con vistas en su mejoramiento permitiendo así incrementar la

producción por unidad de tiempo y reducir costos unitarios sin perjudicar la

calidad de la preparación de las frutas.

con este estudio se origina un mejor método de trabaja

simplifica los procedimientos operacionales

maximiza el manejo de materias

aumenta la producción y disminuye el costo unitario

mejora la calidad del producto final

reduce los efectos de la ineficiencia laboral

mejora las condiciones de trabajo

minimiza la fatiga del operario

6.3.1 ENFOQUES PRIMARIOS

a) PROPÓSITO DE LA OPERACIÓN

El objetivo es completar el menú establecido por la empresa con el

complemento de los lunchs de frutas para mantener una dieta balanceada

por cada comida.

Page 73: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

73

73

b) TOLERANCIAS Y/O ESPECIFICACIONES

Para este caso la realización de las actividades de lavar, cortar y colocar

las frutas en los respectivos envases plásticos hasta el cerrado de los

lunchs no es muy complejo no se necesita saber muchas especificaciones

es decir no se tiene una medida estándar para cada una de las frutas

simplemente se corta de acuerdo a la variedad de frutas que se disponga

para su posterior embalado. El único conjunto de normas o reglas que

existe es el de seguridad y limpieza manual, no existe una maquinaria que

realice estas actividades.

c) DISEÑO DE LA PARTE Y/O PIEZA

La fruta tiene un corte sencillo y de forma cuadrada los envases donde van

embaladas poseen una forma sencilla de forma rectangular, ya estas vienen

diseñadas y hechas por otra compañía que no tiene nada que ver con la

empresa, por esta razón no se pueden modificar el diseño preestablecido.

d) PROCESO DE MANUFACTURA

El proceso de elaboración es completamente manual, muy trabajoso

aunque la actividad la realizan varios operarios se recomienda hacer una

inversión en la compra de más utensilios para esa área bien sea para

cortar, lavar y trasladar las frutas, así como también contratar más operarios

para poder realizar el trabajo mas rápido.

e) MATERIALES

Se emplean diversos tipos de frutas frescas, yogurt y jugos naturales.

Page 74: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

74

74

f) MANEJO DE MATERIALES

Se recomienda reducir el tiempo de recorrido interno del material debido a

que la energía que emplea el operario en trasladarse es significativa y

además el problema sería la falta de operario. En las actividades de recoger

y empacar el material se pierde mucho tiempo y esfuerzo por parte del

operario, se debe utilizar mas equipo para el acarreo del material

(carruchas, carritos con divisiones para trasladar las diferentes frutas, etc.)

g) PREPARACIÓN Y HERRAMENTAL

La actividad es netamente manual, se recomienda antes reordenar y

preparar el sitio de trabajo para disminuir el tiempo unitario en la producción

a través de una mejor forma y disposición de los mesones de trabajo. La

actividad comienza cuando el operario toma la fruta, lava, pela, corta y

embala, esto para el caso de las frutas con conchas no comestibles como:

piña, melón, patilla, lechoza, etc. Para el otro tipo de frutas entre las cuales

tenemos: uvas, peras, fresas, manzanas, duraznos, etc., el procedimiento

del operario es el mismo pero sin pelar y cortar dichas frutas.

h) CONDICIONES DE TRABAJO

Las variables ambientales son buenas para el tipo de actividad que se

realiza, esto se obtuvo mediante la observación directa.

Page 75: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

75

75

i) DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Y EQUIPO

El material y el producto final realiza un recorrido considerablemente largo,

se debe mejorar la ubicación de los mesones y lavadores para las frutas y

herramientas de uso para una mejor comodidad para el operario para así

disminuir el traslado y reducir el congestionamiento de operarios ya que a

veces coinciden en la misma actividad, se debe reducir la manipulación del

material y las operaciones del individuo, los almacenamientos tanto de

materia prima como de productos terminados deberían estar mas cercanos,

no necesariamente en la misma área pero si mas cortas las distancias entre

si, se debe buscar una mejor fluidez en el proceso que represente una línea

recta considerando las áreas con las que colindan. Pero las condiciones

ambientales del área de frutas como el área de empaquetamiento se

encuentran en buenas condiciones.

6.4 DESCRIPCION DEL NUEVO METODO DE TRABAJO

Se hará una nueva distribución de la planta aprovechando los almacenes que

están inhabilitados los cuales se encuentran cercanos al área de frutas; en

donde el área de verduras se reubico en el actual área de frutas; el área de

frutas y el área de panadería y pastelería se reubicaron en los actuales

almacenes de productos químicos y misceláneos y estos a su vez en las áreas

de panadería y verduras. También se habilito un pasillo tomando un espacio de

un almacén ocioso que se encuentra entre el área de frutas y el área de

productos no perecederos, lo cual permitirá una reducción de las distancias,

facilitando el traslado y reduciendo el esfuerzo del operario. Así como también

se propuso realizar el empaquetado de los lunch de frutas (3 lunch de frutas

por cada bolsa) en la misma área de embalaje (área de frutas) antes de su

traslado, para agilizar el procedimiento y su posterior distribución.

Page 76: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

76

76

6.5 DIAGRAMA DE PROCESO (PROPUESTO)

Descarga del camión

Pesa

Verifica

A Cava

Selecciona

T

Pesa

Lava

Pica

TDesecho

Frutas Picadas

Cajas Plásticas

Embala

Lunch de Frutas

Grapa

Grapa

Coloca en Mara

Por Espera

THasta 4 bolsas

Coloca en Carrucha

T Hasta 15 maras

Por Espera

A Camión

En Cava

Empaca (3 lunch / bolsa)

A área de frutas

A embolsadoBolsas plásticas

Bolsa c/ 3 Lunch

Maras con bolsa

50 m

TEn camión

65 m

5 m

1 m

RESUMEN

10

4

4

5

4

Total 27

121 m.

37 min.

Descarga bolsas

Verifica

12 min.

25 min.

Descarga del camión

Pesa

Verifica

A Cava

Selecciona

T

Pesa

Lava

Pica

TDesecho

Frutas Picadas

Cajas Plásticas

Embala

Lunch de Frutas

Grapa

Grapa

Coloca en Mara

Por Espera

THasta 4 bolsas

Coloca en Carrucha

T Hasta 15 maras

Por Espera

A Camión

En Cava

Empaca (3 lunch / bolsa)

A área de frutas

A embolsadoBolsas plásticas

Bolsa c/ 3 Lunch

Maras con bolsa

50 m

TEn camión

65 m

5 m

1 m

RESUMEN

10

4

4

5

4

Total 27

121 m.

37 min.

Descarga bolsas

Verifica

12 min.

25 min.

Page 77: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

77

77

6.6 DIAGRAMA DE FLUJO / RECORRIDO (PROPUESTO)

Zona de DescargaAlmacén

Áreas de frutas

Cava con frutas

y verduras

Zona de

Descarga

Almacén

Cocina

Reparto y

Comedor

CarniceríaOficinas

Panadería

y

Pastelería

Área de

Verduras

Baño Baño

Vestidor

Vestidor

Zona de carga

T

T

Productos

Químicos

T T

T

Misceláneos

E

N S

O

Enfermería

Page 78: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

78

78

CAPÍTULO VII

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ESTÁNDAR

7.1 PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO

Por medio del método estadístico se procede a determinar el número de

observaciones a realizar en la recolección de los datos, de este modo se

obtienen los ciclos que deben ser observados y registrados con el fin de tener

una mayor confiabilidad de la información recabada.

Es importante tener en cuenta que para la realización de este proyecto de

investigación se tomaron un total de 12 observaciones, sin considerar la

cantidad de lecturas adicionales que podría arrojar este procedimiento.

Posteriormente se procedió a determinar un nivel de confianza de (Nc) de 90%,

y por lo tanto tener un precisión de un 10%.

A continuación se muestran un grupo de datos relevantes para el cálculo del

estadístico “t student”:

CÁLCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA:

n

STcTPSLCMI

Si )1n,(tTc

Donde:

n – 1= grados de libertad

n -1= 12– 1 = 11

= 1 – NC

= 1 – 0,90

= 0,10

Buscando por tabla n-1 = 11 y = 0,10. el Tc= 1,363

Page 79: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

79

79

ELEMENTO 1: Traslado del operador con carrucha descargada de

empaques a frutas.

DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S).

Determinamos la desviación estándar de todas las operaciones registradas en

el para el estudio de tiempo, y a través de la siguiente fórmula:

Por tanto, S 0,04478

CÁLCULO DEL TIEMPO PROMEDIO SELECCIONADO (TPS):

n

TiTPS 2,18666 min

CÁLCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA:

n

STcTPSLCMI

12

04478,0363,118666,2

LCMI

LCS = 2,20427 min. Y LCI = 2,16904 min.

I = LCS – LCI = 0,03523min

1

22

n

nTTS

CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E1 T (MIN)

2,17

2,10

2,25

2,19

2,23

2,19

2,22

2,23

2,16

2,12

2,18

2,20

Page 80: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

80

80

CÁLCULO DEL INTERVALO DE LA MUESTRA:

12

04478,0363,12Im

2Im

n

STc

CRITERIO DE DECISIÓN:

Im I acepta

Si

Im > I rechaza

Im I 0,03523 = 0,03523 min.

Como Im = I se acepta el tamaño de la muestra, por lo que es innecesario

realizar nuevas lecturas.

ELEMENTO 2: Carga de carrucha

DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S).

Por tanto, S 0,51527

Im = 0,03523 min

1

22

n

nTTS

CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E2 T (MIN)

19,90

20,10

18,70

19,50

18,90

19,20

19,50

19,80

19,75

19,90

18,50

19,20

Page 81: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

81

81

CÁLCULO DEL TIEMPO PROMEDIO SELECCIONADO (TPS):

n

TiTPS 19,4125 min.

CÁLCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA:

n

STcTPSLCMI

12

51527,0363,14125,19

LCMI

LCS = 19,61524 min. Y LCI = 19,20976 min.

CÁLCULO DEL INTERVALO DE LA MUESTRA:

12

51527,0363,12Im

2Im

n

STc

CRITERIO DE DECISIÓN:

Im I acepta

Si

Im > I rechaza

I = LCS – LCI = 0,40548 min

Im = 0,40548 min.

Page 82: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

82

82

Im I 0,40548 = 0,40548 min

Como Im = I se acepta el tamaño de la muestra, por lo que es innecesario

realizar nuevas lecturas.

ELEMENTO 3: Traslado del operador con carrucha carga de frutas a

empaque.

DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S).

Por tanto, S 0,05361

CÁLCULO DEL TIEMPO PROMEDIO SELECCIONADO (TPS):

n

TiTPS 2,8925 min

CÁLCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA:

n

STcTPSLCMI

12

05361,0363,18925,2

LCMI

LCS = 2,91359 min. Y LCI = 2,87140 min.

1

22

n

nTTS

CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E3 T (MIN)

2,83

2,93

2,91

2,85

2,87

3,00

2,96

2,84

2,92

2,84

2,85

2,92

Page 83: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

83

83

CÁLCULO DEL INTERVALO DE LA MUESTRA:

12

05361,0363,12Im

2Im

n

STc

CRITERIO DE DECISIÓN:

Im I acepta

Si

Im > I rechaza

Im I 0,04219 = 0,04219 min

Como Im = I se acepta el tamaño de la muestra, por lo que es innecesario

realizar nuevas lecturas.

ELEMENTO 4: Descarga de carruchas en área de empaque

CICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E4 T (MIN)

24,50

25,15

26,26

23,12

22,80

23,92

24,27

25,28

26,13

25,52

24,85

24,68

I = LCS – LCI = 0,04219 min

Im = 0,04219 min.

Page 84: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

84

84

DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S).

Por tanto, S 1.07643

CÁLCULO DEL TIEMPO PROMEDIO SELECCIONADO (TPS):

n

TiTPS 24,70916 min

CÁLCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA:

n

STcTPSLCMI

12

07643,1363,170916,24

LCMI

LCS = 25,13269 min. Y LCI = 24,28363min.

CÁLCULO DEL INTERVALO DE LA MUESTRA:

12

07643,1363,12Im

2Im

n

STc

I = LCS – LCI = 0,84706 min

Im = 0,84706 min.

1

22

n

nTTS

Page 85: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

85

85

CRITERIO DE DECISIÓN:

Im I acepta

Si

Im > I rechaza

Im I 0,84706 = 0,84706 min

Como Im = I se acepta el tamaño de la muestra, por lo que es innecesario

realizar nuevas lecturas.

7.2 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ESTÁNDAR.

7.2.1 CÁLCULO DEL FACTOR DE CALIFICACIÓN DEL OPERARIO:

FACTOR CLASE CATEGORIA PUNTOS JUSTIFICACIÓN

HABILIDAD C1 Buena + 0,06 El método es sencillo a seguir. El proceso no requiere de gran

habilidad

ESFUERZO B1 Excelente + 0,10 El trabajo requiere de mucha energía para hacer el recorrido

largo, cargar, descargar y empujar carretilla

CONDICIONES E Aceptable - 0,03 El operario se encuentra afectado en algunos casos por

la falta de iluminación y ventilación

CONSISTENCIA E Aceptable - 0,02 Consideramos éste calificativo en vista de que el tiempo

empleado para llevar a cabo las actividades del proceso se mentienen casi constantes.

TOTALES (C): + 0,11

Page 86: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

86

86

La calificación es igual a:

11,01

1

Cv

CCv

Este valor indica que el operario trabaja a 11% superior a la eficiencia del operario promedio.

7.2.2 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO NORMAL:

Elemento 1: Traslado del operador con carrucha descargada de

empaques a frutas.

TN1 = 2,18666 x 1,11

TN1 = 2,42719 min.

Elemento 2: Carga de carrucha

TN2 = 19,4125 x 1,11

TN2 = 21,54787 min.

Elemento 3: Traslado del operador con carrucha carga de frutas

a empaque.

TN3 = 2,8925 x 1,11

TN3 = 3,21067 min.

Elemento 4: descarga de carruchas en área de empaque

TN4= 24,70916 x 1,11

TN4 = 27,42716 min.

Cv = 1,11

Page 87: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

87

87

7.2.3 CÁLCULO DE LA JORNADA DE TRABAJO (JT):

El horario de trabajo en la empresa SECORCA es de 7:00 am a 3:00 pm lo que

quiere decir, que la jornada de trabajo es de 8 horas al día (480 min. Al día),

una jornada de tipo continua

7.2.4 CÁLCULO DE TOLERANCIAS POR FATIGA:

Para el cálculo de las tolerancias por fatiga, se determinó el total de puntos de

la hoja de concesiones dando como resultado 240(Ver Anexo 2 y Apéndice 3)

Puntos: 240

Clase: C3

Rango: 234 – 240

Concesión por fatiga: 13%

Minutos concedidos: 55 min.

Describiendo estos factores tenemos:

FACTOR GRADO PUNTOS JUSTIFICACIÓN

TEMPERATURA

1

5

Climatización bajo control eléctrico o mecánico. 20 ºC < Temperatura ≤ 24ºC

COND. AMBIENTAL

1

5

Operaciones en ambiente acondicionados con aire frescos y libres de malos olores

HUMEDAD

1

5

Humedad normal, ambiente climatizado. Por lo general humedad relativa del 40% al

55%. NIVEL DE RUIDO

2

10

Ruido por debajo de30 decibeles, ambiente demasiado tranquilo

LUZ

1

5

Luces sin resplandor. Iluminación fluorescente u otra para proveer de 215 538

lux para la mayoría de las aplicaciones industriales.

DURACIÓN DEL TRABAJO 3 60 Operación o suboperación que puede completarse en un minuto o menos.

REPETICIÓN DEL CICLO Operaciones de un patrón fijo razonable. La tarea es regular, aunque las operaciones

Page 88: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

88

88

3 60 pueden variar de un ciclo a otro.

ESFUERZO FISICO

2

40

Esfuerzo manual aplicado por encima del 70% para pesos entre 2.5 Kg. y 12.5 kg.

ESFUERZO MENTAL O

VISUAL

3

30

Atención mental y visual continúa debido a razones de calidad o seguridad.

Generalmente ocurre en operaciones repetitivas que requieren un estado

constante de alerta. POSICIÓN DE TRABAJO

2

20

Realización del trabajo parado o combinado

con el caminar.

Donde JET = JT – Σ Tolerancias Fijas.

Se estima que el trabajador cuenta con 60 minutos para almuerzo, 20 minutos

para sus necesidades personales (NP) ; de igual forma dispone de 15 minutos

para prepararse para la jornada de trabajo (TPI), y de 30 minutos una vez

finalizada la jornada para acondicionar el área para la jornada el día siguiente

(TPF).

Haciendo uso de los datos antes mencionados se procede a calcular la

jornada efectiva de trabajo.

JET = JT – (Almuerzo + TPI + TPF)

JET = 480 – (60 + 15 + 30)

JET = 375 min.

7.2.5 NORMALIZACIÓN DE LAS TOLERANCIAS

Para realizar la normalización de las tolerancias en función del tiempo

normal se utiliza la formula:

JET – (NP + Fatiga) (NP +Fatiga)

TN X

Page 89: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

89

89

Elemento 1: Traslado del operador con carrucha descargada de

empaques a frutas.

375 – (20 + 55) (20 + 55)

2,42719 min. X

X = 0,60679 min. (T1)

Elemento 2: Carga de carrucha

375 – (20 + 55) (20 + 55)

21, 54787 min X

X = 5, 38696 min (T2)

Elemento 3: Traslado del operador con carrucha carga de frutas

a empaque.

375 – (20 + 55) (20 + 55)

3,21067 min. X

X = 0,80266 min. (T3)

Elemento 4: descarga de carruchas en área de empaque

375 – (20 + 55) (20 + 55)

27,42716 min. X

X = 6,85679 (T4)

Page 90: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

90

90

Una vez obtenidos todos lo datos necesarios para calcular los tiempos

estándares de los elementos, se procedemos a calcular su valor.

Elemento 1: Traslado del operador con carrucha descargada de

empaques a frutas.

TE1 = TN1 + T1

TE1 = 2,42719 + 0,60679

TE1 = 3,03398 min.

Elemento 2: Carga de carrucha

TE2 = TN2 + T2

TE2 = 21,54787 + 5,38696

TE2 = 26,93483 min.

Elemento 3: Traslado del operador con carrucha carga de frutas

a empaque.

TE3 = TN3 + T3

TE3 = 27,42716 + 6,85679

TE3 = 34,28395 min.

Elemento 4: descarga de carruchas en área de empaque

TE4 = TN4 + T4

TE4 = 3,21067 + 0,80266

TE4 = 4,01333 min.

El tiempo estándar total de esta operación, es la suma de todos los

tiempos estándares de cada elemento.

Page 91: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

91

91

Por lo tanto, el tiempo empleado por el operario para realizar toda la

operación o actividad es:

TETOTAL = TE1 + TE2 + TE3+TE4

TETOTAL = (3,03398 + 26,93483 + 4,01333 + 34, 28395) min.

TETOTAL = 68, 2660 min.

7.3 MUESTREO DEL TRABAJO 7.3.1 PORCENTAJE DE EFICIENCIA

Para llevar el procedimiento de determinar el porcentaje de eficiencia del

operario, se procedió de la siguiente manera:

1. OBJETIVO: Determinar el % de eficiencia del operario involucrado en el

proceso de traslados de carga y descarga de los lunch de frutas en la

empresa SECORCA

2. ELEMENTOS

% DE EFICIENCIA

TRABAJA NO TRABAJA

- Se traslada a

buscar las frutas.

- Caga material

- Traslada material

- Descarga material

- Otros

-Ocio

-Pedido incompleto

-Demoras

-Fatiga

-Necesidad personal

-Otros

Page 92: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

92

92

3. Para llevar a cabo el estudio se tomará una muestra piloto de 20

observaciones, con el fin de obtener mayor precisión en los cálculos. Por

otra parte, el estudio será realizado a un operario genérico de la empresa.

La muestra piloto a tomar, entonces, será de 10 observaciones diarias, es

decir, 10 por día en 2 días diferentes. Para ello se elaboró un formato

donde se vaciaría toda la información.

Observaciones Día Hora Operario Trabaja No trabaja

1

Genérico

2

3

4

5 1

6

7

8

9

10

4. NC = 90%

S = 10%

K = 1,64

5. Para el estudio se tomaron en cuenta las horas comprendidas en la jornada

de trabajo establecidas por la empresa, 7:00am – 3:00pm y 3:00pm –

11:00pm pero la jornada de trabajo escogida y donde se realizo el estudio

fue la de 7:00am a 3.:00pm. Por lo tanto los números aleatorios, se

obtuvieron a través de la calculadora y definiendo para el primer dígito

después del decimal como la hora y los últimos dos dígitos como los

minutos:

0.376 0.214 0.388 0.816 0.99

0.852 0.333 0.134 0.308 0.736

0.071 0.452 0.253 0.054 0.228

0.836 0.571 0.372 0.173 0.974

0.328 0.69 0.491 0.292 0.093

Page 93: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

93

93

0.296 0.436 0.61 0.411 0.212

0.788 0.928 0.356 0.53 0.331

0.534 0.674 0.848 0.276 0.45

0.653 0.793 0.594 0.768 0.936

0.792 0.912 0.713 0.514 0.531

0.891 0.831 0.832 0.633 0.223

0.113 0.15 0.951 0.752 0.142

0.738 0.096 0.07 0.871 0.286

7.3.2 ESTUDIO

Observaciones diarias = 10

Días de estudio = 2

Observaciones totales = 20

6. Para la representación de los elementos que se trabajarán en el formato

(ver anexos):

7. PORCENTAJE DE OCURRENCIA PRELIMINAR: debido a que son 2 días

y 10 observaciones diarias en total, entonces el número de observaciones

totales es de 20 por los 2 días.

P = (número de veces que trabaja el operario) / (número de observaciones

totales)

P = (2+2)/20 = 4/20 = 0.20 ≈ 20 %

TRABAJA

T1: Traslada a buscar frutas

T2: Carga material

T3: traslada material

T4: Descarga material

NO TRABAJA

NT1: ocio

NT2: Pedido incompleto

NT3: demora

NT4: fatiga

NT5: necesidad personal

Page 94: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

94

94

El 20% equivale al porcentaje en que el operario está trabajando o el

porcentaje de eficiencia; cabe destacar que sobre este porcentaje influyen

demoras ajenas al operario, debido a que los pedidos incompletos causan

ineficiencia en el operario.

8. CÁLCULO DE LA EXACTITUD

%34.7373343.0)20(*)20.0(

)20.01(*64.1

*

)1(*'

NP

PkS

S’ > S 0.73343 > 0.10

Como S’ es mayor que S, se concluye que el estudio no es confiable por lo

que se necesita calcular el nuevo N.

9. NUEVO N

nesobservacioPS

PkN 107684.1075

)20.0(*)1.0(

)20.01(*)64.1(

*

)1(*2

2

2

2

N’ = N – n = 1076 - 20 =1056 observaciones adicionales

Para obtener buenos resultados en el estudio, se requiere que se

realicen 1056 observaciones adicionales, por tanto es necesario aumentar el

número de días de estudio con 106 días, más de los anteriores. Cabe destacar,

que estas observaciones no serán realizadas, por lo que utilizaremos los datos

obtenidos de las observaciones anteriores.

Page 95: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

95

95

10. LÍMITES DE CONTROL

14668.020.020

)20.01(*)20.0(64.120.0

)1(*

N

PPkPLC

LC = 0.20

LCS = 0.34668

LCI = 0.05332

P1 = 2/20 = 0.10

P2 = 2/20 = 0.10

7.3.3 GRÁFICO DE CONTROL

GRAFICO DE CONTROL

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1 2

Dias de estudio

% p

LCS

LC

P

LCI

Como se puede apreciar en la figura, los %p, los días 1 y 2, se

encuentran dentro de los límites de control, lo que quiere decir, que estos días

de estudio se pueden tomar en cuenta sin embargo, no son representativos,

por lo que se recomienda tomar más días de observaciones.

Page 96: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

96

96

CONCLUSIONES

Luego de haber aplicado las técnicas del estudio de tiempo se pueden arrojar

las siguientes conclusiones:

El espacio físico utilizado no está distribuido adecuadamente, por lo que

produce demoras en el proceso.

Carencia de un buen acondicionamiento de las áreas que conforman la

empresa, impidiendo que las actividades y recorridos se desarrollen con

mayor fluidez, al igual que el operario.

Excesivos traslados del operario que producen demoras en el proceso y

pueden ser evitables.

No existe una apropiada distribución de la materia prima y/o equipos dentro

de las áreas de trabajo.

El espacio físico no es utilizado en un 100% de su capacidad.

El tiempo y los traslados realizados son muy altos para el proceso como tal.

El recorrido que efectúa el operario para llevar los lunch de frutas hasta el

área de empaque es relativamente largo.

El recorrido que realiza el operario para buscar, cargar y descarga los lunch

de frutas se ve afectado por la demora en la elaboración de los mismos.

La técnica del tiempo estándar permite fijar el espacio de tiempo necesario

para llevar a cabo un trabajo, haciendo previa evaluación detallada de los

procesos que allí intervienen.

Page 97: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

97

97

Se usó un nivel de confianza del 90% debido a que el proceso en general,

no constituye de mucha complejidad, y a medida del transcurso de la

investigación, se pudo adquirir los conocimientos necesarios y suficientes,

como para conocer el proceso a plenitud.

Con los resultados arrojados se pudo notar que la muestra inicial fue

aceptada por lo que no es necesario tomar mas observaciones.

Las condiciones de trabajo son óptimas, sin embargo no posee buena

distribución dentro de cada área, pero son buenas para todo el proceso.

La búsqueda, carga y descarga de los lunch de frutas es sencillo, no existe

complejidad y podría decirse que no es automático, es decir, el operario

establece su propia rutina de trabajo.

El estudio realizado por dos días no fue confiable para establecer los

criterios de si el operador trabaja o no, y además, de verificar algunas

condiciones del proceso de producción.

Page 98: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

98

98

RECOMENDACIONES

Para el área de frutas:

se recomienda dotar de nuevos implementos y utensilios como:

mesones más amplios, recipientes, fregaderos, etc.

Ubicar en el área, nuevos fregaderos cerca de la cava de frutas, crear un

área de corte y mesones para almacenar temporalmente las frutas

picadas ubicados seguido de estos fregaderos.

No realizar la operación de preparación de complementos en el área de

frutas, esta actividad se puede realizar cómodamente en el área de

panadería.

Colocar en el fregadero la salida de agua caliente para esterilizar

algunas frutas, envases de yogurt y jugos.

Hacer uso continuo de las bandejas de frutas sin que sean desmontadas

de los carritos y aumentar la capacidad de estos.

Mejorar la ventilación del área en cuanto a la entrada del flujo de aire y

extracción de olores.

Para el resto de las áreas en general:

Se recomienda una redistribución del espacio físico, en referencia a las

áreas, equipos, materiales y productos, como también mejorar la

iluminación de la mayoría de las áreas de trabajo.

Page 99: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

99

99

Se sugiere el uso de nuevos equipos de transporte de mayor comodidad

y capacidad de fácil manejo, como: carruchas con ruedas de silicona

con diversos niveles de mayor capacidad.

Establecer una jornada de trabajo para el operario, que permita mejores

condiciones y método de trabajo.

Se recomienda optimizar las condiciones de trabajo para el operario en

cuanto a orden, ubicación, limpieza, temperatura, etc.

Realizar un estudio tiempos más a fondo para evaluar todos los

elementos tanto principales como secundarios del proceso de

producción, a fin de obtener resultados que indiquen uno o varios

factores que perjudiquen tanto al operario como a la empresa.

Disponer de un personal exclusivo para los transportes entre las

diversas áreas con el fin de que no se interrumpa la actividad realizada

por los operarios y así mejorar el tiempo estándar de las actividades de

cada área.

Asignar un supervisor por área o general que se encargue de la higiene

y seguridad para establecer tiempos de mantenimientos y limpieza,

sobretodo en el área de cocina.

Instalar sistemas de radio para las diversas áreas, así mejorar la

comunicación ya que actualmente no existe.

Colocar filtros de agua en cada área para uso de los operarios.

Page 100: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

100

100

LISTA DE REFERENCIAS

Myers,R., Walpole. (1992) R. Probabilidad y Estadística (4a.ed) México.

Mc Graw – Hill.

NiebeL, B. (1990) Ingeniería Industrial: Métodos, Tiempos y Movimientos.

(3a.ed) México. Alfa omega.

Burgos, F. (1995) Ingeniería de Métodos: Tomo I (5ta edición).Caracas: UNA.

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (1990).Introducción al Estudio del

Trabajo. Caracas: (OIT).

Page 101: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

101

101

Page 102: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

102

102

DEPTO.:INGENIERÍAINDUSTRIAL_______SECCIÓN:__________________________ PRODUCTO / PIEZA: Núm. :_____________PLANO Núm.: ________________

MATERIAL:_____________________CALIDAD: ___________________________ CONDICIONES TRABAJO: __Aceptables______

ESTUDIO Nº :________1_______ HOJA núm.:_______1/1_____ COMIENZO:____________ TIEMPO TRANSC.:_______ OPERARIO: _______ FICHA:_________________ OBSERVADO POR: FECHA: 28 / 09 /06 _________ COMPROBADO:

OPERACIÓN: CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE FRUTAS Estudio de métodos núm. :__1__ INSTALACIÓN / MÀQUINA: ______________________________Núm. :____________ HERRAMIENTAS Y CALIBRADORES: ________________________

PRODUCTO/PIEZA: Núm.:_____________ PLANO Núm.:_____

MATERIAL:_____________________ CALIDAD: ______________ CONDICIONES TRABAJO: __Aceptables______

TIEMPOS OBSERVADOS (CICLOS)

Elementos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

T

T

E1

T 2,17 2,10 2,25 2,19 2,23 2,19 2,22 2,23 2,16 2,12 2,18 2,20 26,24 2,186

L 2’17 2’10 2,25 2,19 2,23 2,19 2,22 2,23 2,16 2,12 2,18 2,20

E2

T 19,90 20,10 18,70 19,50 18,90 19,20 19,50 19,80 19,75 19,90 18,50 19,20 232,95 19,412

L 22,07 22,02 20,95 21,69 21,13 21,42 21,72 22,03 21,91 22,02 20,68 21,40

E3

T 2,83 2,93 2,91 2,85 2,87 3,00 2,95 2,84 2,92 2,84 2,85 2,92 34,71 2,892

L 24,90 25,13 23,86 22,54 24,00 24,42 24,67 24,87 24,83 24,86 23,53 24,32

E4

T 24,50 25,15 26,29 23,12 22,80 23,92 24,27 25,28 26,13 25,52 24,85 24,64 296,07 24,672

L 49,40 50,28 50,15 45,66 46,80 48,34 48,94 50,15 50,96 50,38 48,38 48,96

ESTUDIOS DE TIEMPOS: CICLO BREVE

Apéndice 1

Page 103: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

103

103

ESTUDIO DE MUESTREO DE ACTIVIDADES

Empresa: SECORCA

Área: Empaquetamiento y frutas

Analista: Grupo de trabajo # 4

Nro. Operarios: Genérico Hoja: 1/2

Días de Estudio: 2 Fecha: 15/ 09/ 06.

Observaciones Hora Día Operario Trabaja No Trabaja

T1 T2 T3 T4 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5

1 7:07 a.m.

1 Genérico

X X

2 8:10 a.m. X

3 9:08 a.m. X

4 10:00 a.m. X

5 11:15 a.m. X

6 12:15

p.m. X

7 1:04 p.m. X

8 2:15 p.m. X

9 2:20 p.m. X X

10 3.00 p.m. X X

Resumen 2 1 2 1 1 1 1 1 3

Observaciones: total trabaja: 2

ESTUDIO DE MUESTREO

Apéndice 2

Page 104: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

104

104

ESTUDIO DE MUESTREO DE ACTIVIDADES

Empresa: SECORCA

Área: Empaquetamiento y frutas

Analista: Grupo de trabajo # 4

Nro. Operarios: Genérico Hoja: 2/2

Días de Estudio: Fecha: 22 /09/ 06.

Observaciones Hora Día Operario Trabaja No Trabaja

T1 T2 T3 T4 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5

1 7:07 a.m.

2 Genérico

X X

2 8:10 a.m. X X

3 9:08 a.m. X X

4 10:00 a.m. X X

5 11:15 a.m. X

6 12:15 p.m. X

7 1:04 p.m. X X X

8 2:15 p.m. X X X

9 2:20 p.m. X X

10 3.00 p.m. X

Resumen 2 2 2 1 2 2 4 0 4

Observaciones: total trabaja: 2

ESTUDIO DE MUESTREO

TRABAJA

T1: Traslada a buscar frutas

T2: Carga material

T3: traslada material

T4: Descarga material

NO TRABAJA

NT1: Ocio

NT2: Pedido incompleto

NT3: demora

NT4: fatiga

NT5: necesidad personal

Page 105: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

105

105

HOJA DE CONCESIONES

NÚMERO:

VIGENCIA:

FECHA:

25/09/06

CÓDIGO DE CARGO:

CONCESIONES:

FECHA: EFECTIVA

REEMPLAZADA

ÁREA: Frutas

GERENCIA O DIVISIÓN:

PREPARADO POR: Estudiantes

PROYECTO:

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

REVISADO POR: Ivan Turmero

PROCESO:

TITULO DEL CARGO:

APROBADO POR:

PUNTOS POR GRADOS DE FACTORES

FACTOR DE FATIGA 1er. 2do. 3er. 4to. CONDICIONES DE TRABAJO: 1 TEMPERATURA 5 10 15 40 2 CONDICIONES AMBIENTALES 5 10 20 30 3 HUMEDAD 5 10 15 20 4 NIVEL DE RUIDO 5 10 20 30 5 LUZ 5 10 15 20 REPETITIVIDAD: 6 DURACIÓN DEL TRABAJO 20 40 60 80 7 REPETICIÓN DEL CICLO 20 40 60 80 8 DEMANDA FÍSICA 20 40 60 80 9 DEMANDA VISUAL O MENTAL 10 20 30 50 POSICIÓN: 10 DE PIE, MOVIÉNDOSE, SENTADO-ALTURA DE

TRABAJO 10 20 30 40

TOTAL PUNTOS 240________________________ CONCESIONES POR FATIGA 8%._______________________

(MINUTOS) 36 OTRAS CONCESIONES (MINUTOS)

TIEMPO PERSONAL ___________________________ DEMORAS INEVITABLES ___________________________

TOTAL CONCESIONES __________________________ CARGA DE TRABAJO ESTÁNDAR: NOTA: RELLENE EL CUADRO LA PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE

HOJA DE CONCESIONES

Apéndice 3

Page 106: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

106

106

Page 107: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

107

107

HABILIDAD

+0.15 A1 Extrema

+0.13 A2 Extrema

+0.11 B1 Excelente

+0.08 B2 Excelente

+0.06 C1 Buena

+0.03 C2 Buena

0.00 D Regular

-0.05 E1 Aceptable

-0.10 E2 Aceptable

-0.16 F1 Deficiente

-0.22 F2 Deficiente

ESFUERZO

+0.13 A1 Excesivo

+0.12 A2 Excesivo

+0.10 B1 Excelente

+0.08 B2 Excelente

+0.05 C1 Bueno

+0.02 C2 Bueno

0.00 D Regular

-0.04 E1 Aceptable

-0.08 E2 Aceptable

-0.12 F1 Deficiente

-0.17 F2 Deficiente

CONDICIONES

+0.06 A Ideales

+0.04 B Excelentes

+0.02 C Buenas

0.00 D Regulares

-0.03 E Aceptables

-0.07 F Deficientes

CONSISTENCIA

+0.04 A Perfecta

+0.03 B Excelente

+0.01 C Buena

0.00 D Regular

-0.02 E Aceptable

-0.04 F Deficiente

Anexo 1: Calificación de Velocidad

Page 108: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

108

108

9710411111830,,,Y MÁS350F5

9410110811529349346F4

929810511228345339F3

899610210827338332F2

87939910526331325F1

84909610225324318E5

8187939924317311E4

7984909523310304E3

7681869222303297E2

7378838921296290E1

7075808520289283D5

6772778119282276D4

6469737818275269D3

6165707417268262D2

5862667016261255D1

9710411111830,,,Y MÁS350F5

9410110811529349346F4

929810511228345339F3

899610210827338332F2

87939910526331325F1

84909610225324318E5

8187939924317311E4

7984909523310304E3

7681869222303297E2

7378838921296290E1

7075808520289283D5

6772778119282276D4

6469737818275269D3

6165707417268262D2

5862667016261255D1

Minutos Concedidos = Concesión% x JET

1 Concesión %

CONCESIONES POR FATIGA

5559636715254248C5

5155596314247241C4

4852555913240234C3

4548515512233227C2

4245485111226220C1

3841444610219213B5

353740429212206B4

313336388205199B3

272931337198192B2

242527296191185B1

202123245184178A5

161718204177171A4

121314153170164A3

8910102163157A2

445511560A1

MINUTOS CONCEBIDOS POR FATIGASUPERIORINFERIOR

420450480510POR FATIGA

JORNADA EFECTIVA (min)

CONCESIÓN

(%)

LIMITE DE CLASE

CLASE

Minutos Concedidos = Concesión% x JET

1 Concesión %

CONCESIONES POR FATIGA

5559636715254248C5

5155596314247241C4

4852555913240234C3

4548515512233227C2

4245485111226220C1

3841444610219213B5

353740429212206B4

313336388205199B3

272931337198192B2

242527296191185B1

202123245184178A5

161718204177171A4

121314153170164A3

8910102163157A2

445511560A1

MINUTOS CONCEBIDOS POR FATIGASUPERIORINFERIOR

420450480510POR FATIGA

JORNADA EFECTIVA (min)

CONCESIÓN

(%)

LIMITE DE CLASE

CLASE

5559636715254248C5

5155596314247241C4

4852555913240234C3

4548515512233227C2

4245485111226220C1

3841444610219213B5

353740429212206B4

313336388205199B3

272931337198192B2

242527296191185B1

202123245184178A5

161718204177171A4

121314153170164A3

8910102163157A2

445511560A1

MINUTOS CONCEBIDOS POR FATIGASUPERIORINFERIOR

420450480510POR FATIGA

JORNADA EFECTIVA (min)

CONCESIÓN

(%)

LIMITE DE CLASE

CLASE

TABLAS DE CONCESIONES

Anexo 2

Page 109: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

109

109

Anexo 3

Page 110: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

110

110

Page 111: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

111

111

Page 112: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

112

112

Page 113: P ROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN REAS EN LA … · REAS EN LA EMPRESA SECORCA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE ... 3.1.4.1.2 Desventajas del Muestreo

113

113